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尿素对乳化炸药水相的负面影响

2016-12-14吴春来

采矿技术 2016年2期
关键词:硝酸铵水相装车

吴春来

(江西铜业集团公司德兴铜矿, 江西 德兴市 334224)



尿素对乳化炸药水相的负面影响

吴春来

(江西铜业集团公司德兴铜矿, 江西 德兴市 334224)

江西德兴铜矿矿体含硫较高,由于乳化炸药直接与炮孔(矿岩粉)接触,容易产生化学放热反应,在高硫区引发自燃现象。针对这一问题,提出了向乳化炸药中添加一定量的尿素,成为防自燃乳化炸药。但是,在乳化炸药水相生产制作中,由于添加尿素,水相生产工艺参数析晶点、pH值会随时间延长而发生变化,严重影响炸药质量,导致乳化炸药地面测试爆速急剧下降。通过试验与生产工艺改进相结合,消除了尿素对乳化炸药水相的负面影响。

防自燃乳化炸药;尿素;析晶点;pH值;爆速

防自燃乳化炸药在德兴铜矿应用多年,没有发生过乳化炸药在炮孔内自燃现象,但在防自燃乳化炸药水相生产加工过程中,由于尿素的添加,水相生产工艺参数发生了变化,如不及时调整,将严重影响防自燃乳化炸药做功能力,爆速降低或拒爆。针对这些问题进行分析,并提出一些措施,防止炸药做功能力不足或拒爆。

1 水相生产工艺参数变化分析

将水相、油相,按生产工艺要求,制作好,分别贮存两个容器中,再将水相、油相、敏化剂等分别装入混装车不同的容器内,拉到爆破作业现场,由混装车制成乳化基质炸药,随即装入炮孔内,在5~30 min后,乳化基质炸药才变成真正的防自燃乳化炸药。

生产制作水相时,尿素同氧化剂(硝酸铵)同时按一定比例加入一定量的水中,溶化后,得到乳化炸药制作时所需的水相。水相的工艺指标有析晶点、pH值、温度。尿素的加入,水相的析晶点会降低,pH值会变高,而且随着时间延长,变化越来越大,配制好的水相存放5 h后,会导致炸药质量明显下降,24 h后该水相制出的乳化炸药有可能不能起爆。

硝酸铵水溶液中,加入一定量的尿素,其析晶点有明显降低的现象,这是因为硝酸铵和尿素在水中能形成低溶点共混物。随着时间延长,其析晶点越来越下降。当质量比为:硝酸铵∶水∶尿素=80∶20∶3;温度为70℃时,水相析晶点变化情况见表1(初始的析晶点是60.0℃)。

其它条件不变,当温度升至80℃时,其析晶点降低的速度会加快,例如含尿素的水相储存20 h后,析晶点就降到54.0℃。

表1 水相析晶点变化情况

硝酸铵水溶液中,加入一定量的尿素后,其pH值有明显升高现象,这是因为尿素在硝酸铵水溶液中,有分解现象,生成氨气和氰酸,即CO(NH2)2→NH3↑+HCNO,氨气偏碱性,又极易溶入硝酸铵水溶液中,随着时间延长,分解出的氨气就越多,硝酸铵水溶液的pH值就会不断升高。当质量比为:硝酸铵∶水∶尿素=80∶20∶3,温度为70℃时,得到pH值变化结果见表2,(初始的pH值3.8~4.1间)。

表2 水相pH值变化情况

其它条件不变,当温度升至80℃时,其pH值升高速度会加快,水相储存15 h后,pH值上升到5.1。

2 水相析晶点、pH值对炸药质量的影响

在乳化炸药中,水相析晶点有严格的要求范围,如果水相析晶点高,制作炸药的温度就要更高,炸药感度升高,不利于露天深孔爆破、工程机械化作业,炸药混装车安全系数降低;如果析晶点偏低到54.0℃,炸药做功能力不够,导致爆破时,矿石大块率升高或留有爆破根底,使后序生产成本急剧增加。由于尿素应用于该乳化炸药中,使水相在一定时间之后,其析晶点有明显降低现象。严重影响了炸药质量,爆速降低明显。

按生产工艺要求配制好的水相(含尿素),在70℃时,不同的时间段,析晶点不同,对应测得的爆速也不同(见表3),合格的爆速为4200~5500 m/s。

表3 水相储存不同时间对应的析晶点、爆速

根据表3可以看出,含尿素的水相,贮存时间越长,制作的炸药爆速就越低,甚至可能会发生拒爆。

在乳化炸药中,水相的pH值范围要求在3.8~4.1之间。但在含尿素的水相中,当温度一定时,pH值随时间延长而升高,不同的pH值对应的爆速也不同,pH值越高,测出的爆速越低,说明该炸药做功能力就更低(见表4)。

表4 水相储存不同时间对应的pH值、爆速

当含有尿素的水相贮存超过24 h后,将该水相pH值调整到3.8~4.1之间时,析晶点没有调整。2 h之内制成的乳化炸药,爆速都在3118~3516 m/s,没有达到企业标准4200 m/s以上。当水相贮存24 h,pH值也没有作任何调整,制作的炸药进行2次地面测试,没有测得炸药爆速,并有拒爆和残药。试验证明,配制好的水相24 h后使用,制成的乳化炸药基本上是不合格。

3 措施实施

3.1 解决措施

(1) 根据生产需要,每天要生产120~180 t水相溶液,尿素控制在每天生产水相快结束时加入水相中,尽量缩短尿素在水相中存在的时间。

(2) 水相在输入炸药混装车之前半个小时,调整析晶点,一般情况,60 t水相10 min就可以调整好析晶点,达到生产工艺参数要求(57℃±1℃),调好的析晶点在5 h之内,其析晶点的变化是不至于影响乳化炸药质量。

(3) 水相在输入炸药混装车之前30 min,调整水相pH值,60 t水相,一个人约10 min可以调整好,调整好的水相pH值在5 h内的变化,不至于影响乳化炸药的质量。

(4) 在车间,将每天没有使用完的水相重新打入水相溶化罐中,与第二天新用的硝酸铵一起混用。

(5) 炸药混装车有时也会有多于的水相,在收车之前要将水相打入车间水相溶化罐中,第二天,与新的硝酸铵一起调配、混用。

3.2 注意事项

(1) 当天的水相生产任务,一定要以当天的爆破作业量为依据,尽可能用多少炸药,就生产多少水相。

(2) 实行炸药混装车最后一车剩药制,之前的混装车水相必须用完。最后一车炸药视炮孔多少而定,剩余的水相在装车之前必须打到水相车间的水相贮罐中,在第二天与新的水相重新调整备用。

(3) 在水相输入炸药混装车之前必须调整水相的析晶点,pH值,温度,调整好后,即刻发药,确保水相调整好后,5 h内要用完该水相。

4 结束语

尿素引入该系列的乳化炸药中,很好地预防该乳化炸药在含硫炮孔内发生自燃现象,但是炸药质量不稳定,表现为地表爆速很低(<4200 m/s),或有残药;从爆破结果来看,大块率高,易产生根底,严重时,整面炮没有松动。经过大量的试验,对炸药生产流程每一个细节进行观察,分析,检测,找出原因所在,并提出了一些合理化措施及注意事项,引进尿素防止炸药自燃技术,经过多年的生产实践证明,这些措施与注意事项是行之有效的办法,可确保炸药生产质量稳定。

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吴春来(1963-),男,汉族,江西鄱阳人,化工工程师,现从事露天矿山爆破与炸药技术管理工作,Email:2549619581@qq.com。

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