和睦山磨选系统工艺优化实践
2021-11-18郑思冉李明军钱士湖王荣林梁朝杰
郑思冉 李明军 钱士湖 王荣林 梁朝杰
(安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司)
2006年,姑山矿业公司龙山选矿厂扩建了一条磁赤混合矿石选矿生产线——和睦山选矿生产线。随着采出原矿性质的变化,回收赤铁矿的强磁选和重选设备被逐一拆除,该生产线逐渐演变成单一回收磁铁矿的生产线。2018年增加了磨前湿式预抛尾工艺后,减少了废石入磨,一二段磨矿负荷减轻促成了三段磨矿作业的取消。虽然优化后的流程将铁精矿品位由最初设计的63.50%提高至65.17%,但仍不满足高炉“精料方针”的要求。
传统弱磁筒式磁选不可避免地存在磁包裹现象,导致精矿中夹杂贫连生体和细粒脉石,这为选厂提质提供了可能。
1 优化前和睦山磨选系统工艺简介
和睦山磨选系统的给料首先给入重磁拉选矿机进行磨前湿式预选,重磁拉选矿机的尾矿经绞笼筛筛分,筛下产品进入尾矿浓密机,筛上产品作为建筑砂石出售。重磁拉选矿机的精矿经绞笼筛脱水处理,筛上产品给入一段球磨机,筛下产品和一段球磨机排矿一起自流到一段旋流器给矿泵池,一段旋流器溢流给入2台弱磁筒式磁选机进行粗选,粗精矿进入二段闭路磨矿系统,二段旋流器溢流产品给入2组连续作业的弱磁筒式磁选机进行二、三次磁选,连选尾矿扫选后返回二段磨矿;连选精矿给入2台高频细筛,筛上产品经旋流器再分级后返回二段磨矿,筛下产品与旋流器溢流一起经过浓缩磁选机浓缩后给入磁选柱;磁选柱精矿为磨选系统最终精矿,送至过滤系统脱水;磁选柱尾矿经浓缩磁选机回收后返回二段磨矿分级作业。系统工艺流程见图1。
2 现场工艺优化
为了减少精矿中贫连生体、脉石与细泥的夹杂,稳定地提高和睦山精矿质量,现场进行了工艺优化。
2.1 减小一段旋流器给矿粒度
大量的研究与生产实践表明,磨矿产品粒度过粗,单体解离不充分,难以得到高品质的精矿;磨矿产品粒度过细,甚至出现严重的过粉碎,也不合适[1]。在和睦山磨选系统中,重磁拉精矿绞笼筛承担着脱水、分级的任务,其筛下产品直接给入一段旋流器,影响一段选别的给矿细度。最初设计绞笼筛筛孔宽为4 mm,本次优化计划将该绞笼筛筛孔宽由2.5 mm进一步缩小至2.0 mm,在重磁拉精矿-2 mm含量为31%左右的情况下,筛下-2 mm含量从89.3%提高至99.0%,筛上-2 mm含量从21.3%提高至26.8%;旋流器给矿品位从46.36%提高至47.37%,-0.074 mm含量从29.00%提高至32.23%。该改造为降低一段磁选粒度创造了条件。
2.2 改善磨矿介质配比
球磨机钢球尺寸过大或过小都会导致磨矿效率下降[2]。在一段球磨机大修时,统计出磨矿介质的粒级分布见表1。
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从表1可以看出,实际的粒级分布与理论值相差甚远。为了尽量达到较优级配,改原仅添加ϕ90 mm钢球为再添加部分ϕ60 mm钢球,二者质量比为5∶1。
磨矿介质配比优化前后一段旋流器溢流粒度[3]见表2。
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从表2可以看出,磨矿介质级配优化前后一段旋流器溢流-0.074 mm含量几乎没有变化,但0.074~0.045 mm粒级含量提高了7.50个百分点,中间偏细粒级含量的提高有利于减少矿石的过磨。
2.3 T-GCT系列高效永磁筒式磁选机应用
T-GCT系列高效永磁筒式磁选机基于最新“双高”理念研制,优化了传统磁选机的磁路分布,形成了渐变、平滑的磁场,磁搅动因子高;采用了磁分离结构,配合高性能材料,并设计出与之匹配的多功能槽体,在合理的流程中,可以获得更高的精矿品位和回收率[4]。现场选用的1台T-GCT1545型高效磁选机替代原4台ϕ1.2 m×2.4 m弱磁筒式磁选机(二、三段磁选各2台),并取消了2台ϕ1.0 m×2.1 m扫选磁选机。优化前后的生产情况见表3。
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从表3可以看出,原二、三段磁选仅将给矿铁品位提高3.97个百分点,尾矿品位高达13.21%;高效永磁筒式磁选机可将给矿铁品位提高8.28个百分点,且尾矿品位仅9.54%。因此,磁选机的更新升级具有很好的效果。
2.4 严格按粒度分级
原流程中的高频细筛+旋流器分级可使后续选别粒级更窄,但水力旋流器在进行分级时存在反富集现象,存在不利影响。为更好地实现按粒度分级的目标,将现场高频细筛由2台增加为3台,并取消旋流器作业。改造前高频细筛给矿、筛上、筛下-0.074 mm含量分别为77.53%、68.70%、97.80%,筛分效率为38.20%;高频细筛+旋流器分级工序给矿、分级返砂、分级细粒级-0.074 mm含量分别为77.53%、60.30%、97.33%;高频细筛增至3台后细筛给矿、筛上、筛下-0.074 mm含量分别为84.50%、77.27%、95.77%,筛分效率为44.19%,高频细筛筛分效率提高了5.99个百分点。
该改造简化了工艺流程,提高了该磨矿闭路的效率,有利于后续分选。
2.5 淘洗机强化精选
淘洗机作为新型精选设备,具有选别精度高、自动化程度高及稳定性好等特点。为验证其分选效果,利用淘洗机对和睦山二段旋流器溢流产品进行了现场工业试验,结果见表4。
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从表4可以看出,二段旋流器溢流经淘洗机一次淘洗,品位提高8.52个百分点,效果明显好于现场二、三段磁选。
结合严格按粒度分级,实施二段磨矿分级—高效磁选—高频细筛筛分—磁选柱精选—淘洗机淘洗新工艺(图2),用淘洗机强化精选工艺产品指标见表5。
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从表5可以看出,浓缩磁选精矿经磁选柱+淘洗机精选,精矿品位由64.57%提高至66.78%,精矿品位得到大幅度提高。
3 结论
(1)将重磁拉精矿绞笼筛筛孔宽由2.5 mm缩小至2.0 mm,筛下-2 mm含量从89.3%提高至99.0%,该改造为降低一段磁选粒度创造了条件。
(2)改原仅添加ϕ90 mm钢球为再添加部分ϕ60 mm钢球,二者质量比为5∶1,磨矿介质级配优化前后一段旋流器溢流-0.074 mm含量虽然几乎没有变化,但0.074~0.045 mm粒级含量提高了7.50个百分点,中间偏细粒级含量的提高有利于减少矿石的过磨。
(3)用1台T-GCT1545型高效磁选机替代原4台ϕ1.2 m×2.4 m弱磁筒式磁选机,并取消2台ϕ1.0 m×2.1 m扫选磁选机,大幅度简化的选别工艺流程,原二、三段磁选仅将给矿铁品位提高3.97个百分点,尾矿品位高达13.21%;高效永磁筒式磁选机可将给矿铁品位提高8.28个百分点,且尾矿品位仅9.54%。因此,磁选机的更新升级具有很好的效果。
(4)因水力旋流器分级存在反富集现象,因而现场将高频细筛由2台增加为3台,并取消旋流器作业,高频细筛筛分效率提高了5.99个百分点。该改造简化了工艺流程,提高了磨矿闭路的效率,有利于后续分选。
(5)浓缩磁选精矿经磁选柱+淘洗机精选,精矿品位由64.57%提高至66.78%,精矿品位得到大幅度提高,达到了提精降杂的效果。