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矿用E B Z160S型掘锚一体机改进及应用

2021-11-16张菁珏

煤矿现代化 2021年6期
关键词:长平泵站工作面

张菁珏

(晋能控股煤业集团长平公司,山西 晋城 048006)

0 引言

经过改革开放近十几年的发展,我国煤巷掘进技术水平有了飞跃发展,但是采掘协调一直是企业在煤炭生产过程中关注的重要问题[1]。从长期的煤矿发展来看,制约煤矿生产的重要因素是采掘失调、巷道掘进速度偏低,大多数专家认为,国内煤矿采掘关系紧张的主要矛盾点体现在掘进速度低于回采速度[2]。文献[3-8]针对矿用机械E B Z260M-4型掘锚一体机、13臂掘锚机、E B Z160型掘进机掘锚护一体化、E B Z160M-2掘锚一体机、E B Z160M-2掘锚一体机、中小断面MB380掘锚一体机等在采掘中存在的问题进行优化和改造,以期适应各矿实际地质条件,同时对其展开应用研究,并得到了巨大的经济效益。

目前,长平矿井下掘进工作面现采用“掘进机+锚杆台车”作业方式:机组进退、钻车工序占用了生产时间,降低了掘进效率,影响了掘进速度。因此,长平公司机电部根据煤炭生产需求,遵循“安全、高效、智能、稳定”的原则,对机组进行升级改造,将掘进与锚护结合一体,减去掘进与支护换位时间,提高掘进效率。

本文在综掘机掘锚一体化改造时,针对长平矿掘进工作面存在的问题,重点对E B Z160S型综掘机结构特点进行分析,采用将锚护装置安装在机组本体两侧,在机组左右平台上增加可滑动的钻臂装置,在机组截割部的上方布置摆动平台及前部支撑,同时对原有的油箱、泵站部、电控箱以及操作台进行优化改进来升级,通过升级改进成E B Z160M-4型掘锚一体机。

1 长平矿掘进工作面综掘现状

E B Z160S型综掘机(见图1)在截割完毕后,需将机组退到位闭锁,然后开动钻车架设临时支护,在此过程中,因不能及时控制空顶,故增加了空顶暴露时间,不利于顶板管控,存在极大安全隐患;每执行一次进退机组需20 min,进而减少了生产时间,降低了掘进效率;而且E B Z160S型综掘机在掘进中频繁的进行机组进退,不仅增加了机电事故的发生率,而且不利于现场文明生产管理;钻车机身宽度为1.5 m,部分小断面巷道钻车不适用,而且使用钻车对现场条件要求苛刻,工作面堆煤不能过多,巷道坡度不能过大。

图1 E B Z160S型综掘机

针对以上现状我司机电部根据实际生产需求,对综掘机机组进行升级改进,将掘进与锚护结合一体,减去掘进与支护换位时间,提高掘进效率。

2 综掘机掘锚一体化改进方案

首先,我公司机电管理部、生产管理部针对现有的E B Z160S型综掘机结构特点进行分析,提出了大胆的创新改进思路:将锚护装置安设在机组本体两侧,保留原机组的行走部、截割部、铲板部、一运输部、连接大架、后支撑、泵站、电控箱;设计并改造了左右两侧履带上方的连接平台,将平台每侧加宽150 mm,见图2。

图2 原机组保留部分

将锚护装置安设在机组本体两侧优点在于:保证了截割部的整体完好性,避免了在截割部改造造成的缺点;避免了原有锚护系统在截割部易损坏的缺点;无原有锚护系统在截割部的缺点:机组本身设备部件变动较少,较好的保证了机组原尺寸大小。

其次,在机组左右平台上增加可滑动的钻臂装置。机组截割时,钻臂位于机组的中间位置,见图3。

图3 平台增钻臂装置

钻臂位于机组两侧优点:锚护系统更加稳定可靠,打钻过程中不易晃动;锚护系统独立之后,故障率低,使用便捷,易收回,不影响机组截割;同时还可以完成工作面迎头瓦斯释放孔施工。

然后,在机组截割部的上方布置摆动平台及前部支撑,详见图4。

图4 摆动平台及前部支撑

最后,对设备的油箱、泵站部、电控箱以及操作台进行了优化改进。具体改进方案有:对原机组的泵站油箱部重新进行优化布置;将新增加的钻臂装置布置在机组的左右平台上,重新优化设计和布置油箱、泵站部及电控箱位置,将操作台放置于机组电控箱侧前方;操纵阀均改造为电磁阀组,并配置无线控制系统,详见图5。

图5 油箱、泵站优化布置

改进后的优点:机组本体部件位置得到了优化,对原机组尺寸影响较小;采用无线控制系统后,使机组操作更灵活,提高了割煤速度和效率,使巷道成型更高,司机安全系数更高;改进后设备功能区分明确,操作简单,性能可靠,故障率低,维修方便。

3 E B Z160M-4型掘锚护一体机特点

改进后的E B Z M160-4型掘锚护一体机,首创将锚杆钻机安设到机组本体上左右两侧,整机锚护系统更加稳定可靠,钻臂结构可靠耐用不会变形;锚护系统故障率得到改善;同时锚护更便捷,机组通过钻臂可实现前后伸缩,垂直水平调整以及全方位360°旋转等功能,实现顶帮锚杆锚索钻孔快速定位、高效支护功能;在不动掘进机整机情况下,既能够完成两排顶部锚杆及帮部锚杆支护作业;钻臂部分采用滑轨、钻臂和液压钻机装置组成,可以更好实现钻臂伸出和伸缩,覆盖范围更广;收回时,最大程度的降低钻臂的空间尺寸,保障机组截割性能。

该掘锚机的改进方式,解决了原有掘锚机不能施工工作面迎头钻孔的缺点;不但可以在工作面迎头在不同位置按照不同角度施工瓦斯释放孔,而且施工更快捷,更高效。同时掘进工序减少,效率明显提高;掘进机采用了无线控制系统,在掘进机司机操作台安设了电磁阀组,使用FY F40(A)遥控器遥控操作,解决了司机固定在操作台的现况,视野更广阔,割煤速度更快,效率更高。设备操作简单、耐用、易维护。

图6 E B Z160M-4掘锚机

改进后的E B Z160M-4型掘锚护一体机适合用于宽4.8~6.0 m、高3.5~4.8 m的顺槽巷道一次成巷施工;而且保证了掘进工作和支护锚护作业互不干涉;掘锚护整机工作安全,临时支护空顶距离符合规范要求;掘锚护多功能一体机单进水平提高了10%~20%,持续稳定在120~150 m。

4 E B Z160M-4型掘锚一体机的应用

E B Z160M-4掘锚机现已在长平矿五盘区胶带机巷展开应用,目前工作稳定可靠,能够满足五盘区胶带机巷快速掘进工作的要求,相较于原来的E B Z160S型综掘机,在掘进应用阶段,已经明显显现出设备的优越性。

遥控操作技术的应用,提高了割煤效率,每排提高30%左右,减去了以往机组副司机的配置,让人员可在此期间从事其他工序,提高了司机的安全系数。省去了以往每排进退机组和钻车时间,每排减少20 min;节省了时间,减少了工人该工序的劳动;同时保障了工作面现场标准化达标,减少了现场标准化工作量。临时支护快速,每排减少空顶时间10 min以上,更好的控制了顶板,保障了安全。钻臂可随意伸出缩回,根据需要全方位360°旋转,快速定位,高效支护,单排支护效率提升了15%左右。该掘锚机钻臂施工瓦斯释放孔效率更高,设置了操作平台,人员操作更便捷。该掘锚机采用了负压敏感液压控制模式,掘进与支护切换合理,各部件功能区分明确,性能可靠,维护方便;和以往需检修机组、钻车2台设备相比检修量有所降低,故障时间减少,机电成本减低。人员劳动强度降低,人员配备减少,人员作业安全系数提高。

结合以上优点,E B Z160M-4掘锚机应用后,每日提高进尺1~2 m,每月提高月进尺20%左右,人员较以往每日减少至少3人;同时带来了更好的安全环境,较少的劳动工作量,每月机电成本可降低15%左右。

5 结论

本文对长平矿掘进工作面存在的问题,重点对E B Z160S型综掘机进行了改进,通过创新性的改造思路和方法升级改进成E B Z160M-4型掘锚一体机,经过长平矿五盘区胶带机巷展开应用,实践表明其优点有:安全系数明显提高;循环施工用时缩短;定位快速准确,支护高效;减少了用人数量;明显降低劳动强度;设备操作简单、可靠、耐用、易检修。

通过近期在长平煤业岩巷掘进的实际应用情况来看,E B Z160M-4型掘锚一体机解决了原有机型的问题,且设备工作稳定可靠,月进尺和日单进有了长足的进步,为长平公司新增经济效果显著。

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