高炉上密封组合阀改进与快速高质修复实践
2021-11-12郑水宾
郑水宾
(杭州紫元置业有限公司,浙江 杭州 310022)
高炉上密封组合阀安装在高炉节流阀料罐上方,高炉所需的物料,必须经上密封组合阀进入炉内,它是起密封作用,保证炉内压力及煤气流合理分布,提高冶炼效果,保证高炉生产正常顺行,自投产使用以来,在生产时,经常发生故障。2016年发生了多次卡料和漏气现象。可问题一直未得到根本性的解决,同时维护人力、成本大大增加,使用寿命也受到了很大的影响,不仅影响了高炉生产的顺利进行,而且严重制约铁水产能的提高。
1 工作原理、故障分析与统计
1.1 工作原理
上密封组合阀主要由阀壳、主轴、阀板、阀座、密封圈及驱动装置等元件组成,上密封阀的开闭是由液压系统驱动阀板做翻转运动来完成的,当料罐排压后,上密封阀阀板打开,炉料从受料漏斗经过上密封阀到料罐里,当料罐停止装料后,上密封阀阀板关闭,对料罐进行密封,以保证高炉高压操作,为了保证高炉阀板与阀座的密封性,在阀座的压头与密封圈接触面上堆焊硬质合金,阀板上的密封圈采用硅橡胶密封。
1.2 故障分析
近年来,随着钢铁产能的提高,为了满足现有高炉的生产能力,高炉进行了扩容改造,炉顶上密封组合阀进行了改进置换。因是新设备,我们对其性能还不是很熟悉,一是使用环境恶劣,加上每天开关频繁,造成阀板主轴轴向位移。二是用料结构的调整,以及调整不到位,加速了上密封组合阀硅橡胶的磨损。三是由于设计存在先天的缺陷,造成组合阀翻板主轴轴承缺油,受热磨损。四是受高温,环境等因素,密封材料选用不当,造成漏气、漏油现象。
1.3 故障统计
根据高炉上密封组合阀故障,在改进前我们进行了统计,具体故障总数为:见表(1)。
表1 故障系统总数分析
2 改进与快速高质修复实践
2.1 改进与快速修复要领概述
阀板位移:生产厂家为了便于主轴与阀板座的安装,采用的是间隙配合。安装好后,在使用过程中,由于上密封组合阀开关频繁,只是靠平键的两侧面来转递转矩而不能承受轴向力,而产生轴向位移,阀板关闭不严,造成泄漏。现加工两块半圆环套,挡在主轴与阀板的端面上,调整好阀盖与阀座的最佳位置,直接用电焊把挡圈点焊在主轴上,做好固定,避免了阀板的位移。
密封材料的磨损:上密封组合阀以前采用的是石棉盘根和V型密封圈密封,石棉盘根因会吸油,弹性、收缩性能欠佳,在压装盘根时易产生局部裂缝和分成现象,经过一段时间使用后,易腐蚀被炉内的气压冲出,造成有少量的煤气泄漏。通过实践试验,现统一改成1400艾志V型密封圈密封,因其有弹性、补偿性能好、且耐高温和耐腐蚀性能优等特点,而且它有压环、密封环、支承环三个圈叠在一起使用,增强了其强度和防挤出现象,改善了密封效果,保证了各机构的良好密封。
硅橡胶磨损:由于用料结构的调整,以前采用的是45%左右烧结矿,现在采用的是75%左右的烧结矿。因其有菱角,表面较粗糙。还有安装间隙未调整好,密封阀板在设计时,可以作水平调整,但它在使用一段时间后,随着炉内高温的烘烤,它有一定量的变形,在试验密封性能时,阀板下面三颗螺栓必须经过调整,调整好后,将其固定。这样可延长硅橡胶的使用寿命。
轴承磨损:组合阀阀座轴承,因为设计的先天缺陷,轴承没有加油孔,这样在长时间的使用和高温烘烤下,轴承使用一段时间就会损坏。现在组合阀座上打一只Φ12的加油孔,供给一定的油量将轴承润滑,从摩擦表面吸取热量加以散发,改善轴承表面油液循环,使轴承转动更灵活。组合阀阀座、阀板密封润滑加油孔,以前采用的是钢管管路加油,现改成高温软管加油,这样在检修时拆装方便,供油流畅,提高了作业效率。
在拆除和安装阀板、阀座和硅橡胶时,最好把上密组合阀翻身倒立,首先把阀板拆出,然后拆出阀座。其一:可以保证工作的安全正常开展;其二:安装好阀板、阀座、硅橡胶时直接可以试漏,减少翻转次数。
2.2 操作步骤
主要拆除步骤如下。
组织钳工三名,焊工一名。准备电动扳手一把,套筒M24、M30、M36、M46各一只,接线板一只,榔头、凿子、撬棍各一把,若干测量器具,检查钢丝绳、吊钩是否安全可靠,在工作前进行安全交底,并按各工种规范作业。
开始作业,首先把上密组合阀用吊机把它吊到安全的位置上,然后用压缩空气吹扫清除阀体、阀板、翻板、阀座、衬套上的积料。对设备进行全面清理,将与设备无关的杂物,积灰全部清理干净。
拆除油管,油管接头和液压缸,油管以前是用钢管,现已改成高温软管。
割除衬套挡板,焊好衬套吊点,绑扎好,用10T行车吊起放在指定的位置上。
拆出翻板角度装置,再拆出上密组合阀阀件,扇形齿轮,翻板、端盖、密封装置、翻板主轴和轴承。
再把上密组合阀吊起翻身,放在安全的位置上,把阀板翻出,拆出阀板销轴,吊出阀板,然后拆出阀座螺栓,吊出阀板底座。
拆出阀板曲柄,主轴端盖、闷盖、清理出填料密封装置。
2.3 安装前需做的工作
在安装上密组合阀时,先用空压机对组合阀进行吹扫,再用工业清洗剂对组合阀组件进行全面的清洗,检查扇形齿轮工作面磨损情况是否有点蚀和剥落,轴承是否磨损、破裂等,通往翻板轴承的油孔是否堵塞,并对磨损的翻板进行焊补,根据零件缺陷情况,对照图纸要求,进行修理或加工制作新件,相配零件的配合尺寸要准确,对重要配合尺寸进行复检。装配工作的好坏,对设备的使用周期起着决定性的作用,相反,尽管某些零件部件质量不高,但在装配时经过仔细的修配和调整后,还能装配出性能良好的产品。零部件的组装和总装,要保证其组装的完整性,可靠性,要做到一次装配成功,减少或消除因各种失误而造成的返工拆卸,重新装配。
2.4 主要安装步骤
在安装前,对所有的零件进行彻底清洗,确保零件的清洁,并用抹布把零件擦干备用。
安装阀板、阀座时,因阀座与阀体有二条密封槽,在安装时0型密封圈要做好固定,防止密封圈装入槽外,并用塞尺检查,调整好阀板、阀座及开关件硅橡胶密封圈的接触配合面,并用水进行密封性试验4小时,确保阀座与阀体、阀座与阀板自然关闭时,无渗漏现象。
然后把它绑扎好,用10T行车翻身把它放在安全的位置上,安装好主轴和轴套,密封装置,在安装V型密封圈时,要一只一只的安装,认真仔细,如果密封圈安装不到位,可将一字螺丝刀磨钝,插在密封圈的静止面,放掉密封圈里面的空气。
特别要强调的V型密封圈,它由支承环、密封环和压环三种规格叠在一起使用,当压环压紧密封环时,压环的V型槽角度与密封环完全吻合,而支承环的夹角略大于密封环,当压环压紧密封环时,支承环使密封环变形起密封作用,在安装密封环时,里面要涂一层黄油,这样主轴在传动之中,密封环与主轴不会产生干摩擦,而且还改善了其密封效果。
安装好阀板主轴的轴套、密封装置、端盖、闷盖和曲柄。
安装上密组合阀阀件时,靠翻板阀座面的轴承先安装,装上密封,拧紧前轴承端盖螺栓,然后把上密组合阀绑扎好,吊到做好的架子上放稳,阀座套轴承内加好黄油,再把二根翻板主动和被动轴装入轴承内,装好密封填料,拧紧轴承端盖,安装好二只主动和被动翻板,再安装好主动和被动轴的扇形齿轮,安装好翻板的角度装置。
把上密组合阀阀件绑扎好,吊入箱体调整好安装,拧紧螺栓,把衬套吊入箱体,调整好。最后,装上翻板油缸和阀板油缸。
2.5 调试
调试前必须对设备进行认真的检查,防止因遗留物而造成事故,撤离工器具,清理作业现场,试车人员明确自己的责任并建立可靠的方法,防止试车时发生安全和设备事故。用自制的油管接头,接到气泵和油缸上,用气泵压缩空气打压,检查阀板、翻板正反开关是否灵活,密封性是否良好,有无渗漏等现象发生,若正常,则交付使用。
3 与实施前对比
我们对改进前后的主要故障发生次数进行了分析与比较:(见表2)。
表2 主要故障前后对比分析
由上表可以看出,上密封组合阀通过改进以后,我们进行了跟踪记录,以前一年修复次数为25次,现在只有6次,改进后的上密封组合阀使用寿命有大幅度的提高,由原来使用10个月左右,改进之后到现在已使用18个月,通过检测,除常规的硅橡胶磨损需更换外,另外各项指标在范围之内,由此,我们得出结论,上密封组合阀故障产生的原因分析是正确的,所制定的改进方案也是可行的。
4 实行以来的实绩、效果
表3 实行过程中的实绩、效果
熟悉掌握该方法,可以使一些修复方面的“顽症”得到有效的控制,提高了上密封组合阀的使用寿命,经测算,实施该方法以来,上密封组合阀使用寿命成倍增长,对铁厂稳定炉况,降低高炉休风率和人力、财力、物料费用,都得到了较大的改善,为高炉炉况顺利运行提供了有利的设备保障,它具有科学性、先进性、和普及推广价值。以前,上密封组合阀因阀板位移、密封材料磨损、硅橡胶频繁更换、轴承磨损等零部件失油而损坏报废的现象得到有效控制。以前修复一只上密封组合阀需6个人,6天时间完成,现在4个人,只需3天就能完成,工作效率明显提高,现改进后,设备内部材料可重复利用,可降低各种人力、财力、物料费用为38万元左右,为高炉生产稳定顺行,提供了强有力的设备保障。
5 结语
当代设备维修涉及工种广泛,随着设备技术的发展,设备的检修需要先进的维修技术,通过改进,就能够消除不必要的故障频率,减少不必要的修复,经调查跟踪记录,改进、修复后的上密封组合阀寿命成倍增长。因此,我们得出结论,改进、修复的方法是正确的,在改进、修复过程中所制定的装配工艺、调整间隙方法也是可行的。目前,上密封组合阀壳体检修人孔改进方案,正在论证中。针对这一课题将在我们以后工作中逐步加以解决。根据实践证明,经过改进经多年使用,杭钢已将该方法作为重要理论实践依据,作为处理设备故障的典型案例。