探索低负荷运行时降低火电发电机组厂用电率的措施
2021-11-12王鸿飞
王鸿飞
(山西漳电大唐塔山发电公司,大同 037001)
0 引 言
随着当前供电技术水平的不断提升,经常会有一些电厂出现供大于求的情况,火电厂利用率下降,使得其处于低负荷的运行状态,在此情况下,火电厂不仅出现严重的资源浪费问题,而且经济效益也在逐渐降低。对此,火电厂可以通过降低火电发电机组厂用电率的方式,降低电厂运行耗能,以提高经济利润,为火电厂的持续发展提供保障。
1 提高机组负荷率
在火电厂发电机组实际运行的过程中,大多数的辅机都是在工频状态下运行的,而在低负荷状态下的运行就会产生很多不必要的资源浪费,因此提高机组负荷率是降低厂用电率的重要措施之一。
以某火电厂为例,该供电企业为完成全年发电任务,在提高机组负荷率的过程中主要采用了以下几种方式:第一,尽快与省调进行沟通和协调,获取重要信息资讯。需要先与省调进行沟通,了解到汛期火电机组与往年相比会有更深调峰的可能性,在得到省调的统一后,在供暖期结束之后,延续双机运行时间达一个月,发电量也因此提升6 500万kWH。第二,在实际运行过程中,利用脱硫大修后试验、机组性能试验、切换机组等向省调申请双机运行,在此过程中该发电厂发电量又提升了3100万kWH左右。第三,在十月份时,经过公司争取,进一步提前了双机运行时间,抢发电量约达750万kWH。第四,通过与省调之间的沟通合作,在省调的理解和支持下,通过电网负荷弹性空间,申请修改负荷期限,以此有效地提高了机组负荷率。第五,加强对于发电机组的管理,提升运行维护和检修保养水平,进一步提升机组设备的稳定性以及可靠性,以此保障曲线上限运行[1]。
2 降低辅机单耗
随着发电利用小时的逐渐下降,火力发电厂的经营管理存在较大问题,为进一步降低火电发电机组厂用电率,需要通过技术、管理等相关措施对发电机组运行情况进行优化和调整,可以加强对于厂用电率情况的深入分析,通过将厂用电率指标逐步分解的方式,进一步挖掘发电机组设备的潜力,进而实现节能降耗。降耗的重点应放在给水泵、风机、脱硫等耗电较多的设备,通过对设备的耗能情况进一步进行分析,进而确定相应的辅机降耗措施,以此有效降低厂用电率。
2.1 制粉系统
针对制粉系统的优化,首先,需要加强对于设备的维护和管理工作,定期维护和检修,及时消除设备运行过程中的安全和故障隐患,确保设备运行状态良好;其次,要及时补充钢球,进一步提高磨煤效率;再次,根据煤的种类及其特点等,及时调整设备运行状态,优化工况,确保设备始终处于最佳制粉状态;最后,科学控制和调整设备,确保制粉系统中每一个运行设备都能够充分发挥自身作用,尽量减少磨煤设备的启停次数,根据实际情况进行分析计算之后发现,磨煤设备少启停能够有效节约260 kWH的电量,若按照每天少启停一次磨媒设备进行计算,那么全年仅依靠制粉系统就能够节约至少12万kWH的电量。
某火力发电企业根据此方法进行设备降耗优化,取得了良好的效果,其2017年与2018年制粉系统耗电情况对比见表1。
表1 2017年与2018年制粉系统耗电情况对比
2.2 给水系统
给水系统的优化主要通过以下措施:第一,在满足给水压力的基础上,将水泵运行速度进行调整,以此降低给水泵耗能,经过试运行发现,使用调速泵能够有效节约电能,全年节电量大约为23.4万kWH。第二,及时、定期检修给水泵以及除氧器的再循环门,并加强锅炉给水调整门的维修和养护;第三,根据实际运行需求对锅炉给水管路的运行方式进行控制和调整,最大程度上减少给水截流造成的损失;第四,强化工作人员的管理,提高巡检质量,确保给水系统运行的稳定性。
下面以某供电企业为例,进行探讨。
(1)循环水泵优化
问题分析。针对该企业中的两台机组进行分析,发现其循环水泵在运行的过程中存在不合理情况,其一,两台机组各2台循环水泵,在实际运行的过程中,为节约电能均只使用1台水泵,这就使得循环水的温度存在一定差异,经检测发现,循环水温度差异在16 ℃以上,这就可能会导致循环水流量降低,机组真空下降,即便单机运行节约了一定电量,但是整体用电量有所提升;其二,当4台循环水泵同时运行时,机组真空处于极限状态,就会增加动叶损失,使得循环水泵耗能增加。
循环水泵改造方案及改造效果。该供电企业通过对循环水泵运行状态进行分析,拟定环境温度、机组真空严密性等相关因素稳定不变的状态下,通过对相关数据进行模拟分析,最终决定采用将高速泵改造成为低速泵的方式进行循环水泵的优化。经过优化之后,当火电机组处于低负荷的工况下时,循环水量有所降低,以此减少水泵耗电,能够有效保证循环水泵系统运行的经济性[2]。循环水泵改造后2017与2018年耗电对比见表2。
表2 2017与2018年耗电对比
改造后巩固措施。在改造之后,为保证设备运行的稳定性,以及节能降耗效果,需要进行后续巩固。首先,供电企业需要加强对于水质的检测,确保循环水质量达标;其次,要加强对于凝结器冷却水管的清理,保证胶球洁净;再次,定期对凝结器的严密性进行检测,确保试验结果符合运行要求;最后,定期对凝结器循环水侧进行排污处理,清理干净杂物和脏污,避免堵塞。
(2)凝结水泵优化
在该供电企业给水系统运行的过程中,除了循环水泵耗能较高之外,凝结水泵也是耗能较高的辅助设备之一,凝结水泵的主要作用是确保除氧器、给水系统以及凝结器的正常运转。在实际运行的过程中,存在能源消耗过大,无意义资源流失的情况,通过利用变频调速原理,对凝集水泵进行优化,通过改变电源频率的方式对电动机转速进行控制,进而实现变频调速。通过凝结水泵的优化改造,实现了当机组负荷低于75%时,以凝结水泵的变频器为主、其他调节门为辅的变频调节方式,在此情况下,凝结水泵的节约用电量十分可观,节能效果较为显著。
(3)脱硫系统
在对脱硫系统进行优化的过程中,确保脱硫率以及排放情况达标是进行系统优化的前提条件,然后通过氧化风机的间歇运行,当负荷率在85%以下的情况下停止增压风机的运行。除此之外,还需要合理调整吸收塔浆液的浓度,控制脱硫供浆量,并尽量避免将浆液排放至灰浆池内,以此降低除灰以及脱硫过程消耗的电量。经试运行后,发现以此方式对脱硫系统运行进行优化后全年脱硫系统单耗降低了10.59%。
(4)除灰系统
除灰系统也是发电机组运行过程中耗能较大的系统之一,因此,想要减少火力发电机组厂用电率就必须要对除灰系统进行优化管理。在此过程中,某火电厂通过以下措施对其进行优化,取得了良好的效果:第一,对烟道下的灰斗密封水进行封堵,并在锅炉大修的过程中,将烟道下灰斗拆除,以此节约水资源,此外通过对漏风的处理,有效降低了灰浆泵和吸风机的用电量。第二,停运冲渣泵,封闭出入口。通过对渣井以及预热器的调整,减少冲渣水,降低水资源消耗,同时还能够减少除灰过程中所消耗的电能。第三,在送灰的过程中使用仓泵,装灰使用灰库,通过这种方式能够极大程度地减少、甚至避免使用卸灰设备和电除搅拌设备,有效降低了水资源以及电力资源的消耗。
除此之外,还需要加强对于输煤系统的维护和管理,结合煤的种类,合理选择装卸、储存和掺配的同时,进一步提高运行效率。与此同时,还需要加强输煤过程中的协调性,确保输煤过程流畅、高效,降低空载率,以此提高输煤效率及其经济性。
3 设备改造
在发电机组实际运行的过程中,冷却塔芯材料如果结垢情况较为严重,那么通风冷却效果就会降低,进而影响到机组真空情况。对此,可以通过更换冷却塔塔芯材料,优化冷却效率,有效降低循环水温,能够减少运行的循环泵数量。经过改造之后,能够提高机组真空度1.57%左右,机组负荷率提高了9.3%,与此同时还能够减少循环泵的运行数量[3]。
4 结束语
综上所述,厂用电率作为发电厂节能降耗工作情况的重要评价指标,在实际工作推进的过程中,需要从火电发电机组入手,通过提高机组负荷率、降低辅机单耗以及设备改造等措施对厂用电率进行节能降耗处理,以此提升供电企业的经济效益。相信通过对发电机组的不断优化和改进,厂用电率将会得到有效控制,火电厂也会得到更加稳定、持续的发展。