9402运输顺槽底鼓防治技术试验研究
2021-11-11侯艳峰
侯艳峰
(山西兰花科技创业股份有限公司朔州分公司,山西 朔州 036899)
现阶段我国东部及中部地区浅部煤炭资源已基本回采殆尽,已进入深部开采,而西部的山西、内蒙古、陕西以及新疆等矿区采深以8~12 m/a速度向下延伸,部分矿井现阶段开采深度已超过600 m[1-2]。随着矿井采掘深度增加,巷道围岩也由低应力向高应力状态转变。在高应力作用下巷道底板软弱时容易出现底鼓,从而给巷道正常使用带来制约。目前常用的底鼓防治技术有加固法、卧底法以及卸压法等[3-5]。其中加固法以底板注浆、底板锚杆加固等为主要措施,虽然可在一定程度上抑制底鼓发生,但是也存在投资大、材料消耗量高以及施工难度大等问题;卧底法适用底鼓的短时治理,后期底鼓容易反复发生,同时需要消耗较多的人力及物力资源;卸压法适用松动爆破、切缝等方式降低底板岩层应力集中程度,但是反复适用时会增加围岩塑形区范围,导致巷帮、顶板变形量加剧[6-8]。为此,文中以9402运输顺槽为工程背景,针对上覆采空区煤柱应力集中导致底鼓问题,结合加固法及卸压法对底鼓进行防治,现场取得较好的底鼓治理效果。
1 工程概况
9402运输顺槽掘进工作面位于四采区胶带巷东侧,北部为总回风巷,南部为实体,方位角112°18′。9402运输顺槽为矩形断面(宽×高=4 600 mm×3 300 mm),沿9#煤层顶板掘进,埋深平均443 m,采用锚网索联合支护。巷道直接顶板为1.3~2.0 m厚泥岩;老顶为1.80~15.06 m 厚K3中粗粒砂岩;底板为炭质泥岩、泥岩等。
9#煤层与上覆4#煤层层间距平均7 m,9402运输顺槽与上覆的4#煤层4402、4103 采空区煤柱(煤柱宽度30 m)水平错距为10 m,具体位置关系见图1。
图1 9402运输顺槽掘位置
受到上覆煤柱及采空区影响,9402运输顺槽围岩变形严重,底板出现明显的非对称底鼓显现,最大底鼓量达到750 mm。9402运输顺槽靠近上覆4#煤层煤柱侧顶板、巷帮变形量较大;而位于采空区侧巷帮未出现明显的变形。为此,为了控制巷道围岩变形,提出采用单体支柱、π型钢梁对围岩进行补强加固,具体加固后现场围岩变形情况见图2。
图2 运输顺槽超前支护段围岩变形情况
从图中看出,9402运输顺槽顶板在靠近煤柱帮、底板在靠近采空区帮变形严重,总体来说巷道围岩变形量较为严重,围岩变形呈现明显的非对称特征。对于巷道顶板可采取增加单体支护密度方式进行控制,但是由于巷道靠近采空区帮位置布置有带式输送机,因此需要采取针对性措施对底鼓进行治理。
2 底鼓防治技术
9402运输顺槽围岩变形呈现明显的非对称性,主要是由于靠近煤柱侧巷帮及底板内应力明显高于靠近采空区侧。根据现场围岩变形特征,综合使用钻孔卸压法及钻孔注浆加固法对巷道底鼓进行治理。具体措施为:在靠近煤柱侧底板采用钻孔卸压方法将围岩应力转移到深部,从而改善围岩受力环境;在靠近采空区侧底鼓量较大、应力相对较小,采用钻孔注浆加固方法控制围岩变形。
由于靠近采空区侧布置了带式输送机,为便于钻孔施工,在巷道中心位置向底板布置1 排加固钻孔,钻孔倾角为45°、钻孔深度为5.0 m,注浆钻孔孔径为42 mm,采用锚杆钻机即可施工。底板加固位置采用水泥单液浆进行加固,加固压力设计为5 MPa;卸压钻孔待加固钻孔施工且注浆完毕后开始施工。在靠近煤柱帮垂直底板施工1 排卸压钻孔,为了兼顾钻孔卸压效果以及钻孔施工难度,将卸压钻孔孔径设计为直径73 mm、孔深为2 500 mm;卸压钻孔以及加固钻孔间距均为3.0 m,具体布置见图3。
图3 卸压及加固钻孔布置
3 底鼓防治效果分析
为掌握底鼓控制效果,在超前采面300 m 范围内布置测站对底鼓变形量进行监测,具体测点布置见图4。布置的测站中1~2 号测站、3~4 号测站分别监测采动影响范围内、外的巷道底鼓变形情况,且1 号测站及3 号测站位置实施底鼓防治措施、2 号及4 号测站位置未实施。具体1~4 号测站监测结果见图5。
图4 测站布置
图5 1~4 号测站监测结果
从监测结果看出,当巷道受到回采影响时巷道底鼓变形量呈明显增加趋势,但是对底板实施底鼓防治措施后底板底鼓量明显更小,最大变形量控制在165 mm,巷道底鼓量可满足巷道后续使用需要;当巷道不受采动影响时底鼓变形量随着时间增加而增大,对底板底鼓进行防治后巷道底板变形量较小,且在措施实施20 d 后底鼓变形量基本趋于稳定,最大底鼓量控制在82 mm 以内。
4 结论
1)受到上覆4#煤层护巷煤柱应力集中影响,9402运输顺槽位于拉伸破坏、剪切破坏交集位置,加之巷道底板炭质泥岩、泥岩本身强度较低,从而使得巷道底板及顶板呈现明显的非对称变形。根据巷道底板变形特点,提出综合钻孔卸压法及钻孔注浆加固法对底板岩层变形进行控制。
2)在9402运输顺槽靠近煤柱侧采用钻孔卸压法将围岩高应力向深部转移,从而改善巷道受力环境;在靠近采空区侧底板内应力较小但是底鼓量较大,为此采用钻孔注浆加固方法控制底板变形。
3)底鼓防治技术现场应用后,当巷道位于采动影响外区域时巷道底鼓量显著减少且随时间增
加底鼓变形量趋于稳定;当巷道位于采动影响区
内时采取底鼓治理措施后底鼓量较未采取措施减少1/2,取得较好底鼓防治效果。