高损台区治理典型案例之一
2021-11-11时重雯刘锦程王献镭
时重雯,刘锦程,王献镭
(贵州电网有限责任公司都匀供电局,贵州 都匀558000)
1 案例一:窃电引起的高损台区
瓮安供电局10 kV建军线对门寨台区系统容量80 kVA,台区考核表倍率150/5,系统用户37户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年1—3月月度线损率分别为12.19%、13.05%、11.7%,一直未找到高损原因。
首先检查台区考核表,通过用电检查仪及高低压变比测试仪,发现该台区关口计量正常,数据与营销系统一致,排除关口计量问题对低压集抄用户现场排查,确认现场集中器资产编号与营销系统资产编号一致,核查现场集中器后,集中器采集用户数与计量系统参与线损电量计量用户数一致。
在排除了系统与现场不一致的情况,检查现场低压计量装置。在逐户检查过程中,发现用户名称为“尚*慧”的用户电量异常,该用户有2块表计,一块单相表为居民负荷,一块三相动力表为商业负荷。现场用钳形电流表对比单相表表前电流和电能表内的电流,出现了2 A的误差,打开接线盒发现,电能表接线盒被人为穿孔,并用铜芯线短接分流,造成计量少计。在检查三相动力表时发现,表显电流为0,打开接线盒后发现接线盒中C相连接片被人为断开,造成C相少计,并且该户下的负荷全部接在C相上使用。
现场对窃电用户电能表整改加封,并下发违窃电结果通知书,在对门寨公交台区进行还原计算后,台区线损降至标签值以下,预计每月减少损耗电量900 kWh,如表1所示。
表1 整改前后线损数值 kWh
2 案例二:末端电压下降引起的高损台区
瓮安供电局10 kV青兴线田坝变(玉华)系统容量50 kVA,TA变比100/5,营销系统与计量系统档案一致,其中用户总数86户,该台区在2021年3月17日以前台区线损正常,自3月17日开始线损异常,在3月21日当天线损率达到55.19%,损失电量218.92 kWh,台区线损率在12%~13%之间。日损失电量50 kWh左右。
根据计量系统近期数据分析,每日0∶00—7∶00时用电低谷期时B相负荷明显增大,该台区在3月17日之前正常,在17日之后线损率瞬间达到50%左右,日损失电量大约在200 kWh左右,A相负荷极轻,B相一次电流59.8 A重载运行,C相一次电流84 A过载运行,导致三相负荷不平衡。在用户电量排查中发现B相用户岩根河小学于3月17日增加15 kW的用电设备用于养殖小白鼠。岩根河小学处于线路末端,供电半径过长,约1.1 km,线径偏小造成该用户电压偏低,约177 V,预估应该为线路电压降造成的线路损耗增大。
供电所人员到现场核查,经测B相首端电压238 V,末端电压最低173 V,B相用户岩根河小学电流达到50.18 A,该相大约每日多损耗30 kWh,月度损耗电量900 kWh,还原后线损率为5.49%。
3 案例三:火线接地引起的高损台区
瓮安供电局10 kV建军线白水1号台区系统容量50 kVA,台区考核表倍率100/5,系统用户48户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%。该台区从建成投运至今就一直异常,从日线损来看,2021年4月1—20日日线损率均在15%左右,一直未找到异常原因。
对该台区进行检查时发现接地端接地线跨步电压为24.4 V,且中性线电流较大。判断中性线带电,单相接地造成中性点位移。接下来首先低压线路进行检查,发现有的树枝搭接线路,但这不是接地的主要原因。对现场检查低压计量装置逐户检查,在检查过程中,发现表计中性线均带电,但中性、相线电流均正常,在检查到某用户时,发现表计中性线、相线电流不一致,相线电流3.56 A(如图1)中性线无电流。经过断开表空开试验,得出表计无电流,中性线、相线电压正常,中性线不带电。判定该户相线存在接地造成中性点位移,中性线带电。同时发现电能表的中性线是1进2出,相线是3进4出,该户表计接线错误(中性线、相线接反)。
图1 相线电流检测值
对该用户的接地少计电量进行初步测算:相线实测接地电流3.56 A,每日按照24 h计算,电压220 V,每日损失电量为3.56×0.22×24=18.8 kWh,20天的损耗电量为376 kWh。
现场对用户电能表中性线、相线接线错误进行更正,并处理该户的接地点,在对该台区还原计算后,台区线损降至标签值以下,预计每月减少损耗电量570 kWh。
4 案例四:计量装置失压引起的台区异常
福泉供电局10 kV泉金线金星小区2号公变系统容量500 kVA,台区考核表倍率800/5,系统用户88户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年3月份营销系统台区线损率为14.55%。
10 kV泉金线金星小区2号公变平均日损失电量200 kWh,供电所人员前往现场进行户归变及表计检查,因该台区属于城区供电范围,电量较大,供电所人员首先对台区用电量大的三相电能表进行排查。台区下用户“商莉”有一块三相电能表,在对该表检查时发现三相表显示屏上显示A相电能电压为0 V,B相电压为0.3 V,并发现该三相电能表未装有封印(周围并排两块单相电能表都装有封印),打开三相电能表接线盖,发现A相及B相电压联接片螺丝已经断裂,半截断在电压联接片内,导致三相电能表A、B两相电压联接片接触不良,无电压。随即对该表计进行更换,并告知用户该电表的情况及需要追补电量。由于现场无法判断电表损坏事件,随即根据计量系统及营销系统的查询发现该用户2020年10月至2021年3月期间用电量与往期相比相对偏低,由此确定用户表计损坏时间为2020年10月,根据相关规定及该三相电能表C相使用电量的情况对其进行损坏A、B两相为期六个月的电量追补。现场整改并追补电量后金星小区2号公变台区日线损率由14.55%降低至5.19%,每月减少损耗电量3060 kWh。
5 案例五:通过负荷监测单元装置查处高损台区
长顺供电局10 kV长沙线苏家坝公变系统配变容量50 kVA,用户31户,计量系统覆盖率、自动抄表率每日均为100%,2021年1—3月的月度线损率为15.91%、14.87%、18.19%,是一个长期高损的台区。首先对低压线路、下户线巡视未发现搭外线等情况,然后通过户表清单对零电量、小电量用户逐一排查也未发现问题。现场用钳形电流表逐个测电流表进出线电流,排除电能表故障的可能性,通过测算分支电流,计算户表进出电流值,查找高损分支,但是由于该台区电流值较小无法比较出差异,还是未查找到台区异常的原因。由于查损近3个月未查到高损原因,供电所便安装负荷监测单元进行检查,在取得系统反馈数据及对网格经理的询问后,最终确认了4户可疑用户,对用户现场检查后发现有2户空开松动,电能表相线进线稍微往下一拉进线大约有5 mm裸露,且其中1户有碰火痕迹,供电所人员立即现场整改并通知客户进行电量追补,目前该台区线损率恢复正常,减少损耗电量630 kWh左右。