选煤厂带式输送机节能降耗优化改造研究
2021-11-09申延凯
申延凯
(西山煤电(集团)有限公司屯兰选煤厂,山西 古交 030299)
1 工程概况
西山煤电集团屯兰选煤厂为特大型炼焦煤选煤厂,生产能力为400 万t/a。屯兰选煤厂采用无压给料三产品重介质旋流器分选+浮选联合工艺,采用225 带式输送机对洗选原煤进行输送作业,因市场因素屯兰选煤厂建设初期对于原煤输送能力设计为2000 t/h,该输送能力已完全不能满足400 万t/a 的洗选要求。基于当前需要对屯兰矿全部原煤进行入洗的要求下,对选煤厂筛分、洗选能力分析可知,选煤厂224 原煤入洗带式输送机设计能力为547 t/h,但225 原煤带式输送机实际运行中原煤运输能力最大值仅维持在1094 t/h 左右,对于2000 t/h 的设计值,225 原煤带式输送机的实际使用率仅仅约为50%的水平,效能浪费问题较为严重。选煤厂对225 带式输送机驱动部件进行技术改造[1-6],从而用来提高225 带式输送机的运行效率,降低设备的磨损,提高设备的使用寿命,创造较好的经济效益。
2 带式输送机改造方案与选型
屯兰选煤厂225 原煤带式输送机为淄博先河机电公司生产DT II 型固定带式输送机,采用单传动滚筒单电机驱动,驱动装置布置在机头部卸载端,防爆电机+减速器,拉紧器采用尾部自动液压拉紧。225 原煤带式输送机参数:输送量2000 t/h,带速4.0 m/s,带宽1400 m,长度192.66 m,YB2-355M1-4 型隔爆型三相异步电动机220 kW,液力耦合器YOXIIZ560 型,滚筒直径1000 mm。
225 原煤带式输送机节能降耗优化改造方案:主要是对输送机的运行带速和输送量两方面进行结构改造,并配套相应的零部件。带速从4 m/s 调整为2.5 m/s,输送量从2000 t/h 调整为1600 t/h。
3 功率设计计算及选型
3.1 带式输送机电机选型设计
225 带式输送机原先采用功率为220 kW 的YB2-355M1-4 型隔爆型三相异步电动机,现调整功率为132 kW 的Y315M-2 型电机,可节约电能损耗。优化后设备传动滚筒的圆周驱动力FU计算如下:
(1)主要特种阻力FH,包括承载分支的物料、输送带移动以及托辊旋转所出现的阻力。
式中:FH为主要特种阻力,N;f为模拟摩擦系统,取0.03;l为输送机长度,66 m;g为重力加速度,取9.8 m/s2;qRO为每米长度上托辊转动部分质量,取32.5 kg/m;qRU为每米长度下托辊转动部分质量,取12 kg/m;qB为每米长度上胶带质量,取40 kg/m;qG为每米长度上物料质量,取167 kg/m;δ为输送机的工作倾角,12°。
(2)倾斜阻力Fst是指物料在斜巷产生的下滑力,计算如下:
式中:Fst为倾斜阻力,N;g为重力加速度,取9.8 m/s2;qG为每米长度上物料质量,取167 kg/m;H为带式输送机提升或下降物料高度,取14 m。
(3)附加特种阻力主要为清扫器阻力,约为4000 N。
因此,优化调整后225 带式输送机传动滚筒运行总阻力FZ=5552+22 912+4000=32 464 N。
3.2 驱动功率
式中:PM为滚筒轴功率,kW;P0为滚筒轴功率,kW;η1为电压降系数,取0.94;η2为联轴器效率,取0.96;η3为减速器效率,取0. 94。
因此,从对带式输送机的驱动电机功率计算可知,选用电动机其驱动电机功率超过114.6 kW 即可满足调整后的225 带式输送机驱动功率的要求。基于225 带式输送机带负荷启动的需要,在实际选型中需要对电动机功率进行一定程度的放大考虑,确定电动机功率为 132 kW,查阅手册,确定选用YBX3-315M-4 型电机。
3.3 液力耦合器配套选型
调整后,225 带式输送机电机型号为YBX3-315M-4,电动机轴径为Ф80 mm,将液力耦合器型号由YOXIIZ560 更换为配套的YOXsjIIz500 型液力耦合器。
3.4 减速机选型
225 原煤带式输送机输送量由2000 t/h 降低至1600 t/h 左右后,结合该选煤厂现有减速机的库存情况,选用减速机型号为M3RSF50+FAN(03)i=25。M3RSF50 +FAN 减速器额定功率242 kW,减速器额定功率与电机功率之比计算=242/132 = 1.83> 1.6,因此,选用的M3RSF50 减速机满足工作要求。
3.5 主驱动滚筒选型
225 原煤带式输送机滚筒直径从1000 mm 调整为800 mm 后,基于滚筒张紧力的要求,需要对主驱动滚筒做陶瓷包胶,对第一道、第二道清扫器进行调整,将带式输送机支架加高,符合输送带与主传动滚筒的包角要求。
4 效果分析
(1)延长了带式输送机易损件的使用寿命
屯兰选煤厂225 原煤带式输送机节能降耗优化改造后,提高了设备易损件的使用寿命,经济效益显著。节能降耗优化改造后,225 原煤带式输送机运行速度下降比例达到了37.5%,带面和滚筒磨损程度大幅度降低,大块原煤和矸石对带面的损伤力度也大幅度减小。带面平均使用寿命从1.2 a 延长到2.2 a,托辊平均使用寿命从2.8 a 延长到4.8 a,滚筒平均使用寿命从2.5 a 延长到4.5 a。以屯兰选煤厂400 万t/a 的原煤入选能力进行计算,225 原煤带式输送机每年对于带面、托辊、滚筒等易损部件可节约10 万元左右。
(2)降低带面和滚筒的维护成本
屯兰选煤厂225 原煤带式输送机节能降耗优化改造后,因运行速度下降达37.5%,运行速度下降后带面更换次数明显减少,硫化接头费用降低;滚筒、托辊磨损减小,滚筒陶瓷包胶次数减少,托辊轴承更换次数降低。以屯兰选煤厂400 万t/a 的原煤入选能力进行计算,225 原煤带式输送机对于带面、托辊、滚筒的维修费用可节约1.5 万元左右。
(3)电能成本经济效益分析
屯兰选煤厂225 原煤带式输送机电机更换为YBX3-315M-4 型电机后,电机功率从220 kW 降低到了132 kW,经计算吨煤电能损耗由0.060 7 元/t下降至0.048 1 元/t,吨煤电耗量明显减少。以屯兰选煤厂400 万t/a 的原煤入选能力进行计算,每年可节约电费约6.17 万元。
5 结语
屯兰选煤厂针对225 原煤带式输送机原煤运输实际使用率不高的问题,对主驱动电机、减速机、滚筒、耦合器四方面进行了节能降耗优化改造研究。实践应用效果理想,延长了带式输送机易损件的使用寿命,降低带面和滚筒的维护成本,节约了电能成本。