相邻工作面采动影响下切顶卸压护巷技术研究
2021-11-09郭少波
郭少波
(陕西陕煤榆北煤业曹家滩矿业有限公司,陕西 榆林 719000)
相邻工作面采动应力是影响巷道稳定性重要因素之一。提前掘进巷道受其采动影响,产生应力扰动,发生变形,解决其变形破坏问题关键在于解决相邻工作面采动影响。以曹家滩煤矿122108 工作面回风顺槽为研究对象,研究122106 工作面采动影响巷道失稳机理,设计解决方案控制巷道变形[1-5]。
1 工程背景
(1)工程概况
122108 工作面回风顺槽沿煤层底板掘进,巷道总长5910 m,净宽5600 mm,净高4350 mm,断面面积为24.36 m2。直接顶平均厚7.02 m,基本顶平均厚20.46 m,采用锚网索、W 型钢带和W 型钢护板联合支护。煤层顶底板条件见表1。
表1 122108 工作面煤层顶底板情况表
(2)工程问题
受122106 工作面回采影响,其外回风顺槽已经发生严重变形,无法再次服务于122108 工作面的回采。且122108 工作面回风顺槽靠近122106 工作面采空区一侧,与其外回风顺槽相邻,受其回采影响,巷帮发生变形,底鼓明显,巷道底板已经出现开裂、混凝土翘起等变形现象,严重影响正常运输与行人,若不及时维护治理,则会影响122108工作面接替生产。
2 巷道变形失稳原因
由于曹家滩2-2 煤层顶板厚,强度较高,作为上覆岩层中承载支承应力σ 的主要岩层,易扩大应力的影响范围,使巷道围岩支承压力σ 升高。因此随着122106工作面向前推进,基本顶断裂下沉,使上覆岩层应力向四周转移,伴随岩层破断产生的采动应力对122108 工作面前方巷道产生应力扰动。
随着122106 工作面推进,上覆岩层发生运动,造成应力重新分布,由顶板岩层向122108 工作面传递,导致其回风顺槽围岩处于高应力环境。由于巷道两帮支护强度高,无法及时释放围岩应力,因此应力随两帮传递至巷道底板,通过底鼓的形式释放。靠近122108 工作面边缘处支承应力较小,工作面前方部分范围内支承应力σ 升高,达到峰值后迅速减小,趋于原岩应力P。卸压前岩层支承应力分布如图1。
图1 卸压前岩层支承应力分布
综上所述,122108 工作面回风顺槽失稳变形的主要原因是受122106 工作面采动影响。目前巷道已经出现底鼓、底板开裂等变形现象,严重影响工作面正常回采。
3 巷道维护方案设计
3.1 切顶卸压联合NPR 锚索补强方案
通过分析122108 工作面回风顺槽变形失稳原因可知,122106 工作面采动应力主要通过顶板传递,巷道帮部支护强度高,围岩应力无法及时释放、传递至底板,出现巷道底鼓、变形失稳。阻止122106工作面采动应力的传递则是解决此问题的关键所在,因此提出采用预裂切缝爆破卸压技术。
预裂切缝爆破卸压技术,通过预裂切缝爆破破坏岩层完整性,阻断122106 工作面上覆岩层应力传递,使工作面回采之后基本顶可以沿切缝位置及时垮落,减小基本顶悬臂长度,避免大面积顶板垮落急剧增压,影响122108 工作面回风顺槽稳定性和岩层地应力重新分布,切顶处应力降低,切顶前方一段范围处于应力集中区,远端应力趋于原岩应力。卸压后岩层支承应力分布如图2。
图2 卸压后岩层支承应力分布
由于122108 工作面回风顺槽围岩在切顶前处于高应力环境,切缝爆破产生的冲击波与应力波强度超过顶板抗拉强度,作用在顶板上,易使巷道围岩失稳,若不加以维护加固,可能进一步导致巷道变形。
采用NPR 恒阻锚索进行巷道补强加固,则可以避免由切缝爆破导致巷道围岩失稳,控制巷道顶板下沉。
3.2 切顶参数设计
不同的预裂切缝设计,对岩层间应力传递的阻隔作用也不同,既需要达到阻隔122106 工作面采动应力传递的效果,同时需要兼顾现场施工条件。因此,切顶卸压方案应用是否能达到预期效果,关键在于切顶参数选取是否合理。
基本顶未贯穿面拉应力与切顶高度、切顶角度之间的关系如式(1):
式中:σ为基本顶未贯穿面拉应力,MPa;h为切顶高度,32 m;α 为切顶角度,60°。
综合经济效益、施工效果考虑,切顶高度25 m,角度60°,即可达到切顶的目的,此参数下定向切缝孔深为29 m。但是考虑到现场施工误差,为保证达到预计切顶效果,设计定向切缝孔深32 m,切顶角度60°,垂高28 m,计算得到基本顶未贯穿面拉应力为42.1 MPa;再辅助以加强爆破孔深33 m,垂高25 m,角度50°增强切顶效果。曹家滩煤矿2-2号煤层基本顶主要由中粒砂岩组成,其抗拉强度均不超过10 MPa,切顶参数合理。
3.3 NPR 锚索补强设计
为保证工作面巷道稳定性,在巷道进行切顶前采用NPR 恒阻锚索进行加固,根据122108 工作面情况,选用NPR 恒阻锚索,长度9000 mm,直径为21.6 mm,沿铅垂方向布置。回风顺槽NPR 锚索补强示意图如图3。
图3 回风顺槽NPR 锚索补强示意图
3.4 临时支护设计
切缝爆破破坏了122108 工作面回风顺槽顶板岩层的完整性,为了防止爆破影响巷道顶板稳定性,导致顶板下沉量增大,选择采用单体液压支柱架设临时支护。在爆破区域前后50 m 范围内,位于切缝侧布置一列排距1 m 单体液压支柱进行支护,距离巷帮1000 mm;在爆破区域前后10 m 范围内,布置第二列加强临时支护。
4 工程应用效果
选取122108 工作面回风顺槽3500~3900 m 作为试验段进行预裂切缝爆破,采用地质雷达勘探发现,爆破区域内顶板沿着预裂方向裂隙发育良好,切缝贯通距离为1.2 m。爆破后,通过PU 监测系统对回风顺槽超前支护液压支架支承应力进行监测,利用所得数据绘制回风超前支架应力曲线图,如图4。
图4 回风超前支架应力曲线
由图4 可知,未爆破时,超前支架平均应力为27.1 MPa,峰值达到40 MPa;第一次爆破后,降至36.1 MPa,平均应力为26.6 MPa;进入爆破试验段,降至32.9 MPa;进入试验段之后降为28.9 MPa,超前支承应力显著降低。
如图5 所示,在试验段采用切顶卸压联合NPR恒阻锚索支护方案后,通过PU 监测系统监测巷道围岩位移,巷道顶底板移近量最大为135 mm 左右,两帮移近量最大为80 mm 左右,巷道变形得到有效控制。
图5 切顶卸压后巷道围岩移近量
122108 工作面回风顺槽试验段进行切顶卸压后,巷道超前支架支承应力明显减小,阻隔122106工作面采动应力传递,使巷道切顶范围内处于卸压状态,解决了巷道两帮应力无法释放的问题,有效提高巷道稳定性,抑制了巷道围岩变形,减少巷道变形带来的财产损失。
5 结论
(1)通过对曹家滩煤矿122108 工作面回风顺槽变形破坏机理进行分析,揭示了巷道易失稳变形的主要原因是受相邻工作面采动应力影响,为护巷方案设计提供理论基础。
(2)结合工作面实际情况提出采用切顶卸压方案,同时使用NPR 恒阻锚索进行加固。
(3)设计的方案控制巷道顶底板移近量最大为80 mm,两帮移近量最大为60 mm,巷道变形得到有效控制。