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900 MW 机组灰渣控制系统DCS改造及分析

2021-11-05余忠喜

上海节能 2021年10期
关键词:机柜电源控制器

王 珏 余忠喜

上海外高桥第二发电有限责任公司

0 原灰渣系统概况

1)系统概况

外高桥第二发电厂灰渣程控系统分为除灰PLC、石子煤PLC、除渣PLC及电除尘A、B侧共5套PLC系统。2007年,灰渣系统进行了第一次改造,将除灰与除渣合并,且各控制系统通过以太网组成灰渣辅控网络。除灰、除渣为AB-ControLogixL62系列PLC,其他为施耐德Modicon-Quantum系列。

2)存在问题

原灰渣系统存在以下几个问题:

(1)2007年进行辅网改造后,虽然各子系统之间实现了通信,方便了运行人员画面操作,但各子系统所采用的PLC品牌不一,通信协议不一,从而导致网络通信经常发生故障。

(2)PLC已运行多年,系统可靠性及安全性大幅下降,硬件报警增加,影响了系统的安全稳定运行。

(3)PLC通信模块没有冗余配置,通信质量不稳定,故障率较高。

(4)PLC许多核心硬件面临淘汰,甚至停产问题,备品备件采购不易,维护困难。

(5)PLC来自多家供应商,增加了维护量和备品备件费用,且市场上配置WindowsXP的工控机已停产,系统面临着软、硬件无法维护的困境。

综上所述,控制系统的改造刻不容缓。

1 DCS改造

1)DCS控制系统的优点

DCS控制系统可靠性高[1]。DCS一般采用冗余电源、冗余CPU、冗余网络模块配置方案[2],当某一节点出现故障时,能迅速无扰切换至备用节点,从而保证了系统的安全可靠运行。

DCS控制系统扩展性和兼容性强[3]。各品牌DCS之间虽然内部通信协议不同,但外部操作平台均采用TCP/IP协议,从而提高了系统的扩展性。

DCS控制系统采用统一数据库[4]。系统软件功能强大,人机界面友好,方便用户组态、调用趋势及查看报表等。

DCS控制系统数据处理能力强。数据采样周期短、速度快、精度高[5],且在模拟量控制和函数运算等方面有着PLC无法比拟的优势。

DCS控制系统所具备的这些优点解决了PLC所存在的问题,改造将大幅提升灰渣控制系统运行水平。

2)改造的可行性

2017年对主厂房锅炉岛和汽机岛进行了DCS控制系统一体化改造,选用艾默生公司的Ovation控制系统,故灰渣系统改造同样采用该系统,以实现主辅控制系统的一致性。

硬件方面:由于与主控制系统一致,故备品备件可相互通用,无需额外购买,节约了采购成本和原采购困难的问题。

软件方面:Ovation控制系统使用方便,且运行、维护人员对该系统已较熟悉,大大缩短了适应时间和培训工作量。

项目人员配置:现场服务工程师和施工人员都参与过主DCS改造,经验丰富,可确保改造的顺利进行。

2 改造过程

1)改造方案

根据外二发电厂实际情况,艾默生公司给出了灰渣系统独立组网的改造方案。根据该方案,灰渣辅控网独立于主DCS网,配置了电除尘、除渣、除灰、石子煤4对控制器。

针对原有网络电源没有冗余配置问题,新系统增设2面电源分配柜,用于分配两路交流220 VAC电源给DCS。每个过程控制单元DPU接受相应侧电源分配柜来的两路交流电源,经内部电源模块后以冗余方式为柜内模件及现场变送器供电。正常时,每一模件柜的二路电源同时工作,各带50%负荷,当一路电源故障后,另一路电源自动带100%负荷。

信号接地方面,新机柜利用了原有的信号地和安全地接地铜排,采用信号地和安全地分开连结,最终以单点接地方式接入接地网,保证了信号的稳定性。

灰渣系统网络架构如图1所示:每台机组配置3台操作员站,2台布置于主机集控室,1台布置于灰渣系统电子室;配置2台工程师站,1台服务器;此外,还配置了1对冗余交换机用于控制器、操作员站、工程师站等的通信。

图1 灰渣系统网络架构

2)改造过程

本次改造将原有灰渣辅控各品牌PLC统一为Ovation系统。改造后有4个主控制器、5个远程I/O及1个就地I/O。其中,电除尘A、B合并为一个控制器,但电除尘高频电源仍保持A、B两侧控制。灰渣系统各控制柜的分配情况如表1所示。

表1 改造后灰渣系统控制柜

3)改造工期

本次改造具体工期见表2,时间为58天,与机组检修同时进行。从工期安排来看,机柜接线和校对时间最长,主要是因为新机柜端子接线方式和原机柜有区别,需重新敷设电缆或更改,增加了工作量。

表2 改造工期

4)改造实施过程及工作量

本次改造包括拆除原控制柜、机架、模块电源、控制器、原信号线及I/O端子排(具体I/O点数见表3)、安装OVATION机柜、控制器、模块电源、卡件等。

表3 灰渣系统I/O点数

施工过程中以下两点需特别注意:

(1)新卡件输出电压与原系统匹配问题。原PLC阀门指令输出是220 V交流电,但新系统是24V直流电,故需通过加装继电器解决。

(2)接线方式匹配问题。原PLC DI信号的正端为公共端,而新系统DI的负端为公共端,因此接线时需将原负端移到正端,同时将负端短接,以保证信号的正常。

3 改造效果

通过改造,解决了硬件老化导致系统可靠性及安全性下降问题。改造效果主要体现在以下三点:

(1)改造后的DCS系统使用以太网通信,相较于此前的RS-485,信号抗干扰能力大幅提升,且改造后实现了通信模块和网络的冗余。

(2)改造后系统统一。相较于改造前系统互不兼容,现日常维护、系统组态更加方便。同时,DCS强大的历史数据查询、报警、打印及曲线等功能[6],为事故分析提供了更加快捷高效的方式。

(3)改造后,采购、维护、设备管理更加便利。相较于改造前系统由多家供应商供应,备品备件种类繁杂,现大幅降低了备品备件费用,且由于统一的供应商,后续服务更加便捷,更利于及时沟通。

4 结语

外高桥第二发电厂针对原有灰渣辅控网设备老化导致系统可靠性下降、系统不兼容及网络通信故障较多等问题,进行了灰渣辅控网DCS改造,解决了原系统隐患,确保了灰渣系统的高效、稳定、环保运行。

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