循环水冷却器泄漏原因分析及解决对策
2021-11-02李良
李 良
(中国石油辽阳石化分公司,辽宁辽阳 111003)
0 引言
在石油化工行业,水冷器泄漏问题普遍存在,原因多种多样,包括设计、制造、安装、运行操作、维护保养等多个方面,给泄漏故障的原因分析及整改措施的制定带来了困难。
某厂循环水冷却器于2018 年9 月投用,2019 年12 月即发生内漏。泄漏后车间对换热器进行了解体检查及打压堵漏,对泄漏管头部位进行了补焊处理。
1 设备及泄漏情况简介
换热器名称为热媒水冷却器,为Ф1224 mm×8340 mm 固定管板式两管程换热器(位号:E102B),总计管数为1018 根,管束材料为S30408,管板为厚度55+4 mm 的16Mn(Ⅲ)+S30408复合钢板,管程和壳程的工作参数见表1。
表1 换热器管程和壳程的工作参数
2019 年12 月初,操作人员巡检过程中发现热媒水冷却器E102A/B 运行过程中有异响,关闭壳程热媒水出入口阀门,打开低排,发现壳程一直有水排出。对热媒水冷却器壳程内的热媒水进行采样分析,发现其电导率、总磷等指标远高于热媒水源头来水处的分析结果,并且与循环水采样分析结果接近。初步确定,该水冷器管束发生内漏,导致循环水泄漏至热媒水中。随后,车间对换热器进行解体检查、打压堵漏,E102B 打压堵管1 根、管头补焊8 处,检修后对管板进行了渗透检测。
2 工艺流程简介
该换热器属于余热回收站系统设备,装置自用热单元来的热媒水进入余热回收站,经自清洗过滤器去除杂物、除油除铁装置旁滤去除水中油污和铁质后,进入热媒水冷却器(E102A/B),采用循环冷却水冷却,采用氮气经热媒水定压缓冲罐为循环系统定压、补水,热媒水压力经热媒水循环泵升压后,送至各取热单元取热,取热后的热媒水回至余热回收站内,进入热媒水加热器,采用蒸汽补热后再送至各用热单元放热降温,降温后的热媒水再回至余热回收站循环使用。
3 设备解体检查及处理
3.1 结垢情况检查
换热器管箱打开后进行外观检查发现:管箱内部及隔板处有较多生物黏垢,颜色呈红褐色;循环水出水管板处结垢较为明显,且存在生物黏泥;循环水进水管束内部结垢不明显,循环水出水管束内部结垢较多(图1、图2)。
图2 管板处结垢情况
3.2 换热器高压水清洗情况
为防止换热器发生垢下腐蚀,对管箱及管束进行高压水清洗。清洗用水采用循环水,且确保水中氯离子含量≤25 mg/L。清洗3 h 后,目视已无明显结垢、清洗效果较好,然后用氮气对管束进行彻底吹扫。
3.3 泄漏部位检查情况
对换热器管束进行打压查漏,发现泄漏集中位于管板左上方及右上方(图3)。该处换热管与管板间焊缝处焊肉剥离脱落,从失效的一处有焊缝剥离的接头处可以看出,换热管端部明显低于管板端面,焊缝根部存在未熔合现象,而且是单道焊(图4)。而通过核对设备制造图纸,图纸上要求换热管需伸出管板端面1.5~2.0 mm,现场实际与图纸要求明显不符。
图3 管束泄漏部位
图4 管头处外观
3.4 管板光谱分析
为核对管板材料,对换热器两端管板进行光谱分析。检测结果显示,Ni、Cr、Fe、Zn 和Mn 的含量分别为8.11%、18.01%、72.30%、0.14%和1.07%,确认管板表面材料为S30408,与设计及图纸制造要求相符(图5)。
图5 光谱分析材料检测
4 泄漏原因分析
(1)由于管束材料为S30408 不锈钢,易因氯离子浓度超标发生应力腐蚀开裂。根据泄漏后车间对换热器入口循环水采样分析结果,氯离子浓度为0.20 mg/L,远远低于GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》中规定的“对于不锈钢换热设备,若水走管程,应保证氯离子含量不大于1000 mg/L”的要求。由此判断,本次腐蚀不是由于氯离子浓度超标导致的不锈钢应力腐蚀开裂。
(2)尽管换热器拆解后发现有明显结垢,但垢样质地较软,且垢样去除后管板表面未发现有明显蚀坑。高压水清洗后,车间对管束内进行了内窥镜检查,发现管束内壁比较平滑、无明显蚀坑。由此判断,换热器发生垢下腐蚀的概率也较小。
(3)泄漏部位位于管板边缘,是换热管与管板焊接质量最薄弱的部位。该部位焊接应力大,相比其他部位因存在结构突变,特别是管束部件焊接过程中两侧熔化、凝固速度有差异,焊接质量更不容易保证,同时极易产生残余变形及残余应力。另外,在焊接过程中固定管板结构会造成较大的焊接应力和变形,如果焊接顺序不当,则管板较薄、刚性差,换热管与管板间焊接更会造成管板变形,裂纹集中部位正是焊接应力和变形最大的部位。
(4)制造厂家未严格按照图纸进行制造。根据图纸的要求,换热管端部要高于管板端面1.5~2.0 mm,且为45°角的焊缝连接形式。而实际换热管与管板间是单道焊,且为平头的焊接结构,部分换热管端面甚至低于管板端面,焊缝根部存在未熔合现象。
(5)泄漏部位为壳程高温热媒水的入口和管程低温循环水的出口交汇处,存在较大的温差,设备运行过程中泄漏部位处热应力最大,而固定管板结构抵抗热变形能力差,容易因冲击振动及温度变化产生裂纹。
5 解决对策及建议
(1)从设备泄漏原因分析来看,该换热器存在较大的再次泄漏隐患,不能满足长周期运行的需求,建议更换备台。
(2)建议将管板由复合管板结构改为整体S30408 材料结构,避免制造过程中焊接应力大可能造成的复合钢板局部复层开裂问题。
(3)制造过程中注意施焊环境清洁,保证焊件金属温度不低于0 ℃,以避免产生焊接冷裂纹。所有焊接接头采用多层焊,注意保证根部熔合质量。
(4)严格按照图纸进行制造,建议换热管端面要高于管板端面2.0 mm。
(5)加强工艺平稳操作,避免因工艺波动导致换热器管束振动及温差应力加大的情况发生。
(6)加强循环水质管理,调整循环水加药量,以减少生物黏泥的生成;确保管程循环水流速不小于0.9 m/s,防止流速过低发生垢下腐蚀现象。