万福矿井深部巷道过富水灰岩层预注浆治理技术
2021-10-22吕文茂钱自卫孟凡贞范宝江
吕文茂,钱自卫,孟凡贞,范宝江
(1.兖州煤业股份有限公司,山东 邹城273500;2.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州221116;3.兖煤万福能源有限公司,山东 菏泽274900)
工作面预注浆法是巷道过富水含水层水害防治最常用的方法之一。在巷道未掘进揭露含水层前布置钻场,对含水层开展工作面预注浆,使浆液预先充填围岩裂隙,在巷道周圈形成封水帷幕,以保证巷道掘进通过富水含水层时不再出现涌水现象。万福矿井井底车场建设阶段多条巷道需穿越太原组第3层灰岩岩溶裂隙含水层(简称:三灰)施工,该矿井三灰埋深大、承压高、富水性较强,巷道施工前需对三灰开展预注浆治理。本研究将以万福矿井回风大巷为例,研究该巷道预注浆治理三灰水害技术。
1 回风大巷概况
兖煤万福矿井位于山东巨野煤田的最南端,为当前山东省内唯一在建矿井。该矿井采用立井、暗斜井开拓,井底车场布置于-820、-950 m 2个水平。-820水平井底车场的轨道、回风、进风大巷、双煤仓、溜井、炸药库均穿越三灰施工(见图1)。-820水平回风大巷断面为矩形,采用综掘法施工,锚网喷支护,净断面宽×高为5.4 m×4.4 m,顶帮锚网喷厚度150 mm。
图1 万福矿井回风大巷剖面图
2 三灰水文地质条件
1)三灰发育情况。万福矿井-820水平井底区域三灰的厚度8.14~8.44 m,三灰产状为120°∠13°~18°,三灰与3煤的间距62 m左右,三灰距离奥灰115 m左右。
2)三灰富水渗透性。-820水平三灰井下简易放水试验获得渗透系数为3.40~7.75m/d,为中等渗透性;井下三灰放水试验获得三灰单位涌水量为0.072~0.170L/(s·m),为中等富水性[1-2]。
3)三灰及其上下岩层的强度。根据风、主、副井筒井检孔报告,三灰上下砂岩层抗拉强度为0.45~1.52 MPa,平均1.05 MPa;泥岩抗拉强度为0.36~1.59 MPa,平均0.70 MPa;三灰抗拉强度为2.64~4.23 MPa,平均3.40 MPa。
3 回风大巷三灰水害预注浆治理方案
3.1 注浆帷幕厚度计算
依据《煤矿防治水细则》巷道安全隔水厚度计算公式[3-4]:
式中:t为安全隔水层厚度(m);L为巷道底板宽度(m),取石门掘进最大宽度5.7 m;γ为底板隔水层的平均容重(M N/m3),取0.024 M N/m3;Kp为隔水层的平均抗张强度(MPa),三灰上下50 m段泥岩、细砂岩、灰岩加权平均抗拉强度为1.3 MPa;P为底板隔水层承受的水头压力(MPa),取8.0 MPa。
以此计算,在原始水压8.0 MPa的条件下,巷道施工安全隔水层厚度t为10.0 m,考虑到巷道掘进围岩产生松动圈,松动圈厚度取3.0 m,则巷道施工13.0 m范围内的含水层需进行治理。以此计算结果,巷道三灰威胁区段长度约为169 m。
3.2 注浆钻孔布置
回风石门三灰注浆钻场布置于回风石门入口向前40 m位置(距离H1导线点48 m),钻场巷道停头位置上距三灰底板13 m。回风石门制浆治理目的层位三灰,共设计15个注浆孔(4个中线孔+4个左帮孔+4个右帮孔+3个验证孔),均布置于巷道迎头。注浆孔设计如图2所示,钻孔的设计深度47~156 m(实际施工过程中确保钻孔穿过三灰即可停钻注浆),总钻岩进尺1 692 m。预设浆液扩散半径6.0 m,能够形成交圈效果。
图2 三灰段预注浆钻孔设计图
3.3 钻进成孔及钻孔结构
井下三灰注浆孔均设计安装套管,套管长度8 m,ϕ108 mm。孔口管安装完成后,套孔钻进设计采用ϕ75 mm钻头。上仰孔采用水泥-水玻璃双液浆外注内返浆法固管,水平及下俯孔采用内注外返浆法固管。待固管浆液充分固结后,注浆孔采用ϕ75 mm钻头无芯套孔钻进至8.5 m进行耐压试验,试验压力不小于12.0 MPa(最大水压的1.5倍)。确保孔口管安装稳固后,原位采用ϕ75 mm钻头无芯套孔钻进,钻进时孔口必须安装高压防喷阀门。
3.4 注浆材料选用
本注浆主要选用纯水泥浆液及水泥-水玻璃双液浆,纯水泥浆为主、双液浆为辅。水泥设计选用标号为42.5的水泥,水玻璃浓度36波美度。水泥基浆液采用普通水泥与水按一定比例混合而成,水泥浆属于颗粒悬浮液,主要适用于类似三灰这种富水岩层宽大裂隙、空洞的充填。
3.5 注浆压力控制
根据有关规范,注浆终压一般选择为静水压力的2~5倍,参考该矿风井、副井、主井预注浆的经验,确保注浆施工过程的安全,本次三灰在疏降条件下预注浆孔口终压设计为12.0 MPa。
3.6 注浆工艺
原则上各注浆孔设计单次注浆,直接钻进至设计孔深进行注浆即可。如钻进过程中遇到塌孔、卡钻等钻孔现象,则提钻注浆加固后,再套孔延伸至设计深度注浆即可。
工艺流程:根据压水及钻孔出水情况,确定注浆压力和浆液配比→注浆,待压力升高后停注→(套孔钻进→注浆,待压力升高后停注)→封孔。
每个钻孔注浆时,初注用浓浆,复注时逐渐降低浆液浓度,但每次注浆时,一般先稀后浓。当浆液在裂隙中沉析、充填阶段,若压力不升且进浆量也不减时,应逐渐加大浆液浓度;反之,若压力上升快且进浆量减量也快,应依次降低浆液浓度。
4 实际注浆情况及效果
回风大巷三灰注浆共消耗水泥548 t,按注浆治理层岩体体积计算,浆液对注浆治理层段的充填率约为2.5%。图3为按照施工顺序绘制的钻孔出水量统计图,可见施工后期随着注浆的进行,施工钻孔的水量整体呈现降低的趋势。在本阶段最后施工的HZ51、HZ58号2个孔最大水量分别为20 m3/h、2 m3/h,明显小于前期施工的钻孔,注浆结束后施工3个验证孔H J60、H J61,H J62号,仅H J61出水约1 m3/h,说明注浆效果较好。
图3 按照施工次序钻孔涌水量及注浆量
后期回风大巷掘进穿过三灰,发现三灰裂隙发育,裂隙中浆液充填饱满,掘进时无明显出水现象,仅有迎头位置少量滴水,注浆效果大幅高于预期,三灰水害防治取得成功。
5 结论
1)万福矿井-820水平井底车场多条仓巷穿越太原组第三层灰岩岩溶裂隙含水层施工,该层灰岩埋深大、承压高、富水性较强,需提前进行水害治理。
2)设计采用工作面预注浆的方式进行三灰水害治理,合理确定的注浆帷幕厚度、注浆孔参数、注浆材料、注浆压力及施工工艺。
3)注浆后通过检查孔的出水情况及后期实际开挖检验,发现三灰裂隙中浆液充填饱满,掘进时无明显出水现象,注浆效果大幅高于预期,深部巷道三灰水害注浆治理取得成功。