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冲击6500型发电机转子槽衬制造技术探究

2021-09-18李明阳

商品与质量 2021年33期
关键词:压制发电机图纸

李明阳

哈尔滨电机厂有限责任公司 黑龙江哈尔滨 150036

因冲击类发电机转子线圈截面宽度大、高度小,其转子槽衬往往内腔尺寸大、高度小,不同于其他火电发电机转子槽衬,其制造难度更高,工艺更加复杂,为确保达到产品图纸要求,满足成品安装需求,需在设备、工装工具、制造工艺等方面进行探究。

1 冲击6500发电机槽衬制造难点

以冲击6500型发电机槽衬为例,其槽衬、槽端工作电压500V,槽衬壁厚1.3(+0.12,-0.2)mm,槽端壁厚1.15(+0.15,-0.25)mm,总长6300(+2.5,0)。

由此可见,冲击6500型发电机槽衬工作电压大,尺寸特殊,总长较长,容易造成槽端在切边序过程中出现分层现象,长时间存放会出现碎裂现象,切边后槽衬高度尺寸不均,容易超图纸公差尺寸要求。压制后槽衬壁厚尺寸很难控制,厚点容易超过图纸要求最大壁厚尺寸。槽衬锯断头后,端头断面不齐,从而难以保证槽衬总长一致性。同时压制槽端的工具与压制槽衬的工具通用,由于代用原因导致压制后槽端底部棱线突出。

2 现有工艺存在问题及相应解决措施

2.1 现有工艺存在问题

主体材料不达标,压制槽端主体材料为虫胶云母板,材料压制后在切边序过程中出现分层现象,长时间存放时甚至出现碎裂现象;同时压制工具不匹配,压制槽端用压制槽衬的工具代用,由于工具代用原因导致槽端压制后底部有棱线突出。冲击6500MW槽衬内腔宽度尺寸38mm,切边机模芯厚度尺寸26mm,两者配合后存在缝隙。槽衬高度尺寸79mm,公差范围(+0.5,0),径向没有导向装置,切边机在运行中出现抖动,导致槽衬高度尺寸不一致;槽衬压床热循环装置是我国2004年引进并改造的,热循环油加热板长达7m,长期使用加操作不当导致热板变形。同时因加工部位集中在断面,手工操作误差大,切割工具不齐全等原因造成的端头尺寸偏差,都是现有工艺存在的明显问题[1]。

2.2 相应解决措施

针对主体材料不达标的问题采取更换材料,采购更符合质量要求的材料;压制工具不匹配、高度、壁厚尺寸超差方面,设计新式工具,按槽端内腔尺寸进行设计、制作槽端压制工具,设计、制作切边机模芯、压紧、导向装置以及设备壁厚支撑装置,制作切端头工具,统一配备,减少手工操作[2]。

3 槽衬加工工艺简析

槽衬铺垫,冲击6500MW槽衬铺垫的工艺尺寸为6500mm×350mm(长×宽),在平台上铺垫,顺序为:3层0.1mm的电缆纸,1层0.05mm的聚酯薄膜,5层0.11mm的间苯二酚环氧浸渍玻璃坯布,1层聚酰亚胺薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料,5层间苯二酚环氧浸渍玻璃坯布,最后是1层0.05mm的聚酯薄膜(如图1)。

图1 聚酯薄膜

然后对槽衬压模进行清理,用吊车将内模吊出并使用砂纸清理,使其表完毕后用干净白布进行擦拭;外模清理与上述方法相同。将模芯吊放在铺好的玻璃坯布等材料上面,将已铺好的材料均匀地平贴在模芯上,然后将这些材料连同模芯一起吊入压模内进行压制[3],压制参数如表1所示。

表1 工艺参数

通过粗切边,调整挡板与锯片之间的距离,将压制后余胶流淌的边缘锯掉,使切割后的槽衬高度略高于图纸名义尺寸10mm,以便于精切割。将所制作的工具安放到切边机中进行用槽衬切边机二次精切边,然后按图纸尺寸进行对刀,进行试切,测量满足图纸要求后方可正常加工,将槽衬一端放置在定位工具里,靠齐一侧定位,按画线位置用电锯位置进行锯头操作。

4 结语

冲击6500型发电机转子槽衬的生产,从完成前期试验并制造出成品槽衬,攻克了多项制造难题,论证了相关的制造工艺、工装研究是科学合理的。通过冲击6500型发电机转子槽衬的制造,使我们具备了生产制造内腔尺寸大,高度尺寸小的转子槽衬的制造能力,为今后更高要求的转子槽衬的制造奠定了坚实的基础,提供了宝贵的经验。

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