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浅谈锅炉燃料油泵密封优化改进

2021-09-10刘久城

中国设备工程 2021年16期
关键词:白油油浆液膜

刘久城

(中国石油大庆炼化公司检维修中心动设备组,黑龙江 大庆 163411)

1 锅炉燃料油泵的概况及作用

某锅炉装置共有6台燃料油泵,型式为多级离心油泵,3台流量 25m³/h,3台流量 12.5m³/h,扬程均为 380m,温度为95℃。主要作用是为锅炉燃烧提供燃料,一般运行状态是一大一小2台泵,便可保证锅炉的正常运行。燃料油泵原介质为渣油,为节能降耗,2015年5月将介质改为催化油浆。介质改变后,燃料油泵密封的频繁故障,均不能达到正常使用寿命,统计2015~2020年,燃料油泵密封泄漏故障共发生28次,仅2019~2020年上半年就发生了16次,给锅炉的安全平稳运行带来了巨大的隐患。

2 燃料油泵密封频繁泄漏原因分析

2.1 原燃料油泵密封结构

原燃料油泵密封为单端面机械密封,动环为补偿环,冲洗方案为Plan11,即冲洗管从第一级壳体引出(一级叶轮出口压力),接入机封压盖,对机封摩擦副进行冲洗(密封腔压力估算值:0.3MPa)。

图1 原机械密封结构图

2.2 泄漏密封检查情况

燃料油泵密封泄漏后,拆卸检查发现,泄漏的密封主要有两个共性问题:动环组件和静环组件存在大量的油焦物质;动静摩擦副存在一定磨损痕迹。

图2 故障密封

2.3 密封泄漏原因分析

2.3.1 动静摩擦副磨损

机械密封基本原理:机械密封在正常使用时,由于磨损的存在,都存在一定量的泄漏。(API规定泄漏量应小于5.6g/h)。机械密封动静环端面之所以能够实现密封,主要来自与动静环端面形成具有一定稳定性的液膜,即端面液膜的稳定性越高,密封性越好,密封泄漏越小,密封寿命越长。

该燃料油泵单端面密封的端面液膜由介质本身形成,由于该泵的泵送介质为催化油浆(组分重,且含有催化剂颗粒),难以形成稳定的密封液膜。

尽管该单密封端面已经选择硬对硬的方案,但是,经过一段时间运转后,颗粒物质还是会造成端面的不可逆磨损,尤其是密封端面经过一定时间的磨损后,密度液膜稳定性更差,更容易导致密封泄漏。

2.3.2 补偿机构结焦失弹

燃料油泵输送介质为催化油浆,介质内含有催化剂等灰分,是一种不能溶解的粉末,伴随油浆进入机封密封面处,形成滞留沉积而凝固结焦,使动环与轴套黏接并卡死,进而造成补偿机构失弹,动静摩擦副贴合不良,密封泄漏。

同时,在燃料油泵热备状态下,密封冲洗不能建立循环,固体杂质和油焦淤积于密封腔中,动静环处更易结焦失弹,因而发生过机泵在热备状态下突发泄漏。

3 密封系统优化改进方案

3.1 改进思路

(1)根据2.3.1原因的分析,要想延长密封使用寿命,必须改善密封端面的工作环境,那么用另一种介质代替油浆就势在必行。使用另外一种介质代替油浆,密封就必须设计成双端面密封结构。

而这种介质选取必须符合机泵的工况要求:燃料油泵内不允许进水,但是可以允许微量白油进入(每小时小于5.6g);白油的端面液膜稳定性比水及催化油浆更好。故这种介质考虑使用白油。故选取一路比密封腔处介质压力稍高的白油对密封进行冲洗,让白油代替介质,在一级端面处形成稳定的液膜,且彻底杜绝介质外漏隐患。

(2)根据2.3.2原因的分析,要想杜绝密封结焦,就必须把补偿机构与油浆隔离开,从根本上解决补偿机构补偿失效的问题。

3.2 改进方案

3.2.1 密封结构设计

(1)选用串联的双端密封结构,使冲洗白油在一级和二级密封之间形成一个白油密封腔,同时要求冲洗白油压力高于一级密封腔工作压力(0.3MPa),这样一级密封摩擦副就会在压差的作用下形成80%以上的白油液膜,二级密封为100%白油液膜,极大地改善了密封的工作环境,也为密封寿命的延长提供了良好的条件。同时由于密封油的压力始终高于密封腔处燃料油压力,故可以实现介质零泄漏。

图3 泄漏的密封

(2)一级密封端面和补偿机构采用密闭结构,使其与油浆隔离,从根本上杜绝密封端面和补偿机构结焦失弹问题。

3.2.2 密封辅助系统设计

(1)密封冲洗白油需要加压到高于一级密封腔工作压力(0.3MPa)的合适压力(0.5MPa左右),需要增加一路氮气对白油加压,故二级冲洗方案可以考虑使用53A或53B。

(2)53A方案需要在泵房内增加氮气管网,改造施工工作量大、难度大;而且一级密封要形成稳定状态的液膜,需要根据现场机泵实际运行情况,手动调节冲洗白油的压力,系统上需安装溢流调节阀,溢流出的氮气在相对密闭的泵房内存在安全隐患,故冲洗方案应选取白油压力调节便捷且安全可靠的53B方案。

(3)同时53B采用囊式蓄能器可以防止加压气体和隔离液相接触,这就避免了加压气体被隔离液吸收,使密封可以用于高压操作工况。

(4)最后根据现场机泵实际运行情况、封油压力变化(泄漏)情况,适当调节白油的工作压力,使其达到一个相对稳定的平衡状态。

4 使用效果及小结

燃料油泵本次密封优化改进的内容为将单端改为双端结构,冲洗方案由Plan11改为Plan53B,同时根据机泵的运行情况以及封油压力变化(泄漏情况),通过后期现场调试,成功摸索到白油压力为0.55MPa时,系统能达到相对稳定的平衡状态。2020年初最早改造的两台机泵已运行1年未发生密封泄漏故障,截至目前,所有燃料油泵均已改造完成,目前运行效果良好。

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