水环真空泵性能优化改造
2021-09-05钱小兵李大鹏
钱小兵,李大鹏
(克拉玛依石化有限责任公司,新疆克拉玛依 834003)
0 引言
某台精密水环真空泵是粗真空泵,型号为2BEI-252,水环介质为新水,由于水环汽化和内漏原因,真空泵真空度一般在8.0 kPa(真空度700 mmHg)左右。水环汽化造成叶轮转子汽蚀,冲蚀转子和叶轮造成叶片断裂,汽蚀产生的叶片坑点引起液环局部旋涡和增加内漏损失,导致真空度不足,不利于加热炉节能和提高分离精度,因此车间组织攻关予以解决。
1 水环真空泵现状
1.1 真空泵汽蚀
水环真空泵进口压力是负压,进口极限真空度4.0 kPa(真空度730 mmHg),液环温度<40 ℃时,液环必然部分汽化引起汽蚀,机泵振动超过5.5 mm/s,转子和叶轮有蜂窝状坑点并出现了断裂情况,一般半年就需要更换叶轮转子,振动超标也影响轴承使用寿命。一旦叶轮断裂会引起转子卡转而突然停机,不但有可能烧毁电机,更引起空气倒窜回塔破真空,引起安全生产事故。汽蚀也会引起泵房噪声超标,检测噪声>86 dB,造成环境污染。
1.2 真空度不足
真空泵水环汽化是不可避免的,转子和叶轮汽蚀坑点造成水环旋涡损失,水环不完整的同时内漏量也加大,达不到理想状态下的真空度。泵进口处水环汽化也挤占塔顶抽气的容积,进一步导致塔顶抽气量减少,塔顶真空度随之降低。在夏季温度的环境下,水环温度升高造成汽蚀更严重,真空泵进口真空度更低至9.3 kPa(真空度690 mmHg),严重影响各塔分离效果。
1.3 浪费新水
未改造之前,真空泵的水环水不能循环利用,补充新水进入泵后,水环水和抽气气体一起排往分离罐,气液分离沉降后上部气体外排大气,底部的水就地排放。外排水带走热量降低水环温度,资料推荐不影响真空泵正常使用的水环温度最高是40 ℃。现场实际使用中,水环温度越低则水环汽化趋势越不明显,为了减少汽蚀振动和噪音,保证水环完整,只有尽量降低水环温度,不间断补水并直接排放,即便冬季也不能停止外排,增加了新水的消耗。经验表明,要保证真空泵振动<5.5 mm/s,水环温度就必须<31 ℃,在此条件下外排浪费新水60 t/d。
2 改造方案
2.1 闭路循环
改变真空泵使用新水外排的方式来降低液环温度,采用闭路自循环方案,外排水线直接连到进口补液线,并在闭路循环线上增设冷却器,冷却器安装在真空泵入口和分离器之间。冷却水走管程、新水走壳程,用工厂相对便宜的冷却水和新水交换热量,降低新水水环温度,真空泵进口新水温度控制在40 ℃以下。真空泵入口负压把水分离罐底部的常压水吸到泵内形成水环,然后和气体一起排到分离器进行气液分离沉降后,分离罐底部的新水再次经过冷却器回到真空泵入口,形成有冷却水环作用的自循环,不需外排新水来降低水环温度。
2.2 更换工作液
水环真空泵不一定非要采用新水作为工作液,选择低饱和蒸气压的介质作为工作液体提高真空度,可以减少有效汽蚀。工作液选择的关键在于不能被真空泵抽出塔内介质污染,否则原低饱和蒸气压工作液逐渐含有塔内介质成分,一旦塔内介质成分饱和蒸气压相对较高,则必须定期更换工作液造成浪费;如不更换工作液,就必须定时用真空过滤机把工作液里的塔内介质排除,实现工作液再生。专用真空泵油20 ℃饱和蒸汽压是0.0015 Pa(真空度759.999 mmHg),价格比较高需要采购,而精密真空泵对应塔的产品是20#变压器油,它在20 ℃饱和蒸汽压是0.109 Pa(真空度759.992 mmHg),基本等于极限真空,和专用真空泵油实现的真空度基本相同。而且采用20#变压器油替换水不会污染工作液,可以有效避免液环汽化,提高真空度,降低工作液损耗。
3 改造计算
式中 Δtm——平均温度差,℃
Δt1、Δt2——两端温度差,℃
K——传热系数,W/m2·K
F——传热面积,m2
本项目,冷却水进口温度,28 ℃;冷却水出口温度,36 ℃;循环新水进泵温度,34 ℃;新水出泵温度,44.3 ℃;外排新水流量,2292 kg/h;传热系数(水-水),1000~2000 W/m2·K;传热系数(润滑油-水),230~460 W/m2·K。计算出使用新水做工作液,循环水冷却的换热器面积为1.6 m2;使用油作为工作液,发热量比水要大几倍,由于油换热效果比水差,由资料经验推荐,使用油作为工作液,稳妥起见选择换热器面积8 m2的冷却器。
4 改造后的效果
全年节约新水2 万吨左右;使用20#变压器油作为工作液后,真空泵入口处工作液温度<35 ℃,按资料推荐极限真空度0.7 kPa(真空度755 mmHg),真空泵实际真空度2.3 kPa(真空度743 mmHg),具体到各塔顶真空5.3 kPa(真空度720 mmHg)左右。真空度提高后炉子负荷降低,产品分离精度增加,真空泵没有汽蚀,叶轮寿命超过3年以上,改造取得圆满成功。
5 进一步改进措施
由于设计选择水环真空泵时,考虑的是在常压条件下3 h内把系统抽到额定负压状态,所以选择抽气率很大的真空泵;实际生产中,一旦系统到额定真空度后,抽气量非常小。因此,原设计选择的真空泵只适用于开工阶段,对于实际生产则显得过大。后续考虑把其中1 台真空泵更换为抽气速率约2.6 m3/min、型号2BV的小泵,进一步降低功耗、提高真空度。