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空预器堵塞原因及处理技术研究

2021-08-24

现代制造技术与装备 2021年7期
关键词:冷端预器飞灰

郭 建

(宁电投西夏热电有限公司,银川 750021)

1 空预器堵塞现象分析

202 0 年7月初以来,西夏热电有限公司#4机运行工况出现异常,具体表现为引风机电流大幅波动,炉膛负压波动增大,空预器的烟气侧进出口压差均增大。这些数据表明,空预器出现了堵塞。在这种情况下运行时,引风机电耗电量增加,烟气通流量减少,有可能导致引风机失速,从而导致负压波动锅炉灭火,严重影响机组安全运行。

202 0 年5—7月#4炉部分运行参数如表1所示。从表1数据可以看出:在相同负荷下,从6月25日至6月30日,空预器烟气侧差压基本没有变化;从7月5日至7月9日,空预器差压上升幅度较大,说明空预器开始堵塞。由于空预器堵塞是一个逐步的过程,需要分析各种原因。

表1 2020年5—7月#4炉部分运行参数

2 空预器堵塞原因分析

202 0 年6—7月#4炉煤粉细度如表2所示,并重点分析了空预器堵塞的原因。

2.1 煤粉细度粗,超过设计值

西夏热电二期锅炉设计煤种煤粉细度R90为22%。从表2的数据可以看出,近期#4锅炉入炉煤的煤粉细度R90普遍在40%左右,严重偏离了设计值。煤粉细度的不合格,不仅会使煤粉燃烧不完全,也会导致烟气中粗灰含量增多。随着烟气的流动,颗粒较大的灰分会逐渐在尾部烟道聚集,导致空预器发生不同程度的阻塞[1]。

表2 2020年6—7月#4炉煤粉细度表[单位:R90(%)]

2.2 脱硝反应系统运行工况不佳

从表1可以看出,在低负荷工况下,SCR入口烟气温度偏低,脱硝入口SO2超标。从7月5日开始,氨逃逸量严重超标。SCR脱销反应区催化剂合适温度要求控制在310~430 ℃。当温度过低时,脱销催化效率必然会有所下降。为了保证烟气排放达到环保要求,只能加大喷氨流量,导致氨逃逸率增大[2]。

由于脱销系统采用的是选择性催化还原系统,还原剂会有选择地与烟气中的NOX反应生成N2和水。然而,在烟气脱销的同时,还原剂也会与烟气中的SO2反应生成副产物NH4HSO4[3]。生成NH4HSO4的量与烟气中NH3、SO2的浓度以及烟气温度都有关系。烟气中NOX和SO2浓度越高,烟气温度越低,生成NH4HSO4的量就越多。#4机长期在低负荷段运行,SCR入口温度基本都在300 ℃以下,严重偏离设计最低温度310 ℃。为了保证达到环保要求,只能使喷氨量增大。7月5日以后的氨逃逸普遍都在8 mg·Nm-3以上,远远超过空预器氨逃逸的设计指标3 mg·Nm-3。SCR入口SO2含量普遍在2 000 mg·Nm-3以上,远远超过设计值1 587 mg·Nm-3。在氨逃逸量增大、脱硝入口SO2含量偏高和较低的反应温度下,不可避免地生成更多的NH4HSO4[4]。

NH4HSO4是一种粘度极高的物质,熔点为147 ℃,沸点为350 ℃。在此温度区间内,NH4HSO4为熔融状态,而处于液态的NH4HSO4具有极强的粘性。这种状态下的NH4HSO4极易捕捉烟气中的飞灰,一旦积累在空预器蓄热片上,会进一步吸附流通烟气中的飞灰,最终导致空预器阻塞[5]。

2.3 空预器冷端综合温度偏低

冷一、二次风温度越低,旋转至烟气侧的换热元件温度越低,进入空预器经过换热后的烟气温度对应降低。当烟气温度降至NH4HSO4熔点以下时,烟气中的液滴状NH4HSO4会在空预器冷端的传热元件上凝固,造成空预器冷端积盐与结垢,进而影响空预器的正常运行。空预器出口排烟温度越低,NH4HSO4在空预器上沉积的区间越长。同时,烟气中存在的SO2会与氧气和水发生反应生成硫酸蒸汽,烟气中的硫酸蒸汽露点一般在120 ℃左右,当烟温降到硫酸蒸汽的露点时,硫酸蒸汽会在空预器管壁上凝结。硫酸蒸汽不仅会腐蚀管壁,也会吸附烟气中的飞灰,从而加剧空预器积灰。

为了防止空预器NH4HSO4凝固和发生低温腐蚀,空预器对排烟温度有一定的要求。空预器的冷端综合温度(空预器出口烟气温度与冷端空气温度之和)设计值为140 ℃。若空预器冷端综合温度高于设计值,NH4HSO4也不会在空预器冷端大量堆积。从表1的数据可以看出,从6月份以来,在175 MW负荷下,空预器出口排烟温度长期在90 ℃左右,空预器冷端综合温度为130 ℃左右,排烟温度低于设计值。空预器冷端的NH4HSO4的沉积区域较大,冷端吹灰器可能无法满足需求。

2.4 煤质突然变化导致烟气中飞灰含量突然增大

自2020年7月初,西夏热电供煤逐步紧张,银南煤已无存煤,#4机原煤仓主要使用的是银北煤。银北煤存在煤粒较硬难磨制、飞灰含量偏大的问题。由于煤质较差,#4机发生了多次输灰困难和电场停运等事故。烟气中飞灰含量突然增大,导致空预器堵塞程度突然加剧,也是导致空预器发生堵塞的原因之一。

3 改进措施

3.1 检查磨煤机分离器

针对煤粉细度过粗、偏离设计值的问题,西夏热电积极联系西安电力调试所检查磨煤机分离器。调整后,磨煤机出口煤粉细度得到了改善。

3.2 控制锅炉氧量和喷氨量

在环保条件满足的情况下,严格控制锅炉氧量和喷氨量,减少氨逃逸,提高脱硝入口排烟温度。为了尽可能减少NH4HSO4的生成,要求控制氧量,合理喷氨,维持SCR出口NOX高限运行。在低负荷工况下,通过改变磨组运行和二次风调门开度等方式,提高火焰中心温度,从而提高SCR入口烟气温度,保证SCR脱硝反应区催化剂活性。

3.3 提高空预器冷端综合温度

一般暖风器在冬季投入运行,夏季退出运行。针对这次事故,在7月15日将暖风器投入运行。暖风器投入运行后,进口空气温度升高,空气吸热量减少,排烟温度也随之升高,冷端综合温度提升到了140 ℃以上,满足空预器冷端综合温度的设计要求。

3.4 合理配煤,减少烟气中的飞灰含量

针对这次事故,在发现空预器有堵塞现象后,西夏热电积极采购原煤,根据飞灰情况迅速改变银南、银北煤配比。经过处理,烟气中飞灰含量过量问题得到了缓解。经过上述措施的处理,从表1可以看出,从7月20日开始,空预器烟气侧差压逐步缓慢下降,空预器堵塞的异常工况得到了改善。

4 结语

目前,在我国的火电厂中普遍存在着空预器堵塞的问题。虽然在设计过程中充分考虑了如何预防空预器堵塞,但实际运行中依然会因为各种原因导致空预器发生积灰堵塞。因此,应采取适当措施保证堵塞不再恶化,如调整煤粉细度、提高排烟温度、减少氨逃逸以及减少飞灰含量等,并在各种事故中总结经验教训,不断完善和改善空预器工作条件。

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