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PPP模式下污水处理厂UBF反应池质量控制要点

2021-08-16朱爽陆宝钢吴田辉

节能与环保 2021年7期
关键词:槽钢碳源填料

文_朱爽 陆宝钢 吴田辉

1 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 2 东阳市华辰水务有限公司

1 项目概况

项目建设规模3.0万m3/d,进水主要为生活污水和印染废水(比例为7:3)。污水处理工艺采用“粗格栅提升泵井+细格栅+均质调节+UBF反应+交替式A2/O+二沉池+曝气生物流化床+高密度沉淀+纤维转盘滤池+消毒”。工艺流程详见图1。

图1 工艺流程图

2 设计进出水水质

本次建设项目为四期工程,与现状三期共用一根进水管。设计进水结合三期进水水质,并留有一定余量,且避免取值过高。设计出水按“金华标准”执行,即在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准基础上,对氨氮和总磷的考核更加严格,详见表1。

表1 设计进出水水质 单位:mg/L

3 PPP模式下UBF反应池质量控制要点分析

UBF反应器是由几种厌氧反应器的功能复合而成,上部为澄清区,中部为填料区,下部为污泥床,底部为进水布水系统。具有以下优点:低能耗,整个单体工艺运行采用重力自流,不需要对系统提供动力源,方便后期运维与管理;污泥浓度高,不需要回流装置,有效降低了建设费用和运行成本,非常适用于含印染废水的污水处理。

3.1 设计优化

PPP模式充分体现了“节约从设计出发”的理念,在设计阶段融入成本控制理念,减少变更环节,降低变更成本。设计阶段的深度参与对整个项目的全周期管理具有重要意义。

3.1.1 配水方式

合理有效的配水方式可以节约材料,保证进水的均匀性,对污水的处理效果起着至关重要的作用。为保证配水均匀,设计采用图2配水方式。进水主管DN800由三通分为两组DN600,两侧均匀配水,单组池体由5组DN200进水管进水。为保证各组之间配水的均匀性,A、B组进水采用DN600,C、D组进水采用DN500,E、F组进水采用DN400,且整个配水管线围绕UBF反应池循环一圈布置。

图2 UBF反应池配水系统平面图

为保证单组池体内部配水均匀,采用DN200—DN80—DN32逐级配水,且出水孔正对池底,缓解进水对系统的冲击,单组池体共计200个配水孔管。这种精密分级配水的方式可有效保证系统配水的均匀性,增大污泥和进水的接触面积,提高处理效率。

3.1.2 增设进水超越管道(图3)

图3 UBF反应池进水管道优化

原设计均质调节池出水经DN800全部流入UBF反应池。根据运行经验及调研现状三期工程运行效果发现,进水全部进入UBF反应池,经厌氧处理后,碳源消耗严重,会导致后续生化池碳源不足,需额外补充碳源才能达到脱氮效果,增加运营成本。经优化,在DN800进水管道分流一根DN300管道,直接超越至后续生化池,可为后续生化系统保留部分碳源用于脱氮。运营期发现,改造后碳源投加量显著下降:优化前碳源消耗量约170t/a,优化后约120t/a,降幅约30%,按照0.3万/t计,成本节约15万/a,经济效益明显。

3.2 采购优化

3.2.1 填料支架的优化与加强

设计阶段,为保证填料使用寿命及稳定性,填料支架为不锈钢槽钢结构(上层16#、下层14#对称布置),槽钢搭设在池体牛腿上固定,跨度10m。在填料框架上下层均匀搭设不锈钢螺纹圆钢( 14),两层之间距离即为填料的有效长度(2m),填料安装间距为200mm。

经荷载核算与类似工程项目经验,因不锈钢槽钢跨度达到10m,成膜重量高达62kg/m3,使不锈钢槽钢在超高负荷下产生变形,槽钢支撑体系容易崩塌造成运维事故隐患。且池体后期采用玻璃钢盖板密封除臭,运维检修及更换设备难度大成本高。

为保证填料系统的稳定性,增设300×300mm的混凝土立柱,上端搭设20号工字钢作为中间支撑,使不锈钢槽钢的跨度缩小至5m,且在竖向力支撑下不易变形,结构稳定,如图4所示。更改后虽在造价上有所增加,但增强了支撑系统的稳定性。从PPP项目全周期成本角度考虑,增加立柱的投入不可缺少,效益明显。

图4 弹性立体填料支架图

3.2.2 配水管道材质优化

UBF池底部为污泥床,堆积大量污泥,需定期外排以保证系统的生物活性。原设计配水管线材质为碳钢Q235B。由于池内为厌氧环境,对碳钢腐蚀较大,严重影响管道使用寿命。且底部配水系统为UBF池核心,池中为填料区,若底部配水管线损坏,检修更换难度极大,成本极高。经各方综合考虑,底部配水管采用PE管。以DN200管径为例,碳钢管价格(160元/m)约为PE管价格(100元/m)的1.6倍,管材优化后耐腐蚀效果更好,且成本更低。

3.3 施工优化

施工阶段发现原设计三相分离器的上端斜角为钢筋混凝土现浇结构,如图5。三相分离器结构复杂,上部斜角厚度小,施工时须搭设模板、分批浇筑,土建施工难度大。

图5 三相分离器改进前后对比图

经设计、采购、运维和供应商等多方讨论,将三相分离器的上部斜角更换为耐腐蚀的PP材质,把难度较大的土建施工,转变为更容易的设备安装工作。且安装便捷,缩短施工周期。

4 运营水质及成本分析

4.1 运营水质分析

由于当地产业升级与产业转移,近年来服务范围内大量工厂搬迁,实际进水水质较设计明显好转,各项指标波动幅度减少。本工程运行十分稳定,运营期间对各项污染物去除效果良好。表2为2020年9月至2021年2月连续6个月的污水处理厂进出水水质指标。出水水质稳定达标,且优于设计“金华标准”。

表2 进出水水质 单位:mg/L

4.2 成本分析

运行期间直接费用包括人工费、电费、药剂费、污泥处置费、设备维修维护费等,各项费用详见表3,本项目运行直接费用约720万元/a,污水处理量3万m3/d,折合运行直接成本为0.66元/m3。类比同类工程,本项目处理成本较低,具有较好的经济优势,充分说明了PPP模式下全周期管控与过程优化,可有效降低项目总成本。

表3 污水厂直接运行费用

5 结语

PPP模式下,集投资、设计、施工和运营于一身,将项目建设和运营维护深度融合,有助于真正的实现项目的全周期管控。

为保证UBF反应池质量,设计、采购及施工阶段采取一系列措施,通过运营期间连续6个月的水质监测及直接成本分析,效果显著。出水稳定达标,运行直接费用约720万元/a,折合运行直接成本为0.66元/m3。

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