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HAF组合工艺处理化工废水的中试研究

2021-08-06朱瑞佳吕国琴蔡文娟

关键词:硝化反应器氨氮

朱瑞佳,吕国琴,蔡文娟

(1. 甘肃省生态环境科学设计研究院,甘肃 兰州 730020;2. 兰州理工大学 土木工程学院,甘肃 兰州 730050)

由于工业化的发展,各类化工废水的排放量也急剧增加,这些化工废水普遍具有的特点是成分复杂且含有大量有毒物质[1-2],有机物种类多、含量高[3],属于生物难降解的高浓度有机废水[4].目前化工生产废水处理的主要方法有化学法、物理法和生物法,其中化学法主要有混凝法、氧化法等,物理法主要有沉淀法、吸附法、膜分离法等,生物法主要是好氧及厌氧生物处理[5].各种处理方法都具有各自的优缺点,其中化学和物理法可以很好地处理甚至回收污染物质,如Dou P[6]采用萃取、蒸馏和反渗透组合工艺,对二甲基甲酰胺废水进行处理,达到对二甲基甲酰胺分离与回收的目标.而生物处理法是利用微生物分解作用对有机物质进行分解.近些年来关于利用功能菌降解工业废水的研究也越来越普遍[7-8].目前由于各种工艺的不断更新与改进,对化工废水的处理效果也不断改善.

本文采用HAF组合工艺对某化工企业的生产和清洗废水进行处理,使得出水达到污水综合排放一级标准(GB8978-1996).该组合工艺采用的主要的工艺设备有复合厌氧反应器(Hybrid Anaerobic Filter,HAF)、微氧生物反应器(Micro-aerobic Biological Reactor,MABR)、流离生物反应床(Flow Separate Bed Biological Reactor,FSBBR).

1 材料与方法

1.1 试验水质

该化工企业废水主要是生产废水和清洗废水组成,平均30 t/h左右.根据废水特性,本试验进水为人工配制,设计处理能力为100 L/h(按每天24 h连续运行设计),设计的进水水质见表1.

表1 试验设计的进水水质

1.2 试验流程与装置

1.2.1 试验流程

本试验采用HAF组合工艺对废水进行处理,具体试验流程如图1所示.因为废水的进水偏碱性,可生化性较差,并且废水中含有难降解物质,所以废水先经过曝气调节水解酸化池,均化水质调节水量,提高B/C,降低pH,为后续处理提供一个相对良好的来水条件.

经过预处理后,废水的可生化性得到提高,为使出水达标,后续采用厌氧、铁碳、厌氧、微氧后好氧加两级ICB的工艺.分别采用HAF复合厌氧反应池、MABR微氧生物反应器、FSBBR流离生化反应池和ICB固定化微生物反应器.有机氮在生化及Fe-C电解条件下均可转化为氨氮,Fe-C内电解更能提高废水的可生化性.对于废水中的氨氮,一部分在MABR中被去除,另一部分采用好氧反应池400%回流至前面的厌氧池加以去除.后面的两级ICB反应器进一步将残留的少部分难生物降解有机物及污水中的SS去除,能够保证出水满足一级排放标准.

图1 工艺流程图

1.2.2 试验装置

本试验装置分为两部分,一为反应池,其中包括Echap池、一级HAF池、Fe-C池和二级HAF池;二为反应桶,包括MABR池、FSBBR池、一级ICB池和二级ICB池.各处理单元情况见表2.铁炭微电解反应池内置高效铁炭填料,当量直径为100 mm,填充体积比为20%.一级HAF反应池、二级HAF反应池、MABR反应池和FSBBR反应池分别内置高效生物填料FSB流离生物球,当量直径为100 mm,填充体积比为80%.一级ICB反应器和二级ICB反应器内置高效固定化生物填料.

表2 各工艺单元概况表

1.3 水质分析方法

试验中各指标含量按以下方法进行测定:

水温:温度计;pH:pH计.

DO:便携式溶解氧仪.

CODCr:重铬酸钾法.

氨氮:氨氮测量仪.

2 结果与分析

2.1 满负荷连续试验污染物的去除效果

CODCr和氨氮的去除变化曲线如图2所示.

图2 连续试验后整体工艺对污染物的去除变化曲线

从图2可以看出,系统经过满负荷运行趋于稳定后,二级ICB出水CODCr稳定在100 mg/L以下,氨氮浓度稳定在15 mg/L以下.从整体趋势看,CODCr一直呈下降趋势,虽然进水的可生化性很低,但是经过较长时间的厌氧以及铁碳内电解,对难降解有机物的开环、断链是有效的,从而保证了出水CODCr比较稳定,并且出水没有受到进水CODCr变化的影响,说明系统的抗冲击能力较强.从氨氮变化曲线看,厌氧和铁碳内电解对有机氮的矿化能力很强,使85%以上的有机氮转化成为氨氮,使二级HAF出水氨氮浓度达650 mg/L以上,在MABR池、FSBBR池、一级ICB反应器和二级ICB反应器内呈下降趋势,说明世代时间长的硝化菌终于繁殖出来,发生了硝化作用,使氨氮转化成硝态氮和亚硝态氮,并最终通过回流厌氧发生反硝化以及厌氧氨氧化反应,最终除去水中的氮.

2.2 不同处理工艺对污染物的处理效果

2.2.1 Echap池处理效果

Echap池处理效果见图3.

图3 Echap池处理污染物效果图

由图3分析得出,Echap池的CODCr去除率基本保持在25%以上,说明Echap池不仅有传统曝气调节水解酸化池均匀水质、调节水量的作用,而且对有机物的降解也起到了一定作用.废水进入Echap池后,氨氮浓度上升了,说明废水中的有机氮被分解成了氨氮,也从侧面证明了Echap池较好的处理效果.同时由于水解酸化的作用,Echap池出水的pH会有所降低,为后面的HAF池提供了良好的进水条件.

2.2.2 MABR池与FSBBR池处理效果

MABR池与FSBBR池污水处理效果比比较见图4.

图4 MABR池与FSBBR池处理污染物的效果图

由图4可以看出,二级HAF池出水经过MABR池与FSBBR池处理之后,CODCr稳定在600 mg/L上下,而氨氮在200 mg/L.MABR池与FSBBR池的联合作用,使CODCr和氨氮的去除率均达到60%.MABR微氧反应器去除氨氮的效果明显,这是因为在微氧反应器中发生了短程硝化和反硝化、同时硝化与反硝化的反应,表现了MABR微氧反应器较好的除氨氮的作用[9].

2.2.3 ICB反应器处理效果

ICB反应器处理效果见图5.

图5 ICB固定化生物反应器处理污染物的效果图

由图5可以看出,从ICB反应器开始运行,由于填料的物理吸附作用,在46~48 d出水CODCr很稳定,48 d之后,出水CODCr浓度开始上升,出现了填料吸附饱和[10]假象,运行到54 d,生物降解作用开始显现,使吸附在填料表面的有机物开始被生物降解,并逐渐稳定,从而彻底打破该种填料“吸附饱和”的传统观念.氨氮在50~54 d之间出现了一个明显下降的趋势,是由于从FSBBR反应器内流入的硝化菌发生了硝化反应,但之后几天由于没有控制好pH,对硝化作用产生了一定影响,导致出水氨氮浓度开始上升.ICB固定化生物反应器的CODCr去除效率达到90%左右,说明该反应器的高效生物填料截留有机物的能力很强,为好氧菌提供了足够的基质和降解时间.在后期ICB反应器出现丝状菌膨胀现象,所以从图上可以看到一些起伏,由于控制的及时,使出水指标又回归稳定,经过3周左右的时间,ICB反应器可以稳定运行,出水CODCr达到100 mg/L以下,氨氮15 mg/L以下.

2.3 温度对一级HAF池处理污染物效果的影响

从图6可以看出,一级HAF池的处理效果和温度有非常大的关系,如图6所示.温度介于15~30 ℃时,处理效果一般,不能很好地发挥HAF的作用,而当温度升至35~38 ℃时,出水CODCr浓度达到2 000 mg/L左右,氨氮浓度上升至160 mg/L,说明中温厌氧对该废水的处理能够发挥更好的作用.

图6 温度对一级HAF池处理效果的影响

2.4 pH对Fe-C池处理污染物效果的影响

传统Fe-C池受pH影响严重[11],如图7所示.从图7可以看出,pH越低,出水CODCr越低,有机氮转化成氨氮的浓度越高,因为在pH低的情况下,所产生的氧化还原电位越高,随之产生的羟基自由基自然就多,对有机物的氧化能力就大.但是,随pH降低,铁的消耗也随之增多,药剂的投加和填料的补加都增加了运行成本.新型Fe-C内电解反应器处理该废水,当pH在6~8范围内均能达到很好的处理效果,CODCr的去除率达到20%左右.由于不用刻意去调节pH值,所以省去了药剂费用,并且铁的消耗明显变小,铁碳填料的更新时间变长,运行费用自然很低.废水经过新型Fe-C内电解反应器处理之后,出水清澈透明,是由于铁碳池内的三价铁离子的存在,其所产生的絮凝作用使大量的SS被去除.

图7 pH对Fe-C池处理污染物的影响

3 结论

(1)试验经过4个月的时间,ICB出水的CODCr稳定在100 mg/L左右,氨氮稳定在15 mg/L以下.在中试过程中,进水CODCr浓度虽然总在变化,偶尔也提高进水量,但系统运行较稳定,说明系统的抗冲击负荷能力较强.

(2)Echap池对有机物的降解有一定的作用.二级HAF池出水经过MABR池与FSBBR池处理之后,CODCr稳定在600 mg/L上下,MABR有较好的除氨氮的作用.ICB反应器的高效生物填料能够给好氧菌提供足够的基质浓度,并且提供有效的降解时间,正好适合处理该种高浓度化工废水.

(3)温度对生化系统的影响较大,尤其是对厌氧反应影响较大,经过中试试验证明,厌氧池的温度应保持在35~38 ℃,好氧池不能低于23 ℃.新型Fe-C内电解反应器在不调节pH的情况下,依然能够保持20%的去除效率,并且没有太多铁的消耗.

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