设备诊断技术在大型减速机上的应用
2021-08-05陈仁来刘永楼
陈仁来 刘永楼
(浙江嘉兴石化有限公司)
随着现代工业向大型化、连续化且自动化的方向发展,对设备的运行要求和依赖程度越来越高,一旦设备出现故障,造成的经济损失大且需要的维修费用高昂,如果不及时处理,将导致重大安全事故,损失将不可估量。
为了保证设备的平稳运行,通过设备的运行数据、振动、温度及噪声等来关注旋转机械的健康状态是目前比较常用的手段。由于人为认知和判断上的差距,无法及时发现并判断设备的故障情况,因此近年来通过数据分析进行设备诊断逐渐被重视,通过及时诊断,可以判断设备是否处于正常状态、何时需要维修等。
1 大型减速机概况
浙江某石化公司大型装置反应器搅拌器设备,电机功率3 000kW,减速机(图1)为中分式箱体,三级减速,减速比28.3,重量20t,输入轴上端有两个轴承QJ228和23228,下端有一个轴承NU322。
图1 减速机及其振动监测点分布示意图
由于该搅拌器为装置的核心设备,需连续运行,因此在其减速机的输入端和输出端分别安装了振动监测探头,用于监测减速机的振动情况,确保装置平稳运行。
2 故障情况及其诊断
振动监测探头监测到减速机输入轴部位振动明显上升,而输出轴部位振动正常,润滑油的供油压力、温度等均正常,在确认不是振动探头本身的问题之后,随即对如图1中标注的各监测点进行振动数据的采集和分析,并以故障点附近的A2、A5两组监测数据为主进行情况说明。
2.1 振动速度频谱及分析
图2是减速机输入轴A2、A5测点的振动速度频谱。由图2可见,主要表现为输入轴QJ228轴承内环特征频率143.65Hz,外环特征频率109.94Hz,滚动体特征频率89.95Hz,其中外环特征频率109.94Hz出现了多倍频,说明QJ228轴承有明显故障。另外,未发现齿轮和其他轴承的频谱异常状况。
图2 减速机输入轴A2、A5测点的振动速度频谱
2.2 振动加速度频谱及分析
图3是减速机输入轴A2、A5测点的振动加速度频谱。由图3可见,在低频区域109.94Hz出现了多倍频振动,在高频区域出现了共振,A2、A5测点的共振值RMS高达33m/s2,说明QJ228轴承故障特征明显。
图3 减速机输入轴A2、A5测点的振动加速度频谱
2.3 振动包络线频谱及分析
图4是减速机输入轴A2、A5测点的振动包络线频谱。由图4可见,与振动速度频谱(图2)相似,主要表现为输入轴QJ228轴承内环特征频率143.65Hz,外环特征频率109.94Hz,滚动体特征频率89.95Hz。另外,QJ228轴承保持架的特征频率6.40Hz也出现在频谱中,且保持架特征频率总是与轴承滚动体损坏相一致,再次说明QJ228轴承出现明显故障。另外,未发现齿轮和其他轴承有明显异常状况。
图4 减速机输入轴A2、A5测点的振动包络线频谱
根据现场减速机的振动和噪声状况以及输入轴位置的检测频谱显示,在速度频谱、加速度频谱和包络线频谱上都出现了QJ228轴承的外环特征频率109.94Hz、内环特征频率143.65Hz和滚动体特征频率89.95Hz;另外,在振动包络线频谱上出现了轴承保持架特征频率6.40Hz及其倍频(轴承滚动体故障与轴承保持架的转频相对应),这几个频率点的出现说明QJ228轴承损坏。但在上述3个频谱中均未发现齿轮和其他轴承有明显异常状况。
通过对设备故障进行精准的诊断分析,判断出只是减速机输入轴最上端的轴承(QJ228)发生了故障,因此检修只需拆去电机、拆开轴承端盖即可更换轴承,检修工作量小。对该轴承进行检查,发现QJ228轴承内、外滚道各有6cm长的表层脱落,4个滚动体表面剥落,实际检修只用了10h,极大地缩短了维修时间。更换新的QJ228轴承并重新投运后,减速机输入轴方向的振动值和噪声大幅下降,与原计划进行15天左右的停机吊装检修减速机相比,大幅降低了检修费用,是一次成功的设备问题精准诊断和及时处理案例。
3 结束语
为了保证现代大型装置的稳定运行,对设备故障的诊断技术提出了更高的要求,实现精准诊断就可以进行主动、精准维修,从而节省人力、物力和成本,提高经济效益。设备诊断技术就像给机器看病,精准诊断技术就像给机器请专家会诊,根据减速机的运行不稳定情况,做出故障判断并提出适时的处理建议,用小代价解决大问题,对于企业的经济生产具有重要的现实意义。