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提高330 MW燃煤机组掺配掺烧的经济性

2021-07-02

上海节能 2021年6期
关键词:煤种热值机组

李 勇

江苏华电扬州发电有限公司运行部

0 概述

江苏华电扬州发电有限公司2×330 MW机组,汽轮机为哈尔滨汽轮机有限公司生产的C300/N330-16.67/538/538亚临界一次中间再热、单轴、高中压合缸、双缸双排汽、抽汽凝汽式汽轮机;锅炉为东方锅炉厂生产的DG1036/18.2-Ⅱ4亚临界、四角切圆燃烧、自然循环汽包炉,π型单炉膛露天布置,燃用烟煤,一次再热,固态排渣。设计煤种主要指标见表1[1]。

1 煤成分对锅炉燃烧的影响

1)发热量:煤发热量是煤质的一个重要指标,当低位发热量过低时不仅影响锅炉燃烧的稳定性,影响机组带负荷,严重时还会导致锅炉灭火。

表1 煤种指标

2)挥发分:煤粉挥发分含量越大,就越容易着火和燃烬,容易造成煤在存储和运输过程中自燃。挥发分含量降低时,着火温度升高,着火困难,如燃烧调整不当,易造成锅炉熄火。

3)硫分:煤硫分易造成高温受热面和低温受热面腐蚀,同时煤硫分过大易造成二氧化硫排放超标。

4)灰熔点:灰渣在高温下具有黏性熔融状态,易黏附在受热面上,造成炉膛和炉膛出口附近结焦。

5)水分:煤水分大会降低煤的发热量,还会因受热蒸发、汽化而消耗大量的热,导致锅炉效率降低;此外,还会增加风机耗电量,加剧低温受热面的积灰、腐蚀,增加断煤的可能性,影响机组稳定运行[2]。

2 燃煤掺配掺烧创新举措

为提高燃煤掺配掺烧的经济性和安全性,降低生产成本,公司专门成立了特殊煤种掺配掺烧小组。在掺配掺烧小组的领导下,公司各部门通力合作,在保证参数在可控范围内、机组在安全环保运行的前提下,尽可能加大特殊煤种的掺烧比例。

1)定期、不定期开展特殊煤种掺配掺烧小组会议,就前期情况进行分析,并根据来煤及现场情况,在保证锅炉稳定运行、排放符合标准的前提下,制订新的掺配掺烧方案。

2)运行部积极联系物料部和燃料部,以及时掌握入厂煤种、煤化验报告、掺配比例、上煤方式等信息,指导运行人员调整燃烧、现场检查和比对掺烧情况。

3)每月进行特殊煤种掺配掺烧分析,给出专项报告,对各项指标进行环比与同比,提出问题,并对下一步掺烧提出建议。

4)当掺配掺烧导致参数异常变化时,运行部及时进行专项分析(如飞灰含碳量高及煤耗增大分析),制订针对性措施,反馈到物料部改变掺配比例、上煤方式,保证参数指标合格。

5)小组还就掺配掺烧制订和修订了多项技术措施,如“近期燃用易结焦煤种运行防范措施”“运行部印尼煤掺配掺烧安全技术措施”“运行部菲律宾煤掺配掺烧安全技术措施”等,组织运行人员及时学习,安全完成掺配掺烧任务。

6)为超额完成全年掺配掺烧任务,厂部积极对运行人员进行宣传,并修订“运行部特殊煤种掺配掺烧奖惩细则”,使班组形成良性竞争,鼓励多烧特殊煤种。

7)安排专人用办公软件编写“特殊煤种用量统计表”,每班填写磨组燃煤总用量,表格自动计算用量并排名,为特殊煤种掺配掺烧提供助力。

8)在因掺配掺烧导致结焦、排渣系统堵塞、输灰困难、电除尘电场故障、脱硫入口硫分偏高等异常情况发生时,小组成员及时排查,保证机组安全运行。

9)2020年6月-9月,运行党支部结合主题实践活动和迎峰度夏,开展了“燃用特殊煤种”指标竞赛活动,助力掺配掺烧中心重点工作,做好宣传,注重全员参与。

10)针对印尼煤、褐煤等煤种易自燃、粉尘大、腐殖质挥发气味重等特点,燃料生产部一方面加强宣传与引导,使员工认识到掺烧的重要性、经济性,另一方面重视和加强个人防护,配备口罩及防毒面具,制订专项检查整改方案,消除积粉漏煤部位,增加机头机尾水喷淋,全程投用干雾抑尘,完善现场通风装置,使降尘设施效率不断提高。此外,牢牢抓住掺配精准率这一重要指标,不断完善掺配掺烧安全措施,细化掺配过程管控,优化接卸、掺配、分仓储存、上煤加仓方案,以确保“卸、上、掺、储”的安全。全年掺配合格率达100%,未发生因掺配原因造成机组减负荷现象。

11)根据当班接卸和掺配要求,燃料生产部每日制订运行方式及注意事项,确保特殊煤种在接卸、输送各个环节万无一失,使员工真正做到从思想和行动上高度重视特殊煤种的安全运行。

12)经过经验的沉淀与积累,燃料生产部凝练形成了“燃煤掺配工作法”用于指导实际工作。工作法突出掺配过程管理和均匀度的控制,明确了流程间工作关系、岗位责任,形成了一套严谨完善的全方位、全过程控制体系。

13)结合特殊煤种特性,燃料生产部制订了“分仓管理、专储专用、量点跟踪、严控比例”掺配原则,加强“五专五到位”过程管理,严格筒仓全程给煤等措施,以精准的圆筒仓一次掺配向原煤仓供煤,再经原煤仓二次掺配,最大程度地满足掺配品质要求。

14)为确保输煤系统防火安全,燃料生产部制订并严格执行“经济煤种掺配掺烧安全技术措施”“防止输煤皮带着火安全措施”等制度,坚持输煤系统定期清扫、强化巡查质量、增加巡查频次、上卸煤源头全程值守、程控24小时不间断监视、执行水淋湿皮带规定、做好测温工作等,确保输煤系统消防安全。

15)燃料生产部与各部门通力协作协调常规煤种与特殊煤种的接卸秩序,最大限度地提高接卸效率,保证筒仓及煤场存储量。同时,充分考虑机组负荷、天气变化、流动性等因素,把握好掺配均匀度。针对不同煤种,优化加仓方式,最大程度地提高掺烧比例。5月份掺配比例为48%,8月份达53.5%,9月份上升到57%。

16)通过不断探索与创新,特殊煤种掺配手段不断丰富,实现了4个煤种的精准掺配与加仓,创新了定期校核叶轮出力,使掺配精度有效提升、掺配比例灵活应用,可实现1∶1.2、1.5、……4不同比例的掺配,接卸、输送、存储、加仓、上煤、掺配等环节环环相扣,形成了良好的协调合作机制。

3 掺配掺烧对机组安全及小指标的影响

由于掺烧比例大,掺烧对机组的安全和经济运行带来了较大影响,主要体现在以下几个方面:

1)整体热值同比上升0.31 MJ/kg,主汽压同比下降0.22 MPa。低热值煤发热量低,且低负荷运行时间长时管壁易超温。为控制管壁超温,#7炉采取了降主汽温运行措施,使主汽温同比下降0.15℃、再热汽温上升0.74℃。

2)印尼煤、菲律宾煤、低热值市场煤等煤种水分偏大、热值偏低,由于掺烧比例增大,使磨运行时间增加,导致空预器漏风严重。此外,排烟温度同比上升1.91℃,制耗率下降0.01%,风耗率持平。掺烧对排烟温度、制耗、风耗的影响明显,整体偏大。

3)飞灰含碳量同比上升0.59%,1月-5月常规煤种可磨性差,#7炉磨工况变差。印尼煤热值低,带负荷较困难,需降低动态分离器转速。6月-7月#73磨检修,#75磨运行使燃烧推后,但6月-12月常规煤种、高硫煤飞灰偏高,10月-11月掺烧俄罗斯煤后飞灰下降较多。

4)因掺烧比例大,2月、8月、9月综合供电煤耗较 高(分 别 为328.25 g/kWh、329.36 g/kWh、327.24 g/kWh),主要原因为:(1)部分作为正常煤种掺烧的煤可磨系数低,煤粉颗粒大,难以燃烧完全,飞灰含碳量大;(2)同时掺烧的印尼煤、菲律宾煤水分偏大、整体热值偏低,带负荷困难,需长时间五台磨运行,并需增加一次风量,保证干燥出力;(3)空预器漏风严重,一次风机出力不足,导致制耗增加,制耗率上升。

5)10月-12月因掺烧俄罗斯煤,使#6、7炉排渣系统多次堵塞,需人工排渣。

6)2020年1月-4月和7月、10月、11月、12月灰量大,输灰困难,几个电场多次跳闸或参数异常造成停运,导致排放超标,此外输灰系统磨损严重,经常漏灰。

7)制粉系统磨辊磨损加剧,缩短了检修、更换周期,同时漏粉的增加也变相增加了生产成本。

4 掺烧经济性分析

2020年掺烧特殊煤种,同比入炉煤平均热值上升0.31 MJ/kg,灰分下降5.4%,挥发分上升2.17%,硫分上升0.07%,见表2。

表2 掺烧经济性指标1

同比供电煤耗减少1.86 g/kWh,厂用电率上升0.04%,综合厂用电率上升0.21%。同比发电煤耗减少2.09 g/kWh,煤机发电量为231 416万kWh。同比减少标煤耗用量4 836.59 t,折合成本减少约344万元(按全年平均煤价712元/t计算),见表3。

孤岛采油厂通过选设“班组舆情疏导员”,加强自我教育法在思想政治工作中的实践应用,充分激发了干部员工以油为业的使命感、以厂为荣的自豪感、以队为家的责任感,为孤岛采油厂科学和谐发展注入了强大的动力和活力。

表3 掺烧经济性指标2

2020年耗用印尼煤、菲律宾煤30.44万t,与市场煤有价差(每月浮动);高热值高硫煤14.8万t,硫分1.26%~1.67%,无价差;俄罗斯煤8.02万t,有价差(每月浮动)。从煤价上看,比全部采购正常煤种约减少采购成本2 302.5万元。

因8月#7炉排渣总管堵塞1次,10月-12月掺烧俄罗斯煤,#6、7炉排渣堵塞多次,采取人工排渣,排渣处理费用约13.95万元。

通过以上分析可看出,2020年因掺烧同比减少生产成本约330.05万元、采购成本2 302.5万元,实际效益同比增加2 632.55万元。

5 下一步建议

1)正常煤种的采购需考虑经济煤种的掺烧,掺烧低热值煤时,需提高正常煤种的热值;掺烧高硫煤时需保证正常煤种的硫分较低;掺烧低热高灰煤种时,需高热值、灰分低的正常煤种。此外,在采购经济煤种时应同步采购正常煤种,以保证掺配掺烧的经济性和安全性。

2)从采购价差来看,可继续采购印尼煤、菲律宾煤和俄罗斯煤,但需注意印尼煤、菲律宾煤热值不能太低,否则影响带负荷能力,进而影响掺配比例。对俄罗斯煤需调整掺配比例,防止排渣堵塞。建议采购热值4 000 kcal左右的印尼煤和菲律宾煤,这样掺烧比例可明显提高。

3)从采购价差来看,应减少中煤高硫煤的采购(无价差),但考虑到长期合作关系,在正常煤种硫分偏低,且易结焦时考虑采购。

4)根据负荷情况,适当调整低热值煤的掺烧比例,不排除带满负荷情况下,需保证5台磨入炉煤较高的总热值,故正常煤种采购时热值应高一些。

5)对可磨性差、完全燃烧困难、飞灰含碳量大、易产生大渣、灰分多、易堵塞的煤,应适当减少采购,以减少煤耗、输灰管路磨损、环保指标影响及现场文明卫生。

6)因机组长时间运行,空预器漏风日益严重,突出表现为一次风量顶不出来,出力加不上去,易堵磨等,故对入炉煤的可磨性要求提高,采购煤种时需考虑。

7)受煤场容量、场地、桥吊设备等影响,难以实现双机运行同时接卸掺配三种煤,故掺配掺烧特殊煤种时,应考虑正常煤种的同步性,要提升调运的精细管理,避免因正常煤种不到位影响掺配比例。

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