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输煤系统设备技术改造措施探究

2021-06-25李木俊

中国设备工程 2021年11期
关键词:滚轴煤仓杂物

李木俊

(贵州天福化工有限责任公司,贵州 福泉 550501)

1 概述

贵州天福化工有限责任公司(以下简称公司)是瓮福(集团)全资子公司,于2005年9月注册成立,年产30万t合成氨、20万t甲醇、15万t二甲醚、10万t二氧化碳项目,是贵州省第一个采用壳牌粉煤气化技术和装备的煤化工项目,公司原燃料煤及石油焦均是以火车和汽车运输方式进厂,年生产用煤约110万t,每年清理出的杂物约有140t左右,公司进煤方式95%以上依靠火车进煤,且无法控制煤中杂物含量,同时运输环节受天气影响很大,进厂煤水分普遍偏高,杂物较多,输煤系统中核心设备(环锤破碎机)效率降低,易发生堵煤现象,加重了输送系统稳定运行的难度;2018年,贮运车间技术人员经过长时间的认真调研,积极走访和对比论证,在输煤系统上增设了自动除杂器,将杂物阻断在进入煤棚之前,与此同时,在B环锤破碎机前端,对原有筛分装置进行技改,使其成为动态阶梯筛,粉状煤通过率由原来的30%上升到60%~70%左右,大大减轻了环锤的破碎压力,降低了环锤堵煤的次数,保障了下游装置原煤的及时供给。设备运行一年多,效果明显,较好地解决了输煤系统因设备堵煤造成的多重问题。

2 技改目的

天福公司输煤系统分为堆和送,堆煤工况单线,输送能力1000t/h,公司98%的原煤将通过这一工况到达干煤棚,而原有输煤线路上的除杂物器(除大块机),只能除掉大块石头、木棒,对编织袋、稻草、塑料网杂物基本不起作用,导致大量杂物进入送煤工况的设备里(取料机斗轮、破碎机、煤仓),造成溜管、环锤堵塞,严重时导致热电和煤气化装置减负荷和停产;原筛分装置,就是在环锤破碎机入口配有间隔约35mm长条形钢架固定格栅,煤流自上方流下,约30%左右细煤直接落入环锤下方溜管,但当格栅筛分被编织袋或其他杂物遮挡时,过筛面积就大幅减小,此时含粉量重、泥性强、水分高的煤流全部涌向环锤井口和破碎腔体内瞬时集聚,环锤破碎机就会因堵煤过载而跳机停车,严重影响了热电锅炉的稳定运行。此次技改目的就是要对“最大限度地清除原煤杂物,减少输煤线路堵塞,保装置稳定运行”。

3 现状分析

3.1 两生产装置配送煤粒度不同

热电和煤气化装置对破碎粒度要求不同,对应的破碎设施也应该不同,原环锤破碎系统A、B线路配置一样,一直是煤输送过程的瓶颈,怎样提升送煤效率是原料配送技术人员迫切需要解决的问题。

表1 两装置对煤需求对比

3.2 原静态筛分通过率小

由于环锤上的筛分是静态筛,筛分效果不好,通过率30%左右,大量煤经过环锤破碎机破碎,增加运行负荷,在输送瞬间煤量大、煤湿、粉煤较多、有杂物卡塞筛孔等状况下,极易发生环锤堵煤状况。

3.3 雨季送煤困难

每年4~7月是雨季,配送的煤水分偏高,细粉煤容易敷堵环锤底部筛孔,降低煤的流动性,经常发生堵煤而无法及时向热电供煤,影响锅炉生产正常运行。

3.4 热电锅炉堵渣现象

进入雨季,入仓煤水分高且流动性差输送困难,为满足热电生产用煤需要,常规做法是暂时加大筛分和环锤底部筛板孔径,增大煤的通过率,缓解送煤压力。但增大孔径后,会有部分大规格颗煤进入热电锅炉,在锅炉内循环硫化床燃烧不充分,不断聚积引发锅炉堵渣,然后,用原料煤调节堵渣状况,不但增加生产成本,还增加捅渣的工作任务和操作危险。

3.5 杂物堵塞煤仓下料管

在煤冲击时,编织袋等杂物常常流入热电煤仓,在煤仓底部下料管处堵塞,造成锅炉断煤,影响生产。

4 技改可行性分析

为减少杂物在输煤系统中对设备及装置的影响,结合环锤破碎机堵煤状况,提升输煤效率,降低生产装置受到的影响,贮运车间技术人员通过对同类型煤化工输送工况的实地参观学习;邀请多个设备厂家对本区域除杂物和环锤破碎设备现场勘查,车间组织技术力量对报送技改方案的设备报价和预期改善效果多次讨论研究,结合现场设备特点和实际存在问题形成输煤系统技改方案上报公司,计划投入60万元,在2018~2019年完成对除杂物器和环锤B破碎系统设备进行技术改造,为输煤系统稳定运行奠定基础。

5 技改措施

5.1 输煤系统增设除杂物器

(1)在4#皮带机头的位置设计增加框架式除杂物机一套,增加落杂物溜管及维修平台;利用4#皮带机头现有混凝土结构作为除杂物器承重支撑,对混凝土屋面进行开孔并安装落杂物管。既提升了安全操作系数,同时又降低了安装成本。

(2)除杂物机落煤管四个工作面内衬8mm厚的304不锈钢板,提高落煤管的流通率,防止内部积煤。

5.2 B环锤破碎入口筛分技改

(1)将B环锤上原长条网状静态筛分,改为电机驱动的滚轴阶梯筛,由两台7.5kw电机驱动5组滚轴刀片,可加大细煤的筛分效果和编织袋草垛的清除。

图1 技改前筛分状况

图2 技改后的滚轴阶梯筛

(2)将B环锤出口筛板,由原¢45mm改为出煤粒径25mm的异型喇叭孔筛板。有效的控制破碎机底部筛板出料粒度。

(3)环锤溜管加铺不锈钢板,增加煤的通过效率,预防结块堵塞溜管。

(4)环锤加配0.3MPa压力的空气管,加快员工对环锤的安全疏通清理。

6 效果及经济指标

(1)新增除杂器后,将杂物收集点从原来的多面,转化为固定点,减少了杂物清理的工作量,降低了安全风险。同时阻断了大量杂物进入后续设备及生产装置的途径,为输煤系统的稳定运行起到了铺垫作用。

表2 效果对比

(2)滚轴阶梯筛技改后,细粉煤过筛率由原来的30%左右上升为60%~70%,大大减少了环锤堵煤的现状,保障向煤仓送煤稳定锅炉生产,并减轻了员工的劳动强度。

(3)提升了送煤效率,特别是4~7月雨季时段,热电每天4次送煤平均每次送煤时间由原来的2h/次缩短1.5h。热电送煤工况总能耗637kW/h,除去两个7.5kW阶梯筛驱动电机能耗,理论上一天节省能耗1184kW。

(4)滚轴阶梯筛技改后,有效地控制了热电装置和煤气化装置对生产原煤颗粒度的需求,实现了输煤B线送热电,输煤A线送煤气化的送煤方案,并互为备用线,保障了生产装置的正常供煤。

(5)细粉煤有效分离后,较大地降低了少环锤破碎机负荷,出口筛板孔径量的减小,煤破碎粒度更好地符合生产粒度要求的燃料煤送入锅炉装置生产,减少了锅炉堵渣状况。

特别在热电3台炉生产运行的时候,只能用质量更好价格更高的原料煤配送热电才能保证生产,技改后2018~2020年平均较2017年少用8401t原料煤,按原料煤与燃料煤价差150元/t计算,经济效益每年节约126万元。

表3 技改后数据对比

(6)滚轴阶梯筛的叶片在转动时,对煤中夹杂配送的编织袋草垛等有清除效果,大大减少了流入煤仓杂物堵塞下煤管造成锅炉的状况。

7 结语

在输煤系统设备技术改造后,锻炼了天福公司技术人才队伍;降低了一线员工劳动强度;降低了能耗,每年节约生产费用126万元,产生了经济效益。提升了破碎前筛分能力,降低环锤破碎机负载,减少环锤及溜管堵煤故障,提升了岗位安全操作系数;实现了天福公司安全稳定生产,为煤矿、磷矿等输送设备正常运行提供了技术支持。

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