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纯碱铁分偏高的原因及预防措施

2021-06-18刘玉山侯梦迪姚德营孙武周

纯碱工业 2021年3期
关键词:炉气硫化钠塔内

刘玉山,侯梦迪,姚德营,孙武周

(连云港碱业有限公司,江苏 连云港 222042)

所谓“铁高碱”通常是指铁含量超过一定的标准,体现在中间产品(重碱)或成品纯碱,我公司优质轻质纯碱铁分指标按照≤0.0018%进行生产操作调整。在生产过程中,影响纯碱成品质量的主要因素就是“铁高碱”问题。

1 生产中出现纯碱铁分偏高的原因

在重碱整个生产过程中,塔器、管道都是碳钢制成,在母液和进塔气体里的氧及二氧化碳、氨、氯等的作用下,钢铁极易发生电化腐蚀和化学腐蚀,这两种腐蚀所产生腐蚀物是复杂的混合物,在生产系统波动以及工艺控制不严,预防措施不力时,由所接触的液体或固体介质带入产品,生成铁高碱,即生产中所谓的“红碱”。根据其成因不同,分析如下:

1)进入碳化塔中窑气、炉气含氧高。

进入碳化塔系统的氧主要来自煅烧车间的炉气和石灰车间的窑气,它们含氧的高低直接影响产品质量,也是日常生产中,导致纯碱铁高的重要因素之一。

煅烧炉气系统及石灰窑气系统有空气漏人系统,导致氧含量偏高。

2)碳化塔清洗过度。

工艺管理不当,碳化塔清洗时间长;或设备检修后,开碳化塔作业,制碱时间短,塔内结疤少,改为清洗塔,中和水含Fe3+高,导致纯碱Fe3+高。

3)系统硫化钠消耗大,硫化钠加入量偏少。

为了防止设备腐蚀,延长其使用寿命和预防红碱的发生,在生产工艺系统加入一定量的硫化钠。碳化塔工艺管理不到位,以及生产波动大,碳化塔FeS保护膜频繁脱落,硫化钠损耗大,没有及时添加硫化钠。

4)碳化塔停塔时间长,暴空在空气中,设备表面铁锈多,被氧化;或碳化塔大修,设备更新,设备表面铁锈较多、杂质多,开塔时,工艺管理不到位,塔器表面没有形成良好的FeS保护膜,铁的氧化物进入生产系统中。

5)工艺管理不当,碳化塔操作不稳,中温、塔压波动大,碳化塔液位波动大,塔上部硫化物保护膜脱落,进入碱液中,在滤碱机滤饼就出现许多黑点,引起纯碱铁高。

2 预防产品含铁高的措施

1)下段气含氧指标O2≤0.8%、中段气含氧指标O2≤0.8%,含氧超标,S2-极易与O2反应,碳化塔塔壁没有FeS膜保护,塔壁腐蚀,导致铁高碱。因此炉气CO2浓度控制≥85%、窑气浓度CO2≥39%,以及含氧量要严格控制≤0.8%,时刻关注,发现含氧高,及时联系石灰车间及煅烧车间,并要细致检查炉气系统及窑气系统,发现漏点及时消除。

2)操作精心,保证碳化塔液面稳定,清洗塔、制碱塔塔压控制要稳,定气调水,根据制碱塔塔况情况以及生产负荷,碳化塔设定好一定量的中段气、下段气量,只调节进塔中和水量来操作碳化塔,减少人为波动。

3)优化碳化操作,合理选择制碱、清洗周期。在制碱过程中,根据本厂碳化塔特殊的内部结构,不同的塔组,时刻关注中和水含铁指标和成品纯碱铁指标的变化,灵活掌握各制碱、清洗周期。保证碳化塔不过洗,强化预中和,提高CO2浓度,中和水CO2维持在50~70 tt情况下,其含铁量较低。

2020年6月18日9#压缩机、6#压缩机故障停机,窑气量少,生产系统波动前后的纯碱Fe3+等指标变化趋势如图1。随着清洗气及中段气量的急剧下降,中和水CO2浓度下降幅度超过10 tt,Fe3+含量明显上扬,产品质量不合格。

图1 生产系统波动对指标的影响

4)碳化塔操作尤其重要,中温、塔压的波动也是造成铁高碱的诱发因素。碳化塔十七圈温度控制在65~70 ℃,碳化塔塔压控制在310~325 kPa为宜。

5)做好系统加硫工作。硫化钠量根据实时生产状况、碳化中和水含Fe3+量灵活调整。氨盐水及时取样分析S2-浓度,便于及时调整硫化钠量,氨盐水S2-浓度一直维持在0.004~0.05 tt左右。

但要注意,因硫一部分随出碱液进入重碱,在煅烧时又与H2O反应生成H2S和SO2:

3S+2H2O→2H2S+SO2

部分H2S在炉气中又与氧反应,氧化成单体硫,粘附在炉气管道和炉气冷却器上,增加炉气系统的阻力;硫加过量,带来另外的问题是重碱发黑,形成“灰碱”。所以硫化钠还不能加过量。

2020年9月4日7:30窑气含氧偏高, 窑气O2达到1.8%,纯碱Fe3+达到0.0022%;立即调整硫化钠使用量,提高氨盐水S2-含量至0.05 tt,5个小时后,纯碱铁分降至0.0016%;10个小时后窑气O2降至0.8%,纯碱铁分维持在0.0014%,调整硫化钠量,维持氨盐水S2-含量0.01 tt。

系统添加硫化钠,起到辅助作用,降低纯碱铁分,主要是靠生产稳定,窑气系统含氧低。

6)要注意硫化钠的品质问题,每批进来的硫化钠,要有硫化钠质量报告,要求硫化钠含量≥60%。

7)采用非金属材质或耐腐蚀材质。

近几年,重碱碳化工艺系统采用了非金属材质或耐腐蚀材质,避免了铁离子进入纯碱中。一楼碳化中和水DN300联络管采用PVC复合管,部分采用钢衬尼龙管;碳化塔出塔DN200碱液管采用316L不锈钢材质,一楼至五楼碱槽DN150碱管采用PVC复合管;DN250中和水总管及进塔DN150中和水管采用PVC复合管;DN400氨盐水总管采用钢衬尼龙管;碳化塔DN350出气管以及尾气总管采用(环氧树脂)玻璃钢管。铸铁菌帽碳化塔改为钛板筛板塔。

3 长期停塔或碳化塔大修,开塔不出铁高碱的措施

1)重视碳化塔挂硫前加气冲洗,碳化塔先加满水,通入清洗气1 000~1 500 m3/h搅动洗塔,将塔内的铁锈通过加气搅动排出塔底,放水时必须伴随气体搅动。

2)重视碳化塔挂硫,要分多次。

第一次挂硫作业,加硫化钠12~20袋(25 kg/袋),塔内加水约140 m3,分析塔内硫洗液中S2-含量,S2-含量控制在0.008 tt,加气搅动(清洗气1 000~1 500 m3/h)30 min,停气静置2~3 h,再加气搅动,挂硫时间必须48 h以上。

第二次挂硫,现将塔内水放净,再次加硫8~15袋(25 kg/袋),塔内加水约140 m3,加气搅动(清洗气1 000~1 500 m3/h)30 min,停气静置2~3 h,再加气搅动,挂硫时间必须24~48 h。分析硫洗液中S2-含量,要在0.01~0.03 tt之间,且保持不变,如硫洗液中S2-含量低,必须再次加硫,以保证硫洗效果。

开塔前一边在塔内加气搅动(1 000 m3/h左右),一边外排硫洗水,待硫洗液放净后,再次加清水冲洗一次,将塔内的杂质及多余的硫化物冲洗干净,保证不出“灰碱”。

3)碳化塔大修,必须对菌帽、塔圈等设备进行喷砂处理,除去设备表面的铁锈及杂质。

实例:15#碳化塔(筛板)停塔大修。

大修结束,安装前对菌帽、塔圈等设备进行喷砂处理,以及洗塔、加硫等操作。碳化塔开启作业,运行16 h,重碱铁分一直维持在8 ppm以下,纯碱铁分在0.0015%左右。

4 结 语

当出现铁高碱,及时对生产、操作检查、分析,发现存在的问题,针对问题,操作调整要果断,措施要得当,纯碱铁分满足客户质量需求。重要的是要精心操作,工艺上不断改进,要严格执行工艺指标,严格遵守岗位技术操作规程,才能保证不出铁高碱。

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