为严把质量关 提前到岗的“钢铁裁缝”
2021-06-01
2 月20 日,大年初九,距公司规定的开工时间还有两天,全国劳模、保定天威保变电气股份有限公司切铁组组长戚红,带领班组的工友们已经提前到岗,开始加班生产。“春节期间,公司承接的一批高效节能新产品,正处于履约关键时期,而我们班组是变压器生产的前道工序,我们提前生产,是为了确保后面的工序顺利进行。”戚红说。戚红所在的切铁组是为变压器核心部件加工铁心片,被大家称为“钢铁裁缝”,虽然她有着“31 年、5 亿多片铁心片、零事故”的骄人战绩,但身为高级技师的她,对待每批产品、每道工序还是那么认真负责,精益求精。据了解,春节前,直到放假的最后一天,戚红都没有一丝松懈浮躁的情绪,带领班组的工友们紧锣密鼓地做了产品技术交底、产前准备、试生产等一系列准备工作。戚红告诉记者,由于这批新产品工艺要求高,尽管做了准备预案,但在生产过程中还是遇到了“拦路虎”。首先是纵剪的毛刺超差,这是影响产品质量的大问题。为解决这一难题,戚红和工友们按照预先准备的技术方案,逐条进行了实验,调整刀具间隙,毛刺得到有效改善,满足了加工要求。但只加工了一包原材料后毛刺又超差了。怎么办?戚红和工友们在现场多方分析超差的原因,逐一排查,初步确定是刀具的原因。大家立即对刀具进行加工刃磨,而其间又出意外,刃磨刀具的砂轮调节动平衡的滑块螺丝滑扣失去作用,必须更换。但春节假期都还放着假,无处购买。戚红联系了公司机械员,机械员经多方联系,两个小时之后螺丝送到了。经过对刀具的再加工刃磨,彻底解决了刀口毛刺的问题,生产顺利进行。
刚刚松口气,戚红又接到工友报告,内衬支撑桶出了问题。原来这次使用的新材料软,容易塌包,需要内衬桶做支撑,而外协厂家提供的内衬桶直径,比纵剪设备收卷辊直径大10mm,无法撑紧,生产过程中又出现了瓶颈问题。戚红盯着收卷机想了多种办法,最后决定在收卷机直径方向对称加装增加直径的纸板条,她想办法加工了四个5mm 厚的纸板条,沿收料辊直径方向两边对称固定于收料辊上,这样收料辊直径正好增加10mm,满足了厂家内衬桶的直径尺寸要求。
随着一个又一个难题的解决,在春节假期结束正式上班前,戚红带领班组攻坚克难,圆满完成了对新材料的加工,满足了下道工序生产的需要,为保证公司这批重点节能产品的按时履约争取了时间。“作为央企的员工、全国劳模,传承的是央企红色基因,为国家分忧,替企业解难,当先锋作表率,为助推企业实现高质量发展贡献力量是我应尽的职责!”戚红说。