塔河油田新三级结构井快速钻进钻井液技术
2021-05-24杨禄明王西江
杨禄明,王西江
(1.中石化西南石油工程有限公司湖南钻井分公司,湖南长沙410000;2.中石化石油工程技术研究院,北京100101)
针对塔河油田新三级结构开发井,二开裸眼长、地层跨度大、岩性差异大、地质复杂、存在多个压力系统。根据资料显示及实钻情况发现,康村组以上地层成岩性较差,易垮塌及卡钻,吉迪克组富含石膏,对钻井液性能影响较大,导致缩径;库姆格列木群—巴什基奇克组砂岩发育,失水较大,产生厚泥饼导致缩径;侏罗系下统、三叠系、石炭系地层压力偏高,泥岩易吸水膨胀、剥落掉块,造成井壁垮塌;奥陶系地层属溶、缝、洞型油气藏,地层压力较低,易涌、易漏;因此钻进过程中极易出现井壁垮塌、缩径、井漏等复杂情况。针对这些技术难题,钻井液技术通过钻井液体系和性能优化、固相控制、随钻封堵、加强地层岩性预判等方面有效提高长裸眼机械钻速、提升井下安全的技术和工艺。
1 新三级结构井钻井液技术难点分析
1.1 钻遇多个地层压力体系
长裸眼井钻遇地层较多,岩性及压力变化较大,因此对钻井液性能及工艺要求较高,极易出现漏失及井涌现象,且卡层风险较高。
1.2 白垩系地层以上易缩径
塔河油田白垩系地层及以上主要为砂泥岩互层,砂岩胶结差、渗透性好,泥岩水敏性强,缩径现象较为严重,尤其在康村、吉迪克及巴什基奇克组,钻速较快,钻井中出现憋跳现象,扭矩较大,并在短起下过程中,阻卡现象严重,需反复刮拉井壁,必要时划眼。
1.3 石膏污染钻井液
康村组、吉迪克组富含石膏,石膏分散造成钻井液污染,有害固相清除困难,易造成起下钻困难、钻头堵水眼、泥包等复杂情况。
1.4 三叠系、石炭系井壁失稳
通过地层岩性分析及实钻情况发现,三叠系、石炭系泥页岩较多,吸水膨胀极易掉块,为避免井壁掉块形成“大肚子”及造成井下复杂,在钻进时提高钻井液密度至设计上限,以平衡地层压力,保障井下安全。
1.5 三叠系、石炭系地层易钻头泥包
三叠系泥岩段吸水后塑性增强,特别是在该井段起下钻过程中容易粘附钻头,堵钻头水眼,极易发生泥包。
1.6 二叠系地层容易垮塌和漏失
二叠系地层存在英安岩、玄武岩,该地层空隙发育,钻进过程中极易发生漏失,中完下套管、固井期间易复漏。玄武岩岩性硬度强,机械钻速慢,易掉块、垮塌导致井下事故。
1.7 转聚磺体系后易造浆分散
钻井液体系转聚磺体系后,钻井液体系抑制性降低,下部地层机械钻速慢,钻屑容易分散,如果固控设备使用不理想,钻屑污染导致粘切上升,性能恶化。
1.8 地质卡层对岩屑质量要求高
目前是钻入奥陶系2m二开中完,地质监督要求钻屑掉块含量不超过10%,若超过10%则停止钻进,循环处理钻井液。由于二开裸眼长,穿越多套压力地层,钻具机械碰撞井壁,接近中完井深,地质要求控时钻进,特别是起下钻后,岩屑掉块含量高。
2 新三级结构井钻井液技术对策
2.1 加强固相控制
固相控制是新三级结构井快速钻进的最基本的保障,也是钻井液性能维护的最重要手段。固相控制主要手段为:一是化学法:利用2~3种大分子包被剂,在钻头切割钻屑后,能及时包裹钻屑,减少水化分散。二是机械法:通过四级固控及时有效地排出,四级固控中振动筛的使用尤为重要,目前一般采用150~200目振动筛筛布,某些井队振动筛的性能提升迫在眉睫。三是稀释法:置换部分钻井液,通过稀释降低固相含量。
2.2 上部井段采用“三低一适当”体系,加强井壁冲刷
上部井段(舒善河及之前)采用低粘度(35~38s)、低切力(0.5~2mPa·s)、低比重(设计下限),平衡地层压力即可,控制适当的失水(8~12mL),一般不刻意控制失水。建议胶液基础配方为:0.2%烧碱+0.5%铵盐+0.5%~0.8%KPAM+0.2%FA367/DBF。
2.3 充分利用KCl的抑制性
进入康村底部前向胶液中加入2%KCl,一是充分利用K+有效抑制泥岩吸水膨胀导致缩径,二是通过提高体系矿化度,有效降低自由水渗入地层,降低地层泥岩吸水后膨胀导致缩径。转聚磺体系前提高胶液中KCl含量至4%~5%,增强体系抑制性,弥补由于转聚磺后导致抑制性下降的问题,有效降低泥页岩造浆、粘切上涨、掉块、钻头泥包,钻井液体系抗污染能力得到有效提高。但由于增加KCl加量后,钻井液体系矿化度高,钻井液失水会上升,普通降失水材料效果不明显,建议配合PAC-LV、抗盐抗钙抗温聚合物降滤失剂,可有效控制失水。
2.4 转聚磺体系钻井液技术措施
由于舒善河地层为棕红色泥岩,极易分散造浆,因此待穿过舒善河地层后再转聚磺体系。根据下部施工井段和周期采用多聚少磺或者少聚多磺。转聚磺体系前提高钻井液体系抑制性、严格控制固相含量,控制合适的坂含,做好转磺前的准备工作极为重要,避免转磺后性能波动过大。
2.5 加强随钻封堵
由于二开裸眼长,穿越多套压力地层,白垩系、侏罗系、三叠系、石炭系均有大段砂岩,砂岩渗透性强,极易形成虚厚泥饼导致起下钻遇阻,甚至粘卡。充分利用屏蔽暂堵剂、沥青类和超细碳酸钙复配,起到快速封堵井壁,降低渗透量,改善泥饼质量。起钻时根据渗透量大小配制封堵浆,封闭渗透性强的井段,静堵效果较好。
2.6 下部井段防塌措施
进入侏罗系后,控制井下掉块、坍塌是钻井液工作的重点。一是控制合适的比重,平衡地层压力;二是提高抑制性,抑制泥页岩水化剥落掉块;三是加入沥青类防塌剂,根据地层温度,优选适合软化点沥青类防塌剂。
2.7 测井、下套管钻井液处理措施
钻达中完前200m左右调整钻井液性能,适当提高钻井液密度和粘度,降低钻井液高温高压失水,满足测井和下套管要求。通井循环钻井液主要通过利用稠浆携砂净化井眼、利用固控设备净化钻井液。循环2周以上,待振动筛、除砂器无返砂后再泵入封闭浆,封闭井段主要为侏罗系及以下井段,加入提高体系抗温性、润滑性和防塌能力的助剂。
封闭浆推荐配方:井浆+2%~5%SMP-2+2%~5%SPNH+2%润滑剂+1%~2%液体防塌剂。
3 现场应用
塔河油田新三级结构的TK123118井和TK4111X井运用”三低一适当”钻井液技术模式,加强固相控制和随钻封堵,充分利用KCl的抑制性,控制合适的矿化度,钻进过程顺利,提速提效效果显著,其具体参数评价见表1。
表1 TK123118井和TK4111X井实钻效果评价
4 结论与建议
(1)针对塔河油田主体区块新三级结构生产井快速钻进,固相控制是钻井液工作中的重中之重。通过优选包被剂和抑制剂,升级固控设备,最大限度降低无用固相是提高机械钻速的前提,也是井下安全的保障。
(2)上部井段采用“三低一适当”钻井液体系结合大排量冲刷,有利于发挥钻头水马力作用,降低钻屑粘附井壁导致阻卡,达到快速钻进,提高纯钻时效。
(3)通过优选两种以上防塌剂,控制合适的比重平衡地层压力,减少井壁掉块,保证井身质量。
(4)充分利用好KCl在钾基聚磺体系中的抑制作用。
(5)跟踪国内外关于使用无机盐加重剂的研究情况,可大幅降低固相含量,有利于机械钻速的大幅提高。