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增加ZJ118削减盘调节轴后端盖导油装置

2021-04-14黄礼刚

卷宗 2021年8期
关键词:渗油油槽油封

黄礼刚

(重庆中烟工业公司涪陵卷烟厂,重庆 408000)

由于此机型该处多次出现渗油产生油渍烟支,多次造成产品质量A类缺陷事故,及产生原辅材料消耗大现象,和影响设备正常运行。该处渗油又位于设备墙板与削减盘总成支承板之间的夹层位置,在设备正常工作过程中又不易被发现,渗油达到一定量的时候,就会掉入烟丝收集输送螺旋回丝装置中。为了确保产品质量,而每次发现需及时停机进行更换油封处理,由于位置有限不易操作,每次都要将整个削减盘总座进行拆卸,和拆开供油管接头,及拆下回油管部件,由于整个削减盘总座重量又很重,在进行安装过程中与连接轴对位,和拧紧供油及回油管时操作十分不方便,所每次都由两人以上配合操作,并耗时都在60分钟以上才能完成。现该机型五组设备中,都出现过渗油现象,造成大量的烟丝、辅料等报废,和增加维护人员的工作量,及备件的消耗情况。

1 问题存在的原因分析

通过该处结构及工作原理,我们进行了认真观察分析后,主要是有这以下几方面:

1)油封本身在使用过程中,随着时间的增加就会发生硬化而失效,使密封效果降低造成渗油现象。

2)调节轴向外的行程到达最大位置后,这时油封起到密封效果的唇舌,已经离调节轴后端倒角处,的边缘不到1mm位置,也可能造成渗油现象,因为调节轴处于这个位置时,渗油现象的次数比较多 一些。

3)当调节轴的某个位置点,长期处于油封唇舌处,使该处的接触点达到很好的配合,这时油封就能起到很好密封效果,当根据需要改变调节轴行程时,原配合较好的位置移动后,也会造成渗油现象。

4)在更换油封过程中,安装方法可能不正确,使油封产生变形,导致密封效果不佳,造成使用时间不长就又开始有渗油现象。

5)更换的新油封,可能存放时间较长,由于存放处没有采取恒温恒湿方式进行防护,经过多次冷和热交替变化,自然就导致材料发生硬化现象,所以密封效果就大大降低。

2 改进方案的实施

通过上述故障现象,结合该处调节轴端部结构形成,本着对原部件改动要小,又要保持原件的工作要求,在该处有限的空间位置,设想安装一个导流槽槽,来将该处有渗油时,进行收集并排走的思路,达到润滑油决不能掉入烟丝内,具体方案如下:

1)增设一个导油槽,其目的是将油封座的下半端外围进行横向包裹,如在有渗油现象时,润滑油只能堆积到导油槽内,就不会顺着削减盘总成流到墙板上,导油槽还能起到在有油的情况下,由于设计在纵向上两边进行有效包围,在向外又延长50mm的长度,使润滑油彻底不能掉落在回丝装置中,只能掉落到下方一个储存盘中的作用。

2)在该处回丝通道护罩外上,增设一个可储存润滑油1公斤量的物料储存盘,主要是将导油槽的润滑油在往下掉落时,储存盘可进行有效地收集,并将润滑油储存在可内,当如在发生渗油时,也不会将润滑油直接掉落在螺旋回丝装置内,并将该处拿到每周的点检范 围内。

3)设计隔板,其目的是将竖向的螺旋回丝装置,位于削减盘总下方的烟丝回用通道口进行封闭,润滑油掉落在此处,隔板将油有效地将隔离在回丝槽外,实现最后一道防线,这样使整个渗油过程现象,油渍都不能污染到烟丝,杜绝质量A类缺陷的再次发生。

4)改进回油管连接位置,在整个拆卸和安装过程中,能使操作方式更加便捷,杜绝回油管在安装时,由于在操作上因空间位置受到限制,使操作十分不便,造成多次因没能连接安装好,发生渗油而又造成反工现象。

5)改进供油管连接位置,该处空间位置又狭小,每次拆卸和安装操作都十分不便,因管接头未能安装到位,时有渗油现象,及管接头的安装位置方向不正确,造成削减盘总成在自动上升时受到阻碍,不能到达有效正确位置,而产生反工现象。

3 应用效果

通过对该处进行增设导油槽后,在设备上进行试用,发现有渗油现象时,导油槽能较好有效地将渗漏的润滑油进行收集,并统一地掉入到储存盘内进行储存,这样润滑油也就完全不能混入烟丝内,在以上两道防线加上隔板的作用下,这三道防线的综合应用下,上述故障现象,将得到有效解决。该处如在需更换油封过程中,也比以前更加快捷,现安装进油管和回油管的方式也进行了改进,不需用在原削减盘总成上进行连接,为了操作更加方便,现将两油管进行裁断,在用直通接头进行连接,便于从设备后面进行拆装操作。根据以上故障现象,对该处进行了有效改进后,如果该处发生有油现象时,也不需要及时停机进行处理,待设备检修或轮保时间进行处理就行。由于该机型此处多次发生渗油事故,每次都需要及时停机进行处置,及对产品进行大量的排查工作,且耗时也较长。改进后,从单次计算每次可节约60分钟以上,(60分钟×8000支)=多生产480万烟支。由于应用效果较好,现准备将现有的其它机组全部进行改进,以确保产品质量,及提高设备运行效率。

4 结束语

通过对削减盘总成的调节轴端,油封位置加装导油装置进行适用性改进后,能有效地杜绝因该处产生A类质量事故,和影响设备的正常有效运行效率,及造成操作者的劳动强度现象,所以该装置的应用不仅使操作更能便捷,其稳定可靠性也较好。通过这次对该处的适用性改进,使我们更加深刻地感受到,在设备上出现一些复杂又多次不易解决的故障,我们往往是在找深层次的原因,而在多次进行攻关无果的情况下,确很少转变为采取防的思路。设备上一些简单的适用性改进,也能达到保证产品质量的功效,和设备正常运行的效果,及降低原辅料消耗的目的。

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