700 MW水轮发电机中性点CT故障原因分析及其改进方法
2021-03-15钟健青
何 强,杨 烽,钟健青,饶 蕾
(中国长江电力股份有限公司三峡水力发电厂,湖北 宜昌 443133)
某电站地下厂房装有2台由东方电机厂生产制造单机容量为700 MW的水轮发电机,发电机编号为27F、28F。发电机定子绕组为三相双层波形绕组,定子绕组设计为每相5支路并联。发电机定子绕组中性点由二分支中性点和三分支中性点并联而成,设计有电流互感器,简称中性点二分支CT和中性点三分支CT[1],分支铜排穿过中性点CT后经接地变压器的高电阻接地方式接地。
1 概 述
1.1 故障现象
该电站27F带负荷运行时,发电机差动保护报警,报警信息如下:①裂相差动TA断线;②不完全差动1TA断线;③不完全差动1差流报警。
1.2 故障检查分析
27F发电机停机后,对27F发电机中性点CT进行现场检查和试验,三分支B相CT的2S1-2S2绕组变比和励磁特性不满足规程要求,具体检查和试验情况如下:
1)保护装置采样精度正常,电缆绝缘正常;
2)三分支B相CT的2S1-2S2绕组变比误差为30%,超出标准规定,其励磁特性也不满足标准规定。三分支B相CT的1S1-1S2绕组因测量过程中绕组阻值变化较大,输出不稳定,故变比和励磁特性试验项目不能完成。
3)同时对二分支B相CT的两个二次绕组也进行了变比及励磁特性试验,数据均满足规程要求。
综合分析,初步判断该发电机中性点三分支B相CT的2S1-2S2绕组存在匝间短路故障。
2 CT解体检查
2.1 CT结构
CT主要由铁心、环氧树脂材料、屏蔽绕组和工作绕组组成,屏蔽绕组在二次绕组内侧,如图1所示。
在机组正常运行时,每一相的CT都受到其他邻近相的电流产生的磁场的影响,故每个CT的铁心上都正交布置两对屏蔽绕组,用来屏蔽各相电流的磁场影响[2]。
图1 CT结构示意图
2.2 CT解体前试验
2.2.1 直阻测量试验
对CT的两个绕组进行直阻测量,两个绕组直阻测量无异常,测量数据如表1所示。
表1 CT直阻测量数据表
2.2.2 准确度试验
对CT两个绕组进行准确度试验,试验数据如表2所示。
表2 绕组准确度试验数据表
绕组1S1-1S2试验数据合格,绕组2S1-2S2试验时超出仪器测量范围,无法测出数据,试验数据不合格。
2.2.3 匝间过电压试验
对CT两个绕组进行匝间过电压试验,试验数据如表3所示。
表3 绕组匝间过电压试验数据表
绕组1S1-1S2试验数据合格,绕组2S1-2S2试验数据不合格。
2.2.4 励磁特性试验
1)1S1-1S2绕组励磁特性试验。1S1-1S2绕组励磁特性试验数据如表4所示,励磁特性曲线如图2所示,试验合格。
表4 1S1-1S2绕组励磁特性试验数据表
图2 1S1-1S2绕组励磁特性曲线图
2)2S1-2S2绕组励磁特性试验。2S1-2S2绕组在施加励磁电流0.1 A时电压值为2 000 V左右,试验数据不合格。
通过试验判断2S1-2S2绕组匝间短路。
2.3 CT解体
2.3.1 CT 2S1-2S2绕组解体
1)最外层绝缘材料良好,匝间绝缘材料和漆包线外观均良好,如图3所示。
图3 2S1-2S2绕组解体图
2)里层绝缘材料老化现象明显,越往里层,老化现象越严重,如图4所示。
图4 不同程度的老化图
3)铁心外部绝缘材料出现碳化,漆包线出现漆皮掉落现象,如图5所示。
图5 铁心碳化图
2.3.2 CT 1S1-1S2绕组解体
为了对比,对试验合格的1S1-1S2绕组作解体。
1)外面几层绝缘材料和二次绕组外观良好,如图6所示。
2)越靠近铁心层间绝缘老化越严重,铁心外绝缘材料碳化,如图7所示。
图6 1S1-1S2绕组外观良好图
图7 1S1-1S2绝缘老化及铁心碳化图
经解剖两个绕组,发现现象相似:外观良好,外面几层绕组绝缘完好,越靠近铁心,绝缘材料老化越严重,只是2S1-2S2绕组的屏蔽绕组漆包线部分漆皮老化严重,有脱落现象,而1S1-1S2绕组无漆包线漆皮脱落现象。
3 CT故障原因
造成CT匝间短路的原因主要包括[3-4]:
1)相间CT间距过小;
2)外部运行环境过高;
3)CT通风散热能力不足;
4)CT本身制造工艺问题。
该发电机中性点CT匝间短路原因主要为相间距不满足要求。CT设计的边界条件为一次导体相间距≥1 300 mm,一次返回导体与CT距离≥500 mm,从该发电机中性点CT现场安装位置来看,不满足一次导体相间距≥1 300 mm要求。
若CT现场安装距离小于设计边界值,则邻相产生的杂散磁场强度会超过CT屏蔽绕组的承受能力,尤其是B相CT,A、C两相产生的磁场在B相叠加,可用1.732倍来粗略分析[5],加上B相本身的感应,使B相CT产生磁饱和,形成较强的磁滞损耗[6],导致屏蔽绕组超负荷工作,屏蔽绕组温升升高。若屏蔽绕组长期处于高温状态下工作,会逐渐导致CT匝间绝缘损坏,造成匝间短路,缩短CT使用寿命。
4 改进方法
为满足当前的CT工况要求为前提,保持原有CT安装方式不变,采用增强型CT,通过增加屏蔽绕组的导线截面,降低电流密度,提高CT本身屏蔽能力,将屏蔽绕组绕制方式由内侧调整至二次绕组外侧,增强了绕组散热能力,降低屏蔽绕组的温升,从而降低CT的温升,以确保机组的安全运行。增强型CT结构如图8所示。
图8 增强型CT结构图
将该机组发电机中性点CT全部更换为增强型CT,定期对该机组中性点CT进行温度监测,监测趋势图如图9所示,中性点CT运行情况良好。
5 结 语
发电机中性点CT在设计时对安装条件有了明确要求,然而发电机中性点CT在安装时未按边界条件执行,使CT的运行性能受到影响,造成CT发生匝间短路故障。在保持原有CT安装方式不变的前提下,本文介绍了一种增强型CT,将屏蔽绕组绕制方式由内侧调整至二次绕组外侧,不仅降低了CT的温升,也便于人员对CT进行温度监测,确保机组安全稳定运行。
图9 中性点CT温度监测趋势图