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中深孔爆破技术在回风石门掘进中的应用研究

2021-03-13

山东煤炭科技 2021年2期
关键词:炮眼进尺炸药

赵 博

(山西西山煤电股份有限公司马兰矿,山西 古交 030205)

井工开采是中国煤炭开采的主要形式,若要确保井下回采持续开展,维持采掘平衡至关重要。中深孔爆破技术是岩巷掘进必不可少的工艺,直接影响着煤矿的开采效率。由于深孔爆破技术存在一定的复杂性,所以技术实施过程中,容易产生许多问题[1]。因此,技术人员必须深刻研究深孔爆破技术,在实践中不断优化和改良。以山西马兰矿回风石门掘进为试验对象,制定了试验方案,探索了中深孔爆破技术的应用。

1 工程概况

山西马兰矿回风石门掘进巷道主要用于南五采区通风、管路敷设等需要。该巷道西接轨道、胶带、回风石门一联巷,北接回风石门里段,南接2 号煤首采面轨道顺槽外段,东临中央集中石门。该巷道施工区域2 号煤底板发育厚度不均的砂岩层,砂岩中裂隙相对较发育但不均一,局部富水性较强,以储存量为主,补给程度弱,施工巷道含多层厚砂岩,局部赋含砂岩裂隙水,砂岩裂隙水是巷道掘进过程中的直接充水水源,砂岩水主要赋存在裂隙发育的区域,一般以静储量为主。回风石门掘进过程中正常涌水量为7.5 m3/h,预计最大涌水量为11.9 m3/h。马兰矿回风石门外段平面布置如图1。

图1 马兰矿回风石门外段平面布置图

2 试验方案

(1)爆破掘进施工期间,采用YT-7655 风锤打进尺眼,人工装药爆破,风镐辅助掘进,耙矸机配合皮带机出货。

(2)采用普通钻爆法,采用YT-7655 风锤打眼,Ф32 mm 一字型钻头,爆破采用Ф27 mm×430 mm(G)三级煤矿许用水胶炸药T320(高威力),使用毫秒延期电雷管起爆,水炮泥及黄泥做炮泥,煤矿专用起爆器起爆。

(3)顶板稳定时,三排一循环,最大循环进尺2400 mm,最大空顶距为2600 mm,若顶板岩性变差或遇地质构造则执行原规程规定。

(4)巷道掘进期间,具体爆破施工参照爆破图表中的炮眼、个数、角度进行打眼,炮眼数量及个数根据岩性可适当调整,如图2。

(5)施工三排掘进施工工艺流程:打放炮眼→扫眼→装药→找净危岩活矸→打临时支护孔(孔深200~500 mm)→安装临时钎杆→挂锚网→打锚杆支护→拆除临时支护。

图2 炮眼布置图

3 中深孔爆破技术试验中存在问题

(1)试验初期,采用2.2~3 m 钎杆打孔,打眼时间由传统10~12 min/个,升至18~25 min/个,放炮时间推迟,影响工人、放炮员交接班时间。

(2)炮后出现约0.5 m 左右的伞檐,给下一循环造施工造成安全隐患,现场安监员督促支护,给施工单位正规循环带来被动。

(3)裂隙发育岩层、下山巷道及0.3 m 以下层状硬岩,施工中深孔炮眼卡钻几率和塌孔问题较高,扫眼、装药深度受限制,且封口泥捣实效果差,放炮期间易穿孔,原采用三级水胶炸药爆破威力不足,施工2 m 以上炮眼仍放不出1.8 m,且炮眼深度增加后,炮泥使用量增大,间接导致投入人力增加。

(4)巷道岩性差时,循环进度过大易出现顶板片掉,对安全产生影响。

(5)炮掘巷道多为穿层巷道,受揭煤、围岩条件变化等因素影响较大,中深孔爆破试验连续性差,施工队伍常规爆破与中深孔爆破尚不能灵活变化。

4 提高爆破质量的措施

4.1 安全管理措施

在煤矿掘进的深孔爆破工程施工过程中,安全管理是施工核心。由于工程本身具有一定程度的危险,加之各种因素对爆破工程的影响及炸药本身的威力,极大地提升了爆破施工过程中的危险指数[2-5]。因此,在煤矿掘进中深孔爆破工程施工过程中,要提高对各种爆破原料,如雷管、炸药、起爆药及导火索的管理力度,实现专人专管,在未经批准的情况下,不得私自进行各种与其相关的操作。为了实现安全管理,在工程施工前,要合理制定施工程序,科学绘制施工图纸,建立并完善相关规章制度,保证施工过程中各个环节的顺利进行,设置惩罚机制,对一切违规操作采取积极的管理措施。实施爆破前,要严格检查相关的爆破器材,经检查合格后方可进行爆破工作[6]。

4.2 优化爆破参数

根据断面岩性优化掏槽眼布置,适当缩小辅助眼间距,增大掏槽眼装药量(3 卷),补打空眼,由常规矿用三级水胶炸药改为矿用三级水胶高威炸药(采用Φ27 mm×430 mm(G)三级煤矿许用水胶炸药T320 高威力);雷管位置由外端部调整至中上部;上台阶进尺炮由一次爆破,调整为一次打眼两次爆破或两次打眼两次爆破。

4.3 优化循环进尺量及支护参数

顶板稳定时,爆破循环进尺为三排,最大空顶距为2.6 m。同时,为减小伞檐长度,根据爆破出的进尺量,灵活调整锚杆支护排距为0.8~1 m。若顶板岩性变差或遇地质构造,则执行常规爆破,最大控顶距1.8 m 或逐排施工,并根据顶板情况施工超前护顶锚杆。

优化临时支护方式,将传统戴帽点柱调整为插入山墙的5 根钎杆,节约临时支护时间约20 min。具体是施工拱部炮眼时,以巷中为中心,平均对称施工5 个大于周边爆破眼0.3 m 的钻孔,钻孔内不装炸药,炮后找净危岩活矸,将钎杆插入山墙支护支撑孔,铺上锚网,钎杆外端采用双股8#铁丝固定在迎头H 钢带上。

4.4 调整爆破眼深度

根据围岩层理和硬度灵活调整爆眼深度,不再强制要求施工单位使用3 m 钎杆掏槽、辅助眼不低于2.4 m 等相关规定。结合现场实际,施工掏槽孔原则上使用2.6 m 钎杆,孔深不低于2.4 m,爆破辅助孔和周边孔不低于2.2 m,较大地提高了炮眼作业时间(2.2 m 炮眼平均耗时12 min,2.6 m 平均耗时18 min,3 m 平均耗时25 min 且夹钻机率较大),上台阶循环进尺眼一般80~90 个,可减少打眼作业时间约2 h。

4.5 采用机械制作炮泥,减人提效明显

原人工制作炮泥,占用人员多,制作的炮泥软,且不能满足爆破需要,易给爆破带来安全隐患;引进炮泥机,2 人作业不足20 min 即可满足正常爆破需要炮泥,解决了多人作业仍满足不了爆破需要的问题。

5 效果分析

经过一段时间的磨合和参数调整,目前单循环爆破进尺达2.0~2.2 m,即2 循环5 排4~4.5 m。经统计,中深孔爆破较普通爆破施工炮眼及扫眼时间每循环延长约1~1.5 h,通过优化劳动组织,月循环次数与普通月循环次数基本保持不变。根据炮后进尺量灵活调整支护参数(0.8~1 m),确保现场施工的可操作性,降低了迎头伞檐片掉风险,优化简化了炮掘临时支护,现场安全操作性更便捷,节约了临时支护时间。

6 结 语

在回风石门施工中对中深孔爆破技术进行了工业试验,中深孔爆破较普通爆破施工炮眼及扫眼时间每循环延长约1~1.5 h,通过优化劳动组织,月循环次数与普通月循环次数基本保持不变;对于砂岩炮掘巷道上台阶两次打眼,两次爆破,中硬度岩石采用一次打眼,两次爆破,增加自由面,提高爆破效果;根据炮后进尺量灵活调整支护参数(0.8~1 m),确保现场施工的可操作性,降低了迎头伞檐片掉风险;优化简化了炮掘临时支护,现场安全操作性更便捷,节约了临时支护时间;选用了适宜中深孔爆破的矿用水胶炸药,优化了雷管起爆位置,调整了封泥硬度及长度;单循环爆破进尺达2.0~2.2 m,即2 循环5 排4~4.5 m。

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