2108 综采工作面注浆加固技术实践应用
2021-03-13闫克明
闫克明
(蒲县应急管理局,山西 临汾 041000)
1 2108 工作面概况
昊兴塬煤业2108 工作面为一次采全高综合机械化采煤工作面,工作面长度200 m,工作面煤层平均厚度3.0 m,工作面倾角0~4°。该工作面位于断层影响区的120 号架至138 号架之间出现不同程度的漏顶现象。采用美固MP367 对支架前梁上方的破碎矸石及空洞进行粘结、填充处理,并对工作面煤帮和顶煤进行加固处理[1-3]。
2 注浆施工工艺
2.1 注浆材料
考虑到该工作面煤壁比较完好,只是工作面顶板比较破碎,且支架前梁上部矸石比较破碎,因此选择渗透性好、黏结力强、强度高的加固材料对工作面顶板进行加固处理,并对支架前梁上部破碎矸石进行填充、粘结处理。加固材料选用强度高、强度发展快的加固材料,填充材料选用发泡速度快、发泡倍数大的充填材料,本次采用美固MP367 为加固和充填材料。美固MP367 是一种反应快、剧烈发泡的矿物泡沫树脂,由两种独立成分构成,使用时按照1:1 的体积比混合。其特点:反应迅速(混合后20 s 后始发泡),发泡倍数大(发泡倍数为25至30 倍),对水不敏感(无须与水接触发泡),在岩石潮湿环境下不影响材料性能,具有阻燃性和抗静电性,反应温度低(美固MP367 的反应温度大约为95 ℃)。
2.2 注浆设备
本次注浆设备主要包括气动注浆泵和注射混合枪。把设备垂直放平,放在安全且不影响通行的位置,并视注浆孔的情况把设备尽量放在利于多孔注浆的位置;连接风源,风源连接前应把风管中的杂物冲掉,并保证随设备的移动风管亦应移动方便,或者移动设备后能就近接入风源;连接注浆管路,把两根DN13 的高压胶管分别连接到两注浆缸体上,并用u 型卡固定牢靠;分别把两个吸料管放入树脂和催化剂的包装桶,并在缸体上做好标记,再次施工,原吸料管也应同于上次的树脂和催化剂的包装桶;开动气泵时两种液体吸入缸体并从DN13 的高压胶管中排出,持续开动气泵几分钟,观察注浆比例和吸料情况。气动注浆泵主要的技术规格与技术要求包括混合比为1:1 或4:1,流量为8.4 L/min ,工作行程为120 mm,往复频率为70 min-1,耗气量为2 m3/min,额定压力为12.5 MPa,最大出口压力为21 MPa。双液化学注浆系统设备布置图如图1,气动注浆泵及其主要参数如图2。
图1 双液化学注浆系统设备布置图
图2 气动注浆泵及其主要参数
2.3 注浆方案
2108 工作面120 号架至138 号架之间受断层影响,造成该段出现不同程度的漏顶现象,因此需要对该段支架前梁上部空间进行填充处理,并对支架前梁斜上部冒落体进行粘结处理。
注浆孔布置:在2108 工作面120~138 号架顶板下方0.3~0.5 m 左右与底板成25°角、孔间距3 m、注浆孔4 m 左右(前段3 m 为注射花管),支架前梁后1 m 左右成40°角、孔间距3 m、注浆孔6 m左右(前段3 m为注射花管)向工作面顶板加固注浆。
由于目前工作面125~132 号架支架前梁上部为破碎冒落体且局部存在空洞,因此对该破碎冒落体及空洞进行粘结、填充处理。每两架布置一个注浆孔,注浆孔最深2 m(前1 m 为注射花管)。工作面注浆布置平面图和剖面图如图3。
图3 工作面注浆布置平面图和剖面图
3 施工效果及效益分析
2108 工作面漏顶区注入5.2 t 美固MP367 材料,注浆改造期为10 d,通过注浆加固,顶板得到了有效控制,工作面得以顺利推进。与传统人工排木垛、挑梁处理工作面冒顶的方法(约25 d)相比,压缩施工时间15 d,虽然直接材料成本有所提高,但工作面能提前半个月生产,当月产量达到4.5 万t,而且处理漏顶作业的安全性得到大幅提高,其技术经济效益明显。
3.1 效果分析
(1)稳定性。美固MP367 注浆材料是一种新技术的推广,它是由树脂和催化剂基本成分组成,注入煤岩层几秒钟后,经过化学反应生产的聚亚胶脂产品开始膨胀,对围岩松动圈裂隙进行充填,对破碎松散体进行粘结,使之成为一个整体,提高围岩的稳定性和抗压能力。
(2)安全性。没有使用注浆材料前,该漏顶区的顶板是破碎岩体,顶板、帮部煤体松软,人工装顶安全威胁大。注浆后,顶板的松散岩层粘连在一起,状态良好,未发生二次漏顶及其他衍生事故,保证了施工作业现场的安全。
(3)时效性。没有使用注浆材料前,由于顶板碎石较多,推溜拉架困难,支架无法向前推进,共发生4 次工作面片帮事故,片帮范围最长段12 架,严重影响了工作面的安全生产。注浆后,破碎煤岩体整体性形成后,工作面在出货时顶板不再漏货,为工作面生产快速恢复提供了强有力的保证。
3.2 效益分析
通过使用美固MP367 注浆材料前、后产量统计分析:2108 工作面在注浆后产量较注浆前平均增加5 刀/d,即每天多出煤1500 t(300t/刀);吨煤利润按210 元计算,则每天净增31.5 万元;多产出效益315 万元,工作面注入美固MP367 材料5.2 t,单价3.0 万元/t,再加上注浆配件使用费用等,需发生费用20 万元,实际多产出效益295 万元,其经济效益明显。
4 结 论
开采实践表明,美固MP367 材料能够及时粘结、加固松动破碎的煤岩层,注浆加固漏顶区、空洞区域时没有发生大面积抽漏现象,达到了预期的顶板控制效果,实现了安全回采。与传统人工排木垛、挑梁处理工作面冒顶的方法相比,该方法压缩施工时间15 d,注浆材料前、后产量统计分析,实际多产出效益295 万元,其产生的经济效益明显。