河北某磁铁矿尾矿全粒级干排工艺试验
2021-03-07闫雷超
闫雷超 周 悦
(滦平建龙矿业有限公司)
河北省某磁铁矿铁矿石资源品位低,选矿比高,年处理铁矿石1 200万t,碎矿作业甩废率65%,湿式尾矿量约300万t/a。通过实施尾矿全粒级干排工艺,可减少尾矿回水输送电耗,同时解决湿式尾矿堆存场地问题,保证矿山生产的连续性。为此,河北省某磁铁矿开展了尾矿全粒级干排工艺试验研究。
1 尾矿性质
河北省某磁铁矿尾矿干量400 t/h,质量浓度35%,中值粒径0.13 mm,密度3.18 t/m3,-0.037 4 mm含量30%,破碎系统设置了高压辊磨机,尾矿中的微细粒物料含量高,颗粒不易沉降。
2 原有尾矿干排工艺流程
河北省某磁铁矿矿山现有工艺流程采用两段磨矿三段磁选工艺,尾矿采用部分干排工艺。一段磁选尾矿经渣浆泵输送至旋流器进行分级,旋流器底流进入脱水筛进行湿法筛分作业,筛孔尺寸为0.6 mm,筛上粗粒物料为机制砂,用于建筑产品销售,实现废物地回收利用,筛下矿浆与旋流器溢流进入φ60 m浓密机。二、三段磁选尾矿经斜板浓密机浓缩后溢流用于内部循环水,底流经渣浆泵输送至旋流器,旋流器底流进入脱水筛进行湿法筛分作业,筛上产品为细砂经皮带输送至排土场,筛下产品与旋流器形成闭路,旋流器溢流进入φ60 m浓密机。浓密机溢流水进入选厂高位水池用于生产用水,浓缩池底流经渣浆泵输送至现有尾矿库。原有尾矿干排工艺流程见图1。
图1 河北某磁铁矿尾矿干排工艺流程
3 尾矿全粒级干排工艺研究
3.1 试验用盘式过滤机
为实现尾矿全粒级干排,针对目前浓密机底流矿浆进行尾矿脱水试验。为有效降低企业投资,本研究采用投资较低的盘式过滤机进行尾矿过滤试验(图2)。盘式过滤机滤扇采用高强度工程塑料,其环状设计能够提高过滤机的有效利用面积,减少不必要的真空损失,有利于降低作业能耗[1-3];其搅拌方式采用摇臂式,能够解决磁铁矿尾矿密度大、颗粒粗的物料沉降快的难题,有较好的处理能力[4-5];且滤液清澈,可重复利用,能够减少废水排放,符合当前清洁生产的环保大趋势。
图2 试验用盘式过滤机
3.2 试验用泥水分离剂
矿浆一般由液态水、正离子固态物、负离子固态物3部分组成。常规固态物呈悬浮状态在液态水中,常规悬浮物矿浆一般自行沉降就可达到理想效果;但特殊类矿浆由于含有大量亲水基团的固态物,在液态水中呈半溶解半悬浮状态,此类矿浆沉降速度极慢。通过分析矿浆中正负离子固态物的存在比例,利用电荷同性相斥、异性相吸的原理,反比例1∶1将活性正电荷与活性负电荷通过有机膜处理结合后,加入矿浆中进行针对性电荷吸附,人为破坏亲水基团以增加固态物的疏水性,使半溶解的固态物快速与液态水分离,继而达到沉降澄清的理想效果[6-8]。矿浆澄清沉降后,药剂自行挥发,无任何残留痕迹,可保证循环澄清水的正常使用。
3.3 尾矿全粒级干排试验
在不同试验条件下进行全粒级尾矿干排试验,试验结果为:①尾矿矿浆直接过滤,滤扇上只吸附细粒级尾矿颗粒,滤饼极薄,无法正常卸矿,过滤系数无法测定;②尾矿矿浆直接过滤,添加阴离子絮凝剂后,少量尾矿吸附在滤扇边缘,过滤系数0.202 t/(m2·h);③低浓度直接过滤,添加泥水分离剂和絮凝剂后,在过滤机无溢流或少量溢流时,(低浓度全粒级)过滤系数0.546 t/(m2·h);④添加泥水分离剂和絮凝剂后(图3、图4),通过浓缩排出上层清液后,高浓度底流进入过滤机进行脱水试验,浓缩前矿浆浓度27.78%,浓缩后过滤机给矿浓度31.86%,泥水分离剂用量30 g/t,絮凝剂用量30 g/t,过滤系数为1.027 t/(m2·h),滤饼水分16.18%,滤液水质清澈(图5)。尾矿干排过滤试验结果见表1,试验产品粒级筛析结果见表2。
图3 添加泥水分离剂和絮凝剂后的矿浆上层清液照片
图4 添加泥水分离剂和絮凝剂后的过滤效果
图5 全粒级尾矿过滤试验滤液
表1 尾矿干排过滤试验结果
表2 尾矿过滤产品粒级筛析结果
4 结 语
(1)河北某磁铁矿针对超细度、泥化严重、亲水性高、不易沉降、微细悬浮颗粒多的矿浆,采用泥水分离剂彻底分离固液,最大限度地提高了过滤水的澄清度。
(2)采用旋流器+脱水筛+浓密机+泥水分离剂+盘式过滤机的干排工艺,在不影响原工艺中粗颗粒尾矿生产建设用机制砂的前提下,能够满足该地区磁铁矿尾矿全粒级干排工艺需求;且该方案具有设备投资低、运行成本低、操作简单的特点,易于实现智能化远程操作,具有广阔的推广前景。