某型航空活塞发动机试车烧滑油故障分析及排除
2021-03-06刘兴龙
刘兴龙 张 文
(1、95988 部队,吉林 长春130000 2、95935 部队,黑龙江 哈尔滨150111)
航空活塞发动机由于工作性能稳定、动力足够、巡航油耗低等特征在实际生活当中得到了广泛的运用,尤其是在轻型、通航飞机上。当前,我国航空领域内得到了蓬勃的发展,促进了航空活塞发动机的快速发展,当前市场需求也在不断攀升。在发展的背景下,这种需求也在不断增加,针对性能方面也提出了更高的要求,基于现代化发展需求来看,对其进行深入研究,探索性能提升的可能性,对于现代航空事业的发展起到了非常积极的作用。
1 滑油系统运行原理
航空活塞发动机当中滑油系统是很重要的一项设备,为设备运行、飞机运行提供滑油,起到润滑作用,滑油系统通过滑油循环油路输送滑油。滑油进入到发动机内部,发动机内部运行状态为高温、高荷载、高转速,滑油进入内部系统零部件表面,能够降低为零部件由于摩擦而产生的磨损。滑油进入发动机内部之后,在内部流动循环,活动零件、润滑结构,为发动机内部零部件散热,清除内部存在的杂质,能够延长发动机的使用寿命。内部金属零部件在运行转动当中结构荷载冲击很容易造成磨损,设备运行过程中存在振动等情况,润滑油进入之后,可以解决这种现象,延长设备的使用寿命。滑油在其中还可以作为螺旋桨液压变距机构需要的动力支撑[1]。
图1 气缸混合气体示意图
一般情况下航空活塞发动机的润滑形式有:润滑、喷射、泼溅三种形式。润滑油进入到发动机系统内部之后,自动润滑零部件。因此需要监测润滑油系统的参数,保证发动机的滑油系统运行可靠可控。航空活塞发动机启动运行之后空气进入到发动机内部,进入汽化器之后与燃油混合,内部形成混合气体。气体进入之前,内部增压器处于高速旋转状态;而混合气进入之后通过气缸通道进入内部参与燃烧运行,在发动机内部循环工作。在这个状态下气缸活塞组件滑油从后盖的滑油泵箱吸油之后,经过单向或门内流入到滑油系统,经过气缸活塞组件、后盖上部分调速器外供油管,经过调速器,经过机匣、承轴、杆套等回流到机匣当中。(图1)
2 故障原因分析
2.1 滑油压力表故障
滑油系统处于正常工作状态,但是压力表出现了故障。这个时候能操纵螺旋桨变距杆查看转速的反应。如果转速正常,滑油温度在正常指示范围之内没有升高,则说明压力表故障。
2.2 调压活门
调压活门通常是通过调节滑油的流动界面来控制滑油流量,将其控制滑油压力在一定的范围内。发动机调压活门位于右机匣位置的油路上,由钢球、弹簧、座子组成。影响调节的因素有;活门座,在正常工作状态下,活门与座子会形成一圈密封带,但是如果存在划伤、剥落等现象,就会导致密封性能不良好,使用有滑油回到收油池,导致发动机无法建立足够的滑油压力。其二,球形活门,该直径为16mm,为表面光滑的不锈钢钢球。如果表面存在划伤与剥落等情况就无法正常进行工作;其三,弹簧故障,主要是由于其刚度不够、或者自身断裂导致活门的关闭性能受到影响,发动机无法与其建立足够的压力。
2.3 滑油泵故障
主要是滑油泵内漏。在其他条件不变的情况下滑油泵内漏越大,则滑油压力也越来越大。齿轮泵泄露通道有三个,由于零部件之间存在相对运动,导致存在间隙,则存在漏油现象。
除了上述故障之外,还有滑油粘度、发动机转速、滑油过脏等情况。
3 工程概述
3.1 案例
在本次论述当中,使用9 缸单排型星型布局的航空活塞发动机来进行研究。滑油系统的合理监测,是验证机械设备飞行质量、台架试车的重要指标之一,影响了发动机的性能、结构稳定性、整机寿命等等。
某型航空活塞发动机进行返修,翻新之后进行台架试车实验。其中9 号气缸在转速的时候出现排气管冒白烟的现象。记录下当时发动机转速[2]。
3.2 故障原因
分析原因:飞行或者是台架试车的过程中与正常驾驶一样,需要使用润滑系统、发动机转速等,充分运用整个系统。发动机发动,气缸排气管冒出白烟。本次使用的发动机存在单个气缸冒白烟的情况,而且磁电机超出了规定范围内,而且磁电机本身的运行与点火系统并无关联。在实际的运用过程中,结合两者分析原因,有:
(1)气门尺寸:航空活塞发动机分气机构需要通过多个零部件来实现气缸的进气、排气。发动机在运行的时候,滑油进入到摇臂室内,达到润滑要求。但是如果气缸气门杆与气门导套之间的尺寸相差比较大,就会导致两者之间的锥面贴合存在间隙。摇臂室的滑油通过间隙流入到内部系统参与燃烧,燃烧不良而冒白烟。
(2)活塞涨圈间隙现象阻止高温燃气漏入到机匣之内,保证内部系统稳定运。但是开口间隙比较大就会导致过量的润滑油进入到燃烧室当中,导致混合气当中存在大量的润滑油。
(3)气缸椭圆度:气缸内表面椭圆程度不良导致两者的接触面不合理,过多润滑油经过接触不良的地方,进入到燃烧室内导致气体当中的滑油成本比较多,导致燃烧不良从而出现排气管冒烟的情况。
(4)气缸收缩带尺寸:涨圈、气摩擦、弹力、气体力之间的影响所导致,气体通过两者之后产生相对作用,活塞涨圈与收缩带两者之间相互摩擦,面部磨损出现而导致的。收缩带尺寸不均匀、垂直度比较差、接触不良、过量运动等都会导致滑油进入到燃烧室之内,导致混合气当中存在大量的滑油成分。
(5)发动机的功率:航空活塞发动机运行当中含油量增加,混合气中滑油比例超标,燃烧效率下降;高温状态下产生积碳现象,导致零部件过热和涨圈卡死的情况,发动机的运行效率大大削减[3]。发动机一旦出现烧滑油的现象功率就被削弱,工作不稳定,导致磁电机转速发生变化。
图2 封严衬套与封严涨圈检查
3.3 排除故障的措施
(1)检查气门、气门导套尺寸。查看是否存在无间断、不接触等不良现象,使用煤油验看渗漏标准。本次检查确定产生白烟与配合尺寸之间没有关系。
(2)检查涨圈间隙:检查间隙发现涨圈存在磨损现象,涨圈对口间隙与侧向间隙两者存在明显差异。
(3)气缸尺寸检查:检查气缸椭圆弧度、尺寸、缸筒几个部分的尺寸;检查收缩带的尺码是否均匀。
4 预防对策
图3 滑油系统图
航空活塞发动机在外场运行突发故障,以及台架试车的过程中出现烧滑油的现象,是多方面原因所导致的,比如气缸活塞组件接触异常、滑油内部系统运行问题、封严件尺寸差异、摩擦面存在间隙与配合尺寸不符合的问题等,这些原因导致活塞发动机的实际运用存在问题,针对这种情况,需要采取合理的预防对策:
①控制活塞发动机运行当中涉及到的不同设备,重视对控制气门、气门导套尺寸的控制。同时也需要重视两者之间的配合尺寸,检查间隙情况,保证无故障间隙存在。合理的保证措施可以避免发动机运行突发故障,比如烧滑油、气门卡阻的情况[4]。
②严格重视之前的组装安装质量,保证技术尺寸符合要求。比如气缸圆柱度、椭圆度、收缩度尺寸等等,对这些关键要素进行严格检查,保证每一项影响因素都可以满足技术要求,降低故障发生的几率,可以减少滑油与系统的损量,能够减少大量的故障。
③检查滑油泵的组件运行情况,保证调速器。组件运行参数正常稳定,在飞行维护过程当中配合滑油泵逐渐。保证调速器参数正常稳定,在飞行维护的过程中,合理更换调速器;翻新的过程中重点检查调速器的尺寸和活门状态。
④严格检查封严涨圈的尺寸,做好相关的检查,针对常见故障都要严格预防。修理检查的过程中一定要做好尺寸测量工作,提早预知隐患,做好预处理。
基于航行需要,考虑到发动机故障、大部分原因是过量滑油进入到燃烧器内,混合气滑油超标导致不良燃烧,从而产生故障的问题。针对这种情况,需要根据常见故障进行严格预防,保证相关部件的尺寸都满足要求,在实际的运行过程中做好严密的检查,针对气门、气缸相关尺寸进行严格的检查,从原则上避免出现故障。