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空客A320系列飞机低压燃油活门故障分析及维护建议

2020-11-16刘伟

科学与财富 2020年26期
关键词:作动筒排故活门

一、基础信息

空客A320系列飞机大翼前缘安装了两个低压燃油活门,分别用于控制向两台发动机输送燃油。发动机低压燃油关断系统控制低压燃油活门,对应的发动机主电门控制低压燃油活门的操作,并且对应的发动机防火按钮亦可操控此活门的关闭(发动机防火测试或者需要对发动机灭火时使用)。如果低压燃油活门无法正常打开或者故障,可能导致发动无法正常启动,造成飞机运行中断的状况。

二、原理介绍

低压燃油活门主要受主电门控制,由作动筒驱动,让其在发动机启动或关车时,实现打开或关闭的位置切换。作动筒内部有两个马达,当主电门位置发生改变时,两个马达接通来自不同汇流条的28V直流电,MOT1接收来自于28VDC HOT BUS的电流,MOT2接收来自于28VDC BUS2的电流,同时作动低压燃油活门切换到指定位置(图1、图2)。

三、故障分析

如果发现ECAM(飞机电子集中监控系统)上会显示低压活门故障,活门处于未打开状态,SD(系统显示)页面显示活门处于关闭琥珀色,按照TSM TASK28-24-00-810-801(1号 发动 机) 和TSM TASK28-24-00-810-805(2发)排故,根据TSM排故时首先要求对低压活门进行操作测试,如果测试期间发现低压燃油活门作动筒A或B通道卡阻,且通电有异响,则比较容易得出判断确认故障根源是低压燃油活门作动筒(FIN:9QG/10QG)。

结合低压燃油活门作动筒的工作原理,可以明确当作动筒内部单个马达出现故障时,会导致低压燃油活门开关位置完成切换的所需时间变长;此现象在CMM28-01-11手册中也有明确说明,双马达工作时动作时间为2 秒,单马达工作时动作时间为4 秒。

根据AMM手册TASK28-24-00-710-803-A,在进行低压燃油活门的操作测试时,活门从开到关、从关到开的作动时间都不能超过5 秒。

综上所述,当低压燃油活门作动筒单马达故障,且另外一个或两个马达效率较低(或同时故障)的时候,就会导致活门切换状态的作动时间过长(或无法作动),从而出现故障。

本文仅针对低压燃油活门作动筒引起的故障进行分析,若是排除了低压燃油活门作动筒导致的故障,则需要根据TSM继续完成排故工作,找出故障原因比如继电器故障,或者线路缺陷等。

四、译码分析及论证

参考出现故障的飞机在出现运行中断之前航段的译码数据,发现故障的低压燃油活门切换状态的作动时间为4 秒钟,即单马达故障时作动所需时间。对比其他正常的飞机,低压燃油活门切换状态的作动时间都不会超过3 秒钟。

另外在查看机队其他飞机译码数据时,发现有其他飞机二发燃油关断活门状态切换作动时间为4 秒钟,且已经持续了几天。随即安排了检查排故,通过测试也确认了作动筒单马达故障,完成更换,消除安全隐患,避免了一起有可能即将发生的运行中断事件。

四、预防性维修方案

通过分析低压燃油活门的工作原理和大量运行数据的查阅,大部分低压燃油活门作动筒的故障可以被提前发现,采取预防性维修措施,可以降低故障发生的概率,可以针对此类故障安排专项研讨,并制定出短期和长期措施。

短期措施:人工查看译码数据,监控A320机队低压燃油活门状态切换的作动时间,对存在问题的飞机安排排故工作,排除安全隐患。

长期措施:在相应的维修系统中设立低压燃油活门监控事件,自动识别性能较差的活门作动筒,工程师进行分析确认后安排测试和更换工作,提前消除安全隐患,降低运行风险。

五、总结和建议

(一)低壓燃油活门故障影响飞机正常运行,通过原理分析确认当低压燃油活门作动筒有一个或两个马达故障,或马达效率降低时,会导致活门打开的作动时间延长,从而出现故障;

(二)可以经过大数据分析,提出预防性维修解决方案,通过维护系统监控活门工作状态,自动识别性能较差的活门作动筒,以便提前发现隐患,有效降低运行风险;

作者简介:

刘伟(36岁),男,籍贯:湖北洪湖市人,民族:汉职称:无,学历:本科。研究方向:民航维修

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