APP下载

烃重组装置泵-106 机封泄漏故障分析及处理

2021-03-05侯炳颖

设备管理与维修 2021年1期
关键词:动环密封面波纹管

侯炳颖

(兰州石化检维修中心,甘肃兰州 730060)

1 设备概况

80 万吨/年催化汽油烃重组装置泵-106 采用丹东克隆双端面(外机封为多弹簧式、内机封为焊接波纹管式)机械密封,机封静环材料为浸青铜石墨,动环材料为SiC,冲洗方案采用PLAN 11+51 方案。该泵的工作介质为烃、溶剂、水(176 ℃),入口压力0.02 MPa,出口压力2.2 MPa,转速2950 r/min。在运行过程中,该泵频繁发生机封泄漏故障。

2 机封泄漏原因分析

从机封的拆检情况来看,机封失效表现在以下4 个方面:①机封波纹管断裂(图1);②驱动端内机封O 形圈膨胀失效;③内机封静环抽出失效(图2);④内机封静环破裂失效。

泵-106 采用的C65-95/C8B-90 型双端面机封总成,是由内机封和外机封两对密封组成。自开工以来,所有的密封故障均发生于内机封,除了O 形圈耐蚀性问题和波纹管断裂问题之外,其余故障现象均是在泵运行期间,该双端面机封的内机封静环防转销直径过小且一侧磨成平面(实际有效厚度仅为1 mm),机封在抽空情况下静环很容易从定位销处脱出、无法复位,造成机封动、静环不平行,机封泄漏。

机封外径与泵机封安装止扣采用一道O 形圈来进行密封,作用是阻绝内机封的径向泄漏。现场检修发现,O 形圈使用后在较短时间内均会发生膨胀和软化现象,影响使用效果,造成介质外漏。

图1 机封波纹管断裂

图2 机封静环抽出

3 机封结构改进

在该泵运行过程中,因为操作原因、运行状况会经常出现抽空的现象,且从操作上无法完全消除抽空现象,所以对原装机封进行改造。

3.1 确定改造方案

该型机封静环材料为浸青铜石墨,动环材料为SiC,冲洗方案采用PLAN 11+51 方案。

(1)针对泵经常抽空的情况,为内机封加装防抽空装置:使用环形卡簧将内机封静环固定(图3)。

(2)在机封径向O 形圈内侧增加一道O 形圈,并用聚四氟乙烯包覆O 形圈,以增强密封圈抗溶剂腐蚀的能力(图4)。

(3)为了验证该内机封在突发情况下的辅助密封作用可靠性,对其端面比压进行校核。

3.2 几何尺寸及相关工艺参数

密封端面内径d1=92.4 mm,密封端面外径d2=102.4 mm,密封直径db=95 mm;轴转速n=2950 r/min;密封端面平均直径dm=(d1+d2)/2=97.4 mm;密封面宽度b=(d1-d2)/2=5 mm;密封端面摩擦因数f=0.1(普通机械密封无实验数据时可取该值)。

由此可以计算出载荷系数K=Ae/A。

图3 加装了静环防抽空卡簧的改装机封结构

代入上式,计算得到K=0.749。

从计算结果来看,机封属于部分平衡型机封。

3.3 端面比压的计算

图4 机封辅助径向密封圈的改造情况

已知数据:动环内径d1=92.4 mm,动环外径d2=102.4 mm,平衡直径db=95 mm,弹簧个数i=12。按照该机封弹簧的使用条件,选择弹簧材料为不锈钢3Cr13,该弹簧材料剪切弹性模量G=7700 kgf/mm2,弹簧中径D=7.0 mm,弹簧丝径d=1.0 mm,弹簧有效圈数n=7,弹簧旋绕比C=D/d=7,弹簧平均压缩量Δl=3.5 mm,密封面液膜反压系数λ=0.707(液态烃),密封面载荷系数K=0.749,轴转速n=2950 r/min,密封面平均直径dm=97.4 mm,SiC—石墨许用pcv 值[pcv]=18 MPa·m/s。

(1)弹簧力。因为弹簧刚度k=9.8×(G×D)/(8×n×C4),代入数值得k=3.93 kgf/mm;又因为弹簧力代入数值得弹簧比压PT=0.108 MPa。该型机封属于中速机械密封,弹簧比压推荐值为0.15~0.3 MPa。从计算结果来看,弹簧比压值略低于推荐值。

(2)该型机封的封液压力为0.47 MPa。

(3)对于双端面机械密封,靠近大气侧的外机封端面比压计算公式为Pc=PT+(K-λ)Pf。其中,Pf为封液压力,代入数值,得Pc=0.108+(0.749-0.707)×0.47=0.128 MPa。

4 小结

(1)从机封端面比压的计算结果来看,其满足机封的使用要求,但是对于内装式机封在低黏度介质工况下的推荐端面比压0.2~0.4 MPa 来说,该值略显过小。在高温状态下,当端面比压小于端面间温度升高时密封流体或冲洗介质的饱和蒸汽压时,液态的流体膜将会汽化,使密封面磨损加剧,密封失效。

(2)在现有条件、不改变机封密封端面尺寸的情况下,将机封弹簧的压缩量从3.5 mm 增至5.0 mm,重新校核其弹簧比压,PT=0.154 MPa,达到弹簧比压推荐值的下限以上。相应地,其机封端面比压增大至Pc=0.174 MPa,也接近推荐值的下限。

(3)该泵自2017 年改造以来,已连续运行30 个月,运行效果良好。

猜你喜欢

动环密封面波纹管
基于国产化龙芯的动环数据采集系统
锥面-锥面特殊螺纹接头密封面处能量耗散有限元分析
316L不锈钢波纹管泄漏原因
热油泵机械密封面异常磨损原因及对策
船舶尾轴环机械密封装置端面变形研究
波纹管补偿器失效原因及可靠性探究
常用机械密封失效分析及判断
油套管特殊螺纹密封面微观泄漏机制研究*
增强S型波纹管结构耐压强度分析技术
八角垫(槽)加工与密封研究