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降低门槛内板制造成本的工艺方案

2021-02-26赵晶石潘远安

模具工业 2021年1期
关键词:起皱成形门槛

赵晶石,潘远安

(1.一汽解放汽车有限公司,吉林 长春 130000;2.长春汽车工业高等专科学校,吉林 长春 130000)

0 引 言

门槛内板是汽车地板区域重要零件之一,是保证汽车侧碰安全性的主要结构件,对汽车的安全性能有重要影响[1],其尺寸的稳定性直接关系地板总成的整体尺寸精度。门槛内板的材料强度高、回弹量大、成形力大、制造成本高,也是冲压工艺中成形难度较高的零件之一[2]。在前期零件设计开发过程中,通过同步工程(simultaneous engineering,SE)优化零件、更改工艺方案等方式,降低模具投入费用并提高材料利用率[3~5]。现通过某车型门槛内板数据SE 开发与优化过程,利用CAE 软件分析模拟,指导后期工艺更改,达到降低制造成本的目的。

1 零件信息描述

初始门槛内板结构如图1 所示,材料为HC420/780DP,料厚1.2 mm,型面公差为±0.7 mm,修边公差为±1.0 mm。模拟分析的材料性能参数为:屈服强度σs=521 MPa、抗拉强度σb=865 MPa、硬化指数n=0.13,塑性应变比为Rm=0.88。初始料片尺寸为1 090 mm×375 mm,通过计算(零件质量/料片质量×100%)得出材料利用率为64%。

图1 初始门槛内板

2 数据分析与仿真

2.1 初始数据的仿真与分析

门槛内板的传统成形工艺均为拉深,通过构建工艺补充,利用拉伸延展的原理将零件成形,再通过修边工序将多余材料切除,模具需设置压料芯结构,材料利用率较低。为了达到降低制造成本、提高材料利用率的目的,采用落料工艺既能省去修边工序,又可以利用落料排样使材料利用率最大化。但落料工艺对零件造型要求较高:整体平缓,断面变化小,法兰边规整。初始门槛内板两侧翻边存在30 mm 的高搭接凸台,且主体结构存在50 mm 的高度差(见图1),不满足落料成形的条件,只能采取拉深工艺。拉深工艺的外延工艺补充增加了板料宽度方向20 mm 的用料,影响材料利用率达3%,且因门槛造型高度差较大,模具拉深成形时不能使板料与凸模型面整体同时接触,会有起皱趋势。

通过AutoForm 软件模拟验证分析(见图2)可以看出,板料在拉深过程与预测结果一致,在高低型面连接区域产生起皱,且在成形到底前10 mm 仍不能消除起皱。在内板CAE 分析标准要求中,要保证到底前10 mm 无明显起皱,说明零件目前状态与标准不符。

虽然可以通过增加压料结构消除起皱区域(见图3),但会使拉深模结构变复杂,不利于后期模具维护和生产稳定。初始零件采用拉深工艺的材料利用率为64%,近1/3的材料成为废料,浪费较大。

2.2 优化后数据仿真与分析

为提高材料利用率,在初始门槛内板基础上优化,降低搭接零件高度,取消翻边处凸台结构,将更改后的数据经研发部门确认,帮助零件开发部门分析并调整与门槛内板搭接零件的结构,同时更改前端搭接零件断面,优化后的零件主体高度差降低到20 mm,如图4 所示。再次利用AutoForm 模拟计算,零件造型平面高度差的降低改善了起皱缺陷,如图5 所示,但零件边界的凸出问题仍然存在,致使板料宽度方向较之前模拟没有明显缩短,材料利用率仅提高了1%。

图2 模拟分析过程

图3 增加压料结构的拉深模

从图5 可以看出,起皱区域状态已经满足生产工艺要求,但材料利用率没有明显提升。为了实现材料利用率的实质提升,尝试使用落料成形工艺,AutoForm软件模拟零件成形过程如图6所示。

图4 优化后的零件

图5 拉深模拟过程

从图6 可以看出,成形过程中方框内法兰边起皱,同时造成圆圈内棱线R角挤压变形。在后期模具调试过程中变形的R角不仅美观度差,而且大幅度增加成形阻力,造成模具零件拉伤等问题,对后期生产和维护有较大影响。计算落料工艺的材料利用率发现,材料利用率达79.5%,提升了14.2%。另外,原零件生产工序为拉深、修边、侧整形冲孔和侧冲孔4道工序,而采用落料成形工序后,生产工序为落料、侧整形冲孔和侧冲孔,减少了修边工序,节省模具制造成本16万元,更重要的是降低了后期模具零件表面研配量,在人工成本忽略不计的情况下,模具开发周期至少缩短15天以上。

使用落料工艺方案具有成本及周期优势,只需解决造型高度差导致的R角变形问题即可,故将零件高度差整改至最低。经过反复计算优化,零件造型高度差降至5 mm以内,按照此方案模拟分析结果如图7所示。

模拟结果通过了工艺可行性评估,零件成形过程中没有起皱,R角无变形,材料利用率提高至81%,提升了17%,如图8所示。

将模拟结果反馈给零件开发部门,零件开发部门对最终数据进行CAE 碰撞强度校核,满足相应安全需求,至此零件与工艺均达到最优。同时,研发部门将该零件作为平台件,以后在同一平台车型开发中进行推广,为后续车型保持工艺及成本先进性提供了支持。生产的门槛内板实物如图9 所示,成形质量良好,与模拟分析一致。

图7 高度差降低后的成形过程

3 结束语

阐述了门槛内板通过CAE 软件模拟工艺,缩小零件造型平面高度差,取消局部凸台结构,调整了零件间的搭接关系,优化了零件造型,实现工艺方案优化,达到提升材料利用率、节约模具制造成本、缩短模具调试周期的目的,为类似零件的开发及工艺设计提供了参考。

图8 材料利用率提升过程

图9 门槛内板实物

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