1815 回撤通道片帮煤壁注浆加固技术应用
2021-02-07张安慎
张安慎
(山西煤炭运销集团科学技术研究有限公司,山西 太原 030006)
综采工作面回撤通道主要用于工作面结采后设备回撤,回撤通道断面大小、支护质量、巷道成型对后期工作面安全高效回撤起着重要作用。但是,由于回撤通道主要布置在工作面结采后超前应力区内,回撤通道在施工过程中受其他应力影响很容易发生围岩机理性破坏,表现为煤壁片帮、顶板破碎等。对于回撤通道煤壁片帮,传统主要采用锚杆支护方式,但在实际应用中发现,片帮煤壁裂隙高度发育,锚杆支护后对大面积煤壁无法实现有效支护。本文以沙坪煤矿1815 回撤通道施工期间煤壁片帮为背景,提出注浆加固技术。
1 概况
沙坪煤矿1815 回撤通设计长度240 m,巷道断面规格为宽×高=4.5 m×4.2 m,巷道掘进煤层为8#下煤层,煤层厚度4.5~5.1 m,结构简单,稳定夹矸1 层,处于煤层中下部,岩性白色泥岩,厚度0.10~0.20 m。煤层稳定,内生裂隙较为发育。8#下煤层直接顶为泥岩,基本顶为砂质泥岩。
1815 回撤通上覆对应为18205 和18207 采空区,考虑到地面影响和尽量多回收煤炭资源,回撤通道计划布置在18207 采空区和18206 采空区之间的煤柱下方。煤柱最宽处88 m,最窄处68 m。
1815 回撤通道顶板采用JW 型钢带、左旋无纵筋螺纹钢锚杆、单锚索联合支护。锚杆长2.5 m,每排5 根,锚杆排间距1.0 m,巷帮采用单锚杆支护,锚杆长度为2.0 m,排间距为1.0 m。回撤通道采用综掘工艺,已掘进92 m。工作面在回采过程中,回撤通道两帮煤壁出现局部破碎现象,当巷道掘进至68 m 处时煤壁出现大面积片帮现象,最大片帮深度达1.6 m,片帮高度达2.0 m,大大降低了回撤通道成型率,影响着后期工作面安全高效回撤。
2 回撤通道片帮及支护技术难题
2.1 片帮机理
(1)集中应力影响。1815 回撤通道顶板上覆17 m 为18207 采空区、18206 采空区,受采空区残余应力、巷道掘进应力以及工作面超前应力叠加影响,回撤通道围岩破坏严重。回撤通道两帮主要为含夹矸的8#下煤层,力学性能降低,在集中应力作用下煤体内部裂隙发育,破坏了煤体整体稳定性,导致片帮现象。
(2)顶板稳定性差。1815 回撤通道直接顶主要以泥岩(炭质泥岩)为主,基本顶主要以砂质泥岩为主,直接顶岩体单轴抗压强度不足30 MPa。在上覆采空区残余应力垂直破坏作用下,岩体出现断裂、离层、破碎等现象,顶板支撑强度降低,导致垂直应力顶板裂隙传递至巷帮煤柱上,对煤柱产生剪切破坏作用,导致煤壁片帮。
2.2 片帮煤壁支护技术难题
1815 回撤通道片帮煤体整体稳定性极差,破碎煤体单轴抗压强度不足20 MPa,煤体破碎后在煤体内部形成应力破坏松动圈,随着应力持续作用,应力松动圈范围不断扩大。通过施工窥视孔发现,严重片帮区域煤体松动圈深度达3.0 m,而原支护设计中巷帮锚杆长度为2.0 m,锚杆锚固端位于松动圈内部,锚固剂对锚杆锚固效果差,锚杆失效现象严重。
3 注浆加固技术应用
3.1 注浆材料
(1)1815 回撤通道片帮煤壁注浆施工时主要采用水泥-水玻璃混合单液浆作为注浆材料,其中水泥浆主要采用525#普通硅酸盐水泥制成,水灰比为0.8:1,具体根据现场情况对水灰比进行适当调整。水玻璃浓度为38~42Be’,模数M=2.8~3.2,水玻璃用量为水泥重量的2%~4%。
(2)在进行注浆材料调配时,先制作水泥浆,待水泥浆充分搅拌均匀后,开始注浆前再添加水玻璃,二次搅拌后再进行压注。在注浆期间应采用电动搅拌机不停对注浆材料进行搅拌,防止浆液沉淀。
3.2 注浆设备
采用2ZBQ45/12 型系列气动注浆泵注浆,注浆泵额定供气压力0.5 MPa,注浆压力0~12 MPa,最大注浆流量为45 L/min。该型号注浆泵配套两个QB260 煤矿用气动式搅拌桶。
3.3 注浆施工工艺
3.3.1 注浆钻孔布置参数
1815 回撤通道片帮煤壁共计施工两排注浆钻孔,钻孔排距为1.1 m,钻孔间距为5.0 m,采用Ф42 mm 钻头打孔,一次成孔,孔深为6 m。第一排钻孔距顶板间距为0.5 m,钻孔水平角为0°,仰角为6°;第二排钻孔距顶板间距为1.6 m,水平角、仰角为0°。1815 回撤通道片帮煤壁注浆钻孔平剖面布置示意图如图1。
图1 1815 回撤通道片帮煤壁注浆钻孔平剖面布置示意图
3.3.2 钻孔施工工艺
(1)注浆钻孔施工完后,在钻孔内安装插管,插管主要由射浆管、封孔管、直接头等部分组成。插管总长为4.0 m,其中射浆管、封孔管长度为2.0 m。射浆管上均匀焊制若干个直径为12 mm 注浆孔,如图2。封孔管端头部管体点焊有铁丝,便于封孔缠棉纱需要。
图2 注浆钻孔封孔工艺平面示意图
(2)注浆钻孔设计封孔长度1.5 m,封孔可选用囊袋式A、B 料聚氨酯化学浆(瓦斯抽放封孔用)或注入水泥砂浆,封孔长度段浆体凝固达到一定强度后(化学浆约45 min 后,水泥砂浆约2 d),即可进行注浆施工。
(3)在注浆施工时必须控制好注浆压力,确保注浆液能够克服裂隙阻力渗透至围岩裂隙中。在实际注浆施工中观察发现,若注浆压力过小时注浆阻力大,浆液无法完全渗透裂隙带内,注浆范围小;若注浆压力过大时浆液对裂隙产生二次致裂破坏作用。所以根据15815 回撤通道煤壁片帮破碎情况,决定注浆压力控制在0.5~1.0 MPa 范围内。
4 结 语
1815 回撤通道于2020 年3 月27 日施工到位,通道每帮共计施工58 个注浆钻孔,对通道两帮采取注浆加固后,巷帮煤壁片帮现象得到有效控制,取得显著应用成效。
(1)控制了围岩松动圈。通过对回撤通道片帮煤壁采取注浆加固,对煤体内裂隙进行充分粘接、填充,提高了煤体整体稳定性,阻止了煤体裂隙扩张延伸,控制了围岩松动圈范围扩大,有效防止了裂隙煤体应力释放时导致两帮煤体移近、破碎现象。
(2)提高了锚杆支护强度。对1815 回撤通道两帮煤体采取注浆加固后,提高了破碎煤体胶结强度,锚杆在注浆加固后的煤体内锚固效果得到有效提高。通过观察发现,注浆后煤壁采用锚杆支护时锚杆失效率降低了7%。
(3)降低了煤壁剪切应力破坏作用。通过对注浆后煤体进行轴向压力试验发现,注浆后煤体单轴抗压强度提高至45 MPa,增加了煤柱整体支撑强度,削弱了顶板垂直应力对煤柱剪切破坏作用,减少了煤柱片帮现象,注浆后1815 回撤通道两帮煤体最大片帮深度控制在0.5 m 以下,片帮高度控制在0.7 m 以下。