APP下载

高牌号球墨铸铁差速器壳渣气孔铸造缺陷研究

2021-02-02商崇元焦燕妍

中国铸造装备与技术 2021年1期
关键词:差速器延伸率铁水

商崇元,焦燕妍,李 飞

(广西玉柴机器配件制造有限公司,广西玉林 537005)

差速器壳是汽车零部件中的一个关键零件,要求其强度高、延伸率大,所以在国产化之前国内汽车厂完全靠进口满足装车需求。随着近年来汽车市场的火爆,国外进口已经远远不能满足国内汽车厂商的需求,而且进口成本非常高,严重制约了国内汽车厂的产品升级和发展进度,因此关键零部件国产化成了国内汽车零部件制造商的当务之急。

公司受合作客户委托开发的某国产化高强度、高延伸率汽车差速器壳,材质要求QT880-5。在国内差速壳生产厂商中,很少能做到QT880-5材质,大多以QT450-10、QT600-10 为主,但在意大利等欧洲汽车工业发达国家生产技术较为成熟。为获得较高的性能,技术人员充分利用成熟且获得独立专利的QT800-6 为技术研发平台,深度挖掘铁型覆砂铸造工艺,通过技术创新和拓展,一举生产出性能完全满足客户要求的产品。但是在性能取得成功的同时,铸件的外观质量相对进口件来说较差,表面质量非常不稳定,而且有可能影响到产品的可靠性,生产成本代价过高,同时也受到下级客户的抱怨和不满。

1 现状

该汽车差速器壳单件重量约5.6kg,按照一箱12 件铁型覆砂工艺生产布局,每箱需铁水约110kg,开发以来废品率基本都维持在20%左右,一直未得到改善。零件抛丸后缺陷主要呈孔洞状(图1),大小不一,靠近内浇口成片分布,由气孔和渣眼组成,分布位置相对固定。

图1 渣气孔铸造缺陷

2 原因分析

在产品不良识别中,识别出来的不良缺陷较多,抓住问题重点,制定有效的措施才是关键。根据挑选数据统计,渣气孔占比80%~90%,成为问题攻克的关键点;渣气孔位置分布固定,类似于多年前不经意间改善的某轴承盖的缺陷,初步判定主导缺陷为渣气孔。

杂质的来源比较多,如炉料、合金材料、中频炉及浇注包的耐火材料等。经过研究对比,同样一包铁水浇注不同大小的产品,产品外观质量截然不同,这个结果让解决差速壳夹渣方案和思路更加清晰。产品的大小预示着铸件浇注降温的快慢,铸件越小预示着铁水降温凝固越快,浇注后期,随着铁水温度降低,铁水中的氧、硫、氮等元素溶解度降低,达到饱和析出,以低熔点共晶或化合物形式残留在铸件中[1]。孕育剂和合金添加是球墨铸铁铁水处理的必要手段,为确保获得更好的强度、硬度和延伸率,长久以来,企业在高牌号球墨铸铁生产上大多使用含Al、Ca、Ba 元素的抗衰退孕育剂替代传统的75#硅铁孕育,一直比较成功,但Al、Ca、Ba 这些元素与氧元素具有较强的亲和力,很容易形成非金属氧化夹杂物[1]。特别是在进入铸型前的铁水中的合金不能完全溶解或者析出[1],与氧气等形成的非金属化合物夹渣风险极大,而Al、Ca、Ba 元素形成的非金属氧化夹杂物绝大部分都是熔点超过2000℃,在铸件上形成硬质点或渣点,造成铸件硬度不均匀,加工性能下降,同时导致铸件应力集中或应力变大,对铸件的力学性能影响较大。

气孔气体的来源比较多,我们结合企业自身产品的结构覆盖面大、结构特性覆盖宽等因素,主要考虑到二次孕育剂回潮,砂芯和铸型吸潮都会导致高温发气气体产生的机率加大。浇注后期,随着铁水温度的降低,气体在铁水中的溶解降低,产生析出性气孔。

通过以上分析认为:这种差速壳属于薄壁小件(6.5kg),铁型覆砂工艺的冷却快的特点,加上二次孕育使用了含Al、Ca、Ba 元素的抗衰退孕育剂,孕育剂中的Al、Ca、Ba 等元素析出或者未溶解形成氧化物的可能性比较大。

3 整改方案

(1)严格控制材料的仓库管理和使用管理,改变以往孕育剂开包即用,开一次用多天的方法,降低回潮和直接使用潮湿材料的风险。增加了原材料的进货把关和使用把关,加装防水、防潮措施,包括包装、贮存密封,使用前加热至50~100℃并保温半小时以上除潮。

(2)严格使用低发气量覆膜砂,改变以前一次性大批量生产,砂芯提前贮存长时间等待排产的现状。控制砂芯贮存周期,将砂芯的使用周期缩短到72 小时。

(3)严格控制铁水等待时间,减少铁水对有害气体的吸收。

(4)一次孕育继续使用3~8mm 含Al、Ca、Ba元素的抗衰退孕育剂装包球化。

(5)综合考虑二次孕育剂中Al、Ca、Ba 元素的活性,减少这些元素对渣气孔的影响[3],二次孕育剂由0.2~0.8mm 含Al、Ca、Ba 元素的抗衰退孕育剂调整为自制过筛备用的0.5~1mm 的75# 硅铁粉。硅铁粉经过50~100℃充分加热烘烤,保温30min 左右冷却备用,加入量与之前随流孕育用的抗衰退孕育剂加入量相同。

(6)考虑到零件为薄壁件,且外观要求极高,为让孕育剂获得充分的溶解,改浇注随流孕育为球化后转包孕育浇注。

(7)产品不存在高温烧结粘砂问题,浇注温度适当调整,由1400~1440℃调整为1420~1440℃。

(8)充分利用铁型覆砂工艺的冷却特点,将衰退的风险预防控制在浇注前铁水的控制,铁水的浇注期严格控制在6min 内。

4 验证效果

根据以上整改方案完成样件和小批共20 包120 箱,共浇注1433 件(7 个废铸型)。为统一标准,体现整改成效,清理后由原负责半成品和毛坯挑选负责人挑选,并通过加工确认的方式得到反馈单位确认。从整改情况看,原来存在的渣气孔基本消失,产品外观质量大幅提升(如图2),不良率由原来的21.05%下降到整改后的4.85%,达到改进目的。

整改后产品金相检验及性能检验结果表1 所示。

表1 产品金相检验及性能检验结果

图2 产品改善后外观

经过整改前后产品性能数据对比,改进后产品强度略有下降,硬度和延伸率变化不大,满足整改需要。产品金相检验正常,铸件没有出现冷硬质点,加工特性没有明显改变,说明工艺改进后铁水没有出现衰退和碳化物偏析。

猜你喜欢

差速器延伸率铁水
山钢5100m3高炉提高铁水装准率的实践
冷轧平整恒轧制力对SS400力学性能影响研究
冷轧镀锌光整机延伸率控制模式的解析与优化
Z11巴哈赛车前差速器的轻量化研究
bajaZ11越野赛车前差速器的动态虚拟仿真研究
低铁比条件下低硅、低温铁水加煤块冶炼生产实践
连退线平整机延伸率控制技术应用
非圆锥齿轮防滑差速器动力学分析
电力输电检修起吊差速器的研发与应用
基于Bootstrap的高炉铁水硅含量二维预报