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立式混流泵大修管理

2021-01-25许永春

设备管理与维修 2021年24期
关键词:混流大修泵站

许永春

(东莞市江库联江联网中心,广东东莞 523000)

0 引言

水泵大修是泵站最重要的工作任务之一,需要科学管理,统筹兼顾,严肃认真对待。如何对水泵大修进行管理才能确保水泵大修后安全、高效运行,这是泵站管理人员所面临的新课题。

东江是珠江水系干流之一,源水泵站是东江中下游一座取水泵站,泵站共安装5 台立式混流泵,运行方式四用一备。泵站最大水流量为30 m3/s,单泵流量7.5 m3/s,装机容量13 315 kW,单机功率为2600 kW。通过两条直径为3 m 的钢筒预应力混凝土管,将东江水输送至11.3 km 加压泵站。

1 大修前设备运行情况

9:00,操作员根据开机操作票,执行2#机组开机指令。

9:10,机组运行稳定,机组运行数据正常,中控室无故障报警,设备巡查人员上报设备运行正常。根据操作规程,中控室向调度申请开3#机组。

9:15,操作员执行3#机组开机指令。机组运行数据正常。

9:30,操作员执行4#机组开机令。

9:40,3#机组混流泵上导轴承温度升高,设备巡查人员上报空气中散发异味。中控室发出二级事故预警信号,向总调度申请3#机组紧急停机。

9:45,3#机组停机后,空气中异味变浓,触发消防报警系统。中控室发出三级事故预警信号,向总调度申请降频停止2#机组和4#机组。

10:10,2#机组和四号机组停机完成。

2 立式混流泵大修前现状评估

2.1 大修前水泵现状评估组人员确定

项目大修方在泵组大修前,确定水泵现状评估组专业技术人员。

(1)工作10 年以上高压立式电机维修技术人员1 名。

(2)工作10 年以上大型立式水泵维修技术人员3 名。

(3)工作5 年以上高压电工和自动化控制人员各1 名。

(4)工作10 年以上泵站设计,设备安装专业技术人员1名。

2.2 评估组对泵组停机故障进行分析

确定故障范围和可行性大修方案。评估组经过对设备检查和运行数据分析,对泵组发生故障的原因进行分析。

两个月前东江上游泄洪,泵站前池水位升高,洪水夹杂泥沙和漂流物随着气体进入排气阀内。该泵采用自提升水润滑轴承,依靠泵内水与泵外压差对上导轴承提供润滑水。当开机运行时,东江水位已经回落。机组起动运行,立式混流泵顶盖内的气体未能及时排空,水泵上导轴承缺少润滑水,只有靠小量气流散热。由于水泵多年未大修,上导合成纤维轴承,其内壁导流槽被水垢填塞,轴承与轴套摩擦力增大,散热性能降低。再加上水泵轴防水填料上方的压盖材料防腐性能差,压盖金属锈蚀渗入防水材料石墨盘根,导致石墨盘根老化。随着温度升高,水泵上导合成纤维轴承,向空气中散发出异味气体。中控室申请事故停机后,东江水位偏低,前池水位无法上升到水泵上导轴承位置,不能及时对停机后的上导轴承进行第二次降温。最后误导消防系统报警,造成泵站其他两台泵组紧急停机。

评估组经过对设备检查和运行数据分析,确定高压变频器和高压异步电机运行正常,故障发生在立式混流泵。

2.3 对立式混流泵大修技术风险评估

(1)该立式混流泵为日本进口水泵,加工精度高,配件需要进口。装配不当容易造成金属卡咬,经济损失严重。因此需要有专业的装备工具,专业的技术人员,合理的风险预案。

(2)立式混流泵是日本进口,立式高压电机是国内产品。在设备厂方技术参数允许范围内,大修、安装、调试要满足泵组在安全、稳定、高效的工作状下运行,以最终顺利通过合同规定的技术参数验收。

(3)立式混流泵和立式高压电机都是30 t 的大件,桥吊操作人员需要有特种作业允可证。水泵大修不能在汛期到来时进行,需要制定防汛预案,确保泵站工作人员安全、泵站电气设备安全。

3 立式混流泵大修前准备工作

与大修方签订大修合同,双方对设备进行技术交底。监理方负责水泵大修质量和安全监督,大修方制定大修计划和施工安全预案。

3.1 设备技术交底

3.1.1 立式混流泵技术交底

该水泵为日本某公司设计的立式驱动,单级混流泵,水泵采用导叶体设计,叶轮定浆。水泵轴之间采用联轴节进行连接,外轴套防护。水泵轴承采用橡胶导轴承两个,合成纤维导轴承两个,利用自提升水润滑。水泵开始运行时,排气阀及时排空泵内气体,确保水泵安全运行。水泵轴向推力以及转动部件重力,均由立式高压电机推力轴承承受。

(1)水泵正常运行情况下轴向力。正常下推力:200 kN;最大下推力:270 kN;启动时的上推力:64 kN。水泵轴采用盘根密封。电机被固定在电机底板上,与水泵之间由刚性联轴器连接。从水泵顶端向下看,水泵轴运动方向为顺时针方向。

(2)水泵主要技术参数。水泵型号:SPV1800;提升介质:原水;重量:29 500 kg;额定功率:2600 kW;额定转速:424 r/min;额定扬程:26 m;额定流量:7.5 m3/s。

3.1.2 水泵技术交底

叶轮与耐磨环的间隙:2.4~5.0 mm。

轴承间隙:橡胶导轴承、AR-1 导轴承与轴套之间的间隙,橡胶导轴承:(3112.1 to 3112.2)1.7 mm,AR-1导轴承:(3116.1 to 3116.2):0.8 mm。

联轴器对中:联轴器允许的对中及角度误差均小于0.1 mm。电机基座水平度,联轴器水平度及水泵基座水平度均为0.05~0.1 mm/m。

3.2 立式混流泵大修专业工具

(1)立式混流泵专用吊具及立式高压电机专用吊具各1 套,立式混流泵水泵轴定心工具1 套。

(2)50 t 桥吊1 台,50 t 立式电机检修平台1 座,千斤顶3台。

(3)测量工具:千分表,内径千分尺,外径千分尺,水平仪,塞尺,数字千分卡尺等。

3.3 专业技术人员

立式混流泵大修前,大修施工方对员工进行安全培训,和水泵大修技术交底学习。特种作业人员必需持证上岗。施工方配备两名安全员负责现场大修施工安全,拥有作业安全一票否决权。

4 立式混流泵大修拆机

4.1 测量立式混流泵叶轮间隙

用塞尺检测水泵叶轮,叶尖、叶中、叶尾三点间隙,技术要求2.4~5.0 mm。为水泵大修报告提供数据。

4.2 测量立式混流泵联轴器两背轮间隙

用数字千分卡尺,测量联轴器两背轮间隙。结合面间隙为4.8~7.5 mm。

4.3 吊离高压电机

(1)切断电机主电源,做好安全接地保护工作,挂好停电作业安全标牌。

(2)拆卸电机机座固定螺丝,做好机座位置标志。

(3)拆除联轴器螺杆,安全准备工作完成,沿吊运通道吊离高压电机。

(4)测量高压电机机座的水平度:0.05~0.1 mm/mm。

4.4 拆卸立式混流泵

(1)拆卸立式混流泵排气管和溢流管,对排气阀和控制阀进行检查。排气阀损坏需上报更换。

(2)拆下泵盖上附属件设备及顶盖固定螺丝。

(3)吊起端盖3.5 m 左右,将导轴承支架水平安放在停时钢桥上。

(4)松开联轴节和切环。

(5)用桥吊吊起下轴和叶轮,垂直方式卸下叶轮。

(6)用拉杆分别取下4 个轴承(两个合成纤维轴承、两个橡胶轴承)。

(7)对所拆下的设备配件进行规类记录、清洗、分类放置。

(8)使用内径千分尺对两个合成纤维轴承、两个橡胶轴承进行检测评估。

5 根据立式混流泵大修计划回装

将水泵轴、叶轮、联轴节、轴承、轴套等配件,进行清洗、维护,检测。检测合格,监理签字同意后开始回装。安装时水泵内外的固定螺杆均涂上螺杆固持胶,水泵内外大小螺母、螺杆均采用扭矩扳手固定,确保水泵安装质量达标。回装前,用水平仪测量立式混流泵基座水平度,水平度的技术要求:0.05~0.1 mm/m。

6 立式混流泵大修技术标准

水泵厂方提供的《立式混流泵安装、维护手册》、GB/T 50510—2009《泵站更新改造技术规范》和GB/T 13008—2010《混流、轴流泵 技术条件》。

7 立式混流检修试运行技术要求

7.1 高压立式电机

(1)电机在运转过程中,各部位在水平方向的双幅振动量应符合以下规定:上机架≤75 μm,定子机座≤75 μm。

(2)噪声值符合泵站安装及验收规范要求。

(3)推力轴承和导轴承运行时的温度不应超过75 ℃。

7.2 立式混流泵

(1)水泵振幅值小于75 μm。

(2)水泵与电机联轴器摆度值应在220 μm。

(3)填料函滴水40~60 滴/min。

(4)冷却水出水压力为0.08~0.24 MPa。

(5)水泵流量小于7.5 m3/s。

7.3 其他附属设备

(1)水泵机组进、出水管路中各种阀门开启和关闭灵活,液压止回阀开阀时间符合设计要求:开阀时间15~20 s;关阀时间5~10 s。

(2)电机和变频器冷却水系统循环水压力0.15~0.3 MPa,电机冷却水进水管水温25~30 ℃。

(3)泵房通风系统和渗漏井排水系统运行正常。

8 调试和试运行的组织工作

本此调试和试运行的组织工作总指挥,为水泵大修方项目经理,泵站工作人员现场配合。拟投入12 人进行试运行工作,所有调试人员具有良好的判断能力和专业知识,服从指挥,均在上岗前进行相关培训和现场模拟操作,熟悉设备性能、监测数据的采集和设备的操作方式,确保在试运行过程中准确操作,防止误操作。

9 立式混流泵大修应急预案

为了确保立式混流泵大修安全和调试运行安全,有效和快速处理施工和运行时突发事故,制定大修应急预案,迅速采取有效措施,防止事故恶化、慢延,及时向上级报告,多级泵站联动运行,统一调度。

9.1 泵组运行时泵房突然进水

(1)第一时间上报应急预案组长,应急预案组长上报泵站运行总调度,值班人员执行事故停机令。

(2)值班人员迅速查明漏水原因,采取应急措施,切断泵组高压电源,启动应急附属电源。

(3)第一时间撤离水泵层,如果水泵层有人员受伤,应立即穿上救生衣,帮助下面人员尽快撤离泵组工作层,减少人员伤亡。

(4)及时启动渗漏井排水系统排水,防止渗漏井电气设备进水,减少泵站设备损失。

9.2 泵组运行时突然停电

(1)在泵组运行前24 h 内,对直径1.8 m 液压止回阀进行安全检查,防止液压止回阀因故障不能及时关闭造成调压塔内高水位倒流。

(2)泵组运行时突然停电,值班工作人员第一时间要检查液压止回阀是否及时关闭。如果没有及时关闭,需要立即手动操作关闭液压止回阀,或根据突发情况关闭电动检修阀。确保立式混流泵停机安全,防止重大设备事故发生。

9.3 泵组运行时设备突然着火

(1)电气设备着火,立即上报应急预案组长,应第一时间断开着火设备电源。视火灾可控情况,及时拔打119 火警号码报警。

(2)应急救援人员保持通信畅通,佩戴呼吸器,根据不同的火灾类型选用相应的灭火器具。

(3)因故障不能停电的电气设备,由专职消防人员组织灭火。二氧化碳气体灭火器只能灭600 V 以下带电设备。

9.4 泵组运行时工作人员触电

(1)应急救援人员要尽快让触电者迅速脱离电源,此时应注意防护触电者安全,防止触电者摔伤。

(2)应急救援人员迅速对伤员进行抢救。同时拨打120 急救电话,等待专业医护人员到现场接替救治。

(3)应急救援人员针对触电伤员受伤情况,根据触电应急救援手册,采用不同的急救方法,直至专业医护人员到来。

10 立式混流泵故障防范探索

经过3 d 连续试机运行,对立式混流泵和高压立式电机运行数据分析表明,本次立式混流泵大修达到合同规定的技术要求。监理对水泵大修的安装数据和水泵运行数据进行核查,将大修报告、安装数据和试运行记录送至泵站方专家组评估,经上报确定该水泵大修项目验收合格。

(1)制定立式混流泵排气阀定期检测管理制度,对水泵排气阀定期检测,及时排除故障隐患。

(2)与厂方联系,将水泵轴压盖更换为不锈钢材料。

(3)与厂方联系,建议在同一气压环境不同的位置,再增加一个排气阀,水泵启动时可以降低排气阀排气故障风险。

(4)与设计院联系,申报立式混流泵改造项目,在水泵自提升水润滑的前提下,加装水泵净水润滑系统。泵组运行前启动水泵净水系统,直接给立式混流泵上导轴承反冲洗和降温。

11 结语

以上从10 个方面对立式混流泵大修进行阐述,其中设备技术交底和设备大修前现状评估,是设备大修方容易忽视的方面。曾经某泵站进口立式混流大修,联轴节与水泵上轴卡咬,水泵下轴不能脱离。水泵上轴和下轴连结后长度13 m 左右,空中作业施工难度大。为了防止水泵下轴损伤,联轴节被切割分离,上轴拉伤严重。由于购买水泵进口配件需要时间,未按合同定期完成水泵大修工作。泵站进入汛期,水泵大修窗口期已过,该泵组停机1 年未运行,最后导致合同纠纷。

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