APP下载

镀锌线CLECIM 焊机电气控制原理及其优化升级

2021-01-19申燕光陆哲城

魅力中国 2020年42期
关键词:可控硅焊机焊缝

申燕光 陆哲城

(河北钢铁集团邯钢公司冷轧厂,河北 邯郸 056000)

焊机的工作原理:窄搭接电阻焊机的焊接原理是将两块带钢搭接,通以适当的电流,在材料自身的电阻、材料间及材料与电极间接触部分的电阻上产生热量,最终熔化而焊接起来。根据焦耳定律,焊缝处产生的热量用公式(1)表示如下:Q=I2RT=IUT (1)式中,Q 为热量;I 为电流;R 为焊接区电阻;U 为电极间电压;T为通电时间。

从式(1)中看出,发热量与焊接电流、通电时间及电阻(包含自身电阻和接触电阻)有关。当对不同规格的带钢进行焊接时,通过控制电流大小、通电时间的长短(实际是通过改变小车速度V 来控制通电时间),及接触电阻和自身电阻(改变焊轮压力)。

焊机的电气设备由以下3 个主要部分组成:可编程逻辑程序(PLC)、焊机交互画面(HMI)、供电单元。其中PLC 是控制焊机的核心,采用西门子S7-400CPU,通过它可实现焊接逻辑控制、焊轮及碾压轮压力调节、搭接量位置管理,小车移动焊接速度控制,焊接报文及报警显示的管理;焊机交互界面客户端用于,焊接参数的手自动选择和调整、生产焊接参数报告、焊机主要参数趋势图、报警等信息;供电单元主要包括可控硅控制器、焊接变压器和整流回路、以及散热部件的水冷却系统组成。

焊机顺序控制:当产线进入甩尾程序,同时焊机准备就绪,带尾能够自动定位到焊机出口待机位,冲孔、剪切、出口夹持板闭合处于搭接位。下一卷带头开始定位,对中、剪切、入口夹持板闭合处于搭接位,同时出入口带钢进行搭接、焊接,并由碾压轮对焊缝进行碾压,焊接完成后,释放带钢,焊机返回初始位置,等待下一个焊接周期。

焊接电流的控制:ML21 型焊机电流控制系统主要由可控硅控制器、焊机变压器/整流器两部分组成。另外还设计有电流监视、电压监视等监视元件。焊接主回路通过3 相380V 交流为变压器供电,二次侧输出约5V 的低电压,输出经二极管整流器整流,以直流的形式输出至焊轮。上下两焊轮与带钢构成回路,实现直流电流焊接。焊机PLC 能够根据不同规格的带钢,调用焊机数据库参数,自动匹配焊接所用的焊接速度、焊接电流、焊轮压力及碾压力以及带钢两侧的搭接量,同时操作人员也可以手动调整相关参数,优化焊缝质量。

由于该线CLECIM 焊机已连续使用17 年之久,核心设备电流控制器频繁出现工作不稳定,入口焊接时电流时有时无、时大时小的故障,严重影响了焊缝质量,造成产线降速或者停车,影响了设备的稳定性和产品质量。该设备内部程序属于外方锁定,电气人员无法读取修改,造成电气工程师对其维护上的苦难。

通过查阅该焊机的相关资料以及焊机的主控系统西门子PLC 通讯模板,计划升级为WTC 公司的梅达控制器A20-24-DIO(带有以太网口),以及扩容相应的变压器RC5546 250KVA,通过增加相应模板和改写程序,实现了焊机PLC—S7-400 系统与焊机控制器PLC 的完全融合,通讯正常,数据传输控制有效,保持了焊机之前原有的功能,操作人员按原有的操作习惯进行操作。

优化了自循环水冷系统电气控制,更改水冷管路,增加对WTC 电流控制器的冷却功能,加强对可控硅组件、焊接变压器、上下电极轮的冷却,保证高散热设备的有效稳定。

同时升级焊机变压器为250KVA 双变压器,扩大其额定容量,开发实现一拖二的新焊机功能,特殊情况下可以用一备一,增强设备的稳定性,扩容后的变压器为以后厚板带的开发提供可靠的电流保障,提高焊机的焊接能力。

改造前效果如图1 改造升级后效果如图2

改造升级后的CLECIM 窄搭接焊机在冷轧厂冷镀锌机组得到了成功的应用,对于机组达产、超产起到了决定性作用。(1)该控制系统配置简单、合理、可靠性高;(2)带钢实现自动搭接与焊接,设备自动化程度高,故障、报警信息简单明了,降低了操作人员的劳动强度;(3)焊接工艺上,采用边焊接边挤压,避免了先压后焊带来的带钢硬伤,减小焊缝超厚和提高焊缝质量。

猜你喜欢

可控硅焊机焊缝
钢结构桥梁焊缝无损检测技术探讨
钛筒体环焊缝焊接工装夹具设计
双向可控硅原理及在家电产品中应用研究
基于焊缝余高对超声波探伤的影响分析
数字焊机在埋弧焊接控制中的串并联应用
半导体制冷片针对焊机降温的实际应用
中频电阻焊接技术在钢筋笼滚焊机上的应用
葛南直流工程可控硅试验仪的应用研究
浅析带垫板单面焊缝超声检测
伺服电机控制在电阻焊机的应用研究