高压开关柜发热和放电原因分析和改进措施
2021-01-05鉴曙光
鉴曙光
(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂,山东莱芜 271104)
0 引言
莱钢能源动力厂老区2#35 kV 变电站于2004 年投入使用,近几年,站内变压器低压侧6 kV 进线开关柜在实际运行中故障频发,严重制约电力系统安全稳定运行。
1 现状调查
(1)动力厂统计2018 年6 kV 进线断路器触头运行温度和对应时间,热缺陷75 ℃以上运行94 天,严重热缺陷90 ℃以上运行26 d,最高运行温度达到92 ℃。
(2)动力厂应用局放检测仪等手段对6 kV 进线开关柜进行局放检测,测试结果如图1 所示。开关柜柜内放电明显,根据相位图可以看到有一簇明显的幅值较大的放电信号。
图1 改进前开关柜局放检测结果
2 原因分析
(1)变压器低压侧6 kV 进线断路器额定容量小,近几年,随着厂内新建环保设备不断投产,6 kV 用电负荷增大。由于变压器低压侧断路器一直未扩容改造,当用电负荷超过20 MW时,断路器触头出现发热现象。
(2)断路器触头松动,高压开关柜采用小车式断路器,断路器的梅花动触头插入静触头时,触头的外圆柱面与众多触指的内圆弧面接触不吻合,导致接触面积很小,接触电阻明显增加,造成触头发热。
(3)穿柜套管内电场分布不均,值班人员夜班点检时,发现变压器低压侧6 kV 进线开关柜体上部有放电异声并伴随放电火花。经停电检查发现,穿柜套管内屏蔽线已断裂,而且铜排与套管内腔无法紧密接触,存在2 mm 左右的空气间隙,此处空气间隙被击穿,产生强烈的局部放电。
(4)高压开关柜内潮湿,6 kV 配电室旁边为循环水泵房,检测发现配电室环境温度25 ℃时开关柜内湿度达到64.3%RH,大于开关柜内湿度标准(≤50%RH)。湿度增加使空气绝缘下降,也使设备绝缘电阻的阻值下降,当泄漏电流增大到一定程度时,就会发生高压开关柜闪络放电现象。
3 改进措施
3.1 降低断路器运行温度
(1)结合6 kV 系统电气清扫,对进线断路器进行扩容升级。首先更换主母排上的断路器静触头,其次将额定电流2500 A 的断路器升级为4000 A。确保高负荷运行情况下6 kV 进线断路器的运行温度在正常范围,也提高了断路器的热稳定性能。
(2)改进断路器触头结构,如图2 所示,在接触部位增加另外一种接触方式,以保证在弹簧触指失效情况下仍能有效接触,即在目前移动式开关柜动静触头梅花式触指中心处加装辅助触指,将手车摇入开关柜时,可以引导动静触头快速准确地投切到位。运行时可以增加有效接触面,防止动触头触指弹簧断裂,导致动静触头失去有效接触或有效接触面积不够,导致发热。
图2 断路器触头结构
3.2 消除开关柜内放电
(1)在开关柜母排上加装热缩管,提高母排的防腐蚀作用和绝缘性能,如图3 所示。连接穿墙套管屏蔽线,将屏蔽引出线安装固定在一次铜排上,这样铜排和屏蔽圈就处在等电位。调整套管内部母排位置,使其尽量居中,消除了放电影响。
(2)在开关柜内加装自动除湿装置,如图4 所示,工作模式全自动控制,当湿度高于50%RH 时抽湿器自动投入工作,湿度低于40%RH 时自动停止抽湿。除湿装置将开关柜内的潮湿空气,抽到抽湿器的凝露室,进行气、水分离,使柜内空气流动,以达到开关柜内部空气干燥的效果,避免绝缘下降造成的放电现象。
图3 母排上加装热缩管
4 效果验证
图4 开关柜内自动除湿装置
(1)通过对变压器低压侧6 kV 断路器进行扩容改造,将动静触头单面接触的方式改变为内外互相接触的方式,实现动静触头的全方位多点接触。改善了断路器在运行过程中的通流能力、热稳定能力,断路器温度降低到70 ℃,消除了设备热隐患,提高系统抗风险能力。
(2)通过对开关柜穿柜套管加装屏蔽线,调整母排和套管内壁间距,改善了套管内部电场分布,有效提高空气间隙的击穿电压,避免放电现象。改善后测试图谱没有明显相位特征,幅值无异常,没有放电波形,无明显放电特征(图5)。
图5 改进后开关柜局放检测结果