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钻井取心岩心质量优化技术研究

2020-12-28孙磊

中国化工贸易·下旬刊 2020年6期
关键词:质量优化

孙磊

摘 要:在探明储量的过程中,钻井取心是最为常用的一种技术手段,并且在钻井取心的过程中,所开展的质量优化技术,是一种建立在传统取心基础之上,对其岩心进行保护措施的使用措施。在对其传统的取心工艺进行优化之后,使得岩心更加的完整,十分利于后期进行分析和研究。本文因此就对其钻井取心岩石质量有优化技术进行分析和研究,并在各个区块当中,已经得到了良好的应用。

关键词:钻井取心;质量优化;区块试验;伽马扫描

1 研究背景

在我国的长期发展过程中,其钻井取心技术已经经历了几十年的实践和发展,因此在工具研制以及现场技术方面都比较成熟。对于不同储层的物性,都有着相对独立的技术研究,形成了取心的子分支技术。在岩心质量的受处理方面,是在钻井取心现场服务当中的最后一环,同时也是保障岩心转运过程中,具有完整性的关键环节,能够直接决定取心技术的未来发展走向,因此,需要对其取心岩心质量技术,进行优化,以此能够有效的保障技术的合理运用。

2 钻井取心岩心质量存在的缺陷

2.1 钻头护岩能力相对较弱,导致岩心一次破坏

由于钻头会集中体现在,一些肩部齿密度较低的位置,同时金刚石复合片强度相对较低,这样问题的频发,使得在取心钻井的过程中,单只钻头取心,在进尺方面比较少,同时岩心在钻头处,出现反复磨损破坏。这样的作业方式下,使得在出心之后,其岩心的胶结性较差,更加容易出现破碎的问题,以至于无法形成柱体。这对于现场还原效果而言,有着不利的影响,在后期的深入研究方面,制造出了较大的困难,无法获得足够的岩心长度,就会为下一步的钻探,打下不利的基础。

2.2 现场出心方式落后,岩心二次破坏

对于传统的缸内筒出心方式,采用的是悬挂敲击的方式,因此这样的操作对于岩心的完整度带来了极大的损害。使得一部分的承柱岩心完整性造成严重的损坏。同时也一定程度上增加了碎屑,全部堆积在内筒的情况下,就十分不利于岩心出筒。同时,在钢内筒摩擦系数的增大,也十分不利于岩心顺利的出筒。并且,在用气动绞车,将其缸内筒转运到实际的场地的过程中,可以发生将内筒弯曲的问题,使得一部分原本完整的岩心,发生折断。对于悬挂内筒,在作业的过程中,也会直接威胁到工作人员的安全,是一种不符合HSE安全理念的技术方式。对于传统的缸内筒出心方式而言,在这种操作方式下,需要进行有针对性的优化。

2.3 岩心转运过程中的三次破坏

在出心之后,需要将岩心放置到岩心放置到岩心和内部,以此成为岩心处理的一种基本方法,但是在地层当中的岩心,始终处于高压的状态当中,因此地面上的岩心一直保持在常压的状态下。而在压力释放之后,对于裸露出来的岩心,十分容易发生破损。同时在转运的过程中,一旦没有对岩心进行有效的固定,就会使得岩心出现三次的破坏,这样在后期对比还原复位的时候,会增加很多负担。

3 钻井取心岩心质量优化技术的特征

3.1 增强钻头肩部布齿密度

通常情况下,其钻头在使用之后,都会在钻头的肩部位置出现严重的磨损。并以一种台阶状的方式形成磨损,使得钻头在形成严重磨损之后,无法再次使用。对于这种类型的钻头而言,一共有着6刀翼,同时在每一个刀翼之上,都会镶有10个金刚石复合片。对于这种类型的钻头而言,在不同的地层等级,以此极硬的地层使用的过程中,会发生严重的磨损。为此,提升钻头的刀翼数量,以及进一步的提升钻头肩部的布齿密度,就可以有效的缓解钻头肩部的磨损程度。将原本采用的6刀翼的设计,提升到8刀翼的设计构造,以此能够有效的降低,每一个切削点的实际磨损,以及冲击力的强度,进而大大的提升钻头的实际使用周期,进而提升钻头的稳定性。

3.2 提升金刚石复合片强度

对于金刚石复合片而言,其主要的破坏方式上,通常为金刚石平台凸缘被剪掉、加速热磨损和部分或者整个的金刚石平台,出现破碎。对于前者而言,钻速相对较慢,在一段时间出现了热磨损之后,其凸缘才会自动的形成,并保持这样的规律持续性的进行循环。而在后者所出现的问题,会让金刚石复合片丧失自锐能力,对于金刚石复合片强度降低之后,能够导致岩心质量出现直线的下滑。在采用了新型的高强度的金刚石复合片之后,由原本的热稳定抗磨层、聚晶金刚石层以及碳化钨齿座所组成,在钻头方面,钻头的整体抗磨损程度比较高,使得其抗破坏能力也有着较强的提升。

因此需要区别的对待,不同地层上需要使用不同的钻头类型。对于中硬的地层而言,需要采用直径较大的复合片。并且在钻进的过程中,其大直径的复合片,会比较吃入地层深,会产生较大的破岩能力。而对于特硬底层而言,则需要采用直径较小的复合片,往往采用直径大的复合片,会使得钻头的使用效果不明显,同时特硬地层对于复合片而言,有着一定的反作用力。在钻头处振动十分的明显,严重对岩心的质量造成影响。

3.3 使用铝合金内筒替代钢内筒

采用铝合金内筒,是一种对传统的取心工具进行的创新和发展。在铝合金内筒上,由于其内壁十分的光滑,大大降低了岩心进筒的摩擦力。同时,在铝合金内筒上,可以与岩心一同进行切割,以此形成对岩心的保护层,一同进入保护帽当中,与岩心一同进行包装。在岩心转运的过程中,也能够有效的避免岩心内部出现裂缝释放。

3.4 转变内筒吊装方式

在进行吊装的过程中,应该选择新型的内筒吊装工具。该工具在使用的过程中,需要由一个定滑轮、5个动滑轮,以及一条钢丝绳所组成。在钻台上内筒中,从取心工具当中,让吊装工具的内筒卡子,与内筒进行有效的连接。同时并不需要相关人员乘坐吊篮,以此在空中进行固定,其吊装工具和内筒十分的完整,使得操作简便,安全性比较高,同时也是一种符合HSE的安全理念。在铝合金内筒当中,出心的过程,其内筒受力比较多。同时受力相对分散和均匀,在内筒上并没有弯曲的现象。进而有效的避免内筒以及岩心,发生弯曲的破坏问题。进而大大的提升了岩心的整体质量。

3.5 岩心现场采取保护措施

在当岩心出筒之后,一旦现场并没有对岩心进行及时有效的包装处理,就会导致岩心当中的裂缝,其油气发生挥发,进而严重影响后期,对于油气储层物性的评估。为此,需要在岩心出筒的时候,及时的将岩心密封处理,在包装箱当中,有效的避免岩心的内部裂缝,由于压力的原因,造成空气温度、湿度对其内部的影响,同时岩心空隙当中,其油气的挥发方面,特别重视对油气的储量判别。为此,在岩心转运的过程中,需要让岩心集中的固态,使得对岩性的保护落实到位。

4 应用效果

在对其钻井取心巖心质量的优化技术上,已经在全国范围内得到了有效的推广,并在国际上也得到了广泛的使用。在采用这种钻井取心岩心的技术使用之后,使得有效的提升了机械钻进的速度,进而提升了单筒进尺的及时程度,大大降低了施工的时间,以此能够提升岩心的质量。在这样的基础之上,也进一步的提升了岩心封蜡、伽玛扫描等,诸多可以实现的功能,以此获得了较高的经济价值。这种技术经过长期的实践,已经取得了良好的效果,有着较高的品牌效应。

5 总结

综上所述,在对钻井取心岩心质量优化技术研究过程中,其技术可以稳定的帮助钻探人员,在进行取心钻进的过程中,对岩心进行科学合理的处理分析。其中岩心在应用伽玛扫描的过程中,可以获得各种详细的信息数据,以此对其数据进行相应的分析,能够成功的判断出取心井段的地层发育情况,并提供出较为准确的对比数据。在这样的技术使用上,能够有效的将取心与岩心的质量分析技术,进行有效的融合。同时也是保障在后续的深入研究方面,取得良好的分析结果。以此能够帮助相关的施工单位,获得更加准确的信息数据,同时在未来的发展过程中,其钻井取心岩心质量优化技术,也同样有着提升的空间。

参考文献:

[1]杨立文,苏洋,孙少亮.GW-CP194-80A型保压取心工具的研制[J].天然气工业,2020,40(04):91-96.

[2]刘彬,付晓平,张伟.钻井取心技术现状及进展[J].化工设计通讯,2019,45(12):253-254.

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