高纯锂盐用硼酸精制提纯试验研究
2020-12-26万凌云
万凌云
(新疆有色金属研究所 乌鲁木齐 830000)
前言
硼酸作为含硼功能产品的基本原料,有着广泛的应用[1-3]。国产工业硼酸的标准要求在99%以上,但是不同厂家的生产工艺的不同,也导致其杂质成分和主含量有较大差别[4-5],应用领域的不同对硼酸纯度的要求不同。本文重点研究高纯锂盐产品用硼酸的提纯工艺,以工业硼酸为原料进行精制提纯,重点针对工业硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe 杂质进行纯化,在此基础上还进行了回收率和硼酸对不锈钢腐蚀情况的研究。
1 试验部分
1.1 试验原料和仪器
试验用的工业硼酸是由青海某厂提供,主要成分及杂质含量见下表1。试验用纯水为自制纯水。试验设备主要为强力搅拌,型号:欧洲之星数显;电热磁力搅拌,型号:CMG-HS7;平板式离心机,型号:LF350。
表1 原料工业级硼酸主成分及杂质分析
1.2 试验原理和方法
试验通过重结晶及搅洗、淋洗等方式进行提纯。硼酸微溶于水,提纯时需要考虑水的液固比量和洗涤对硼酸的提纯的影响。硼酸精制提纯的工艺流程图见图1。
2 试验结果及讨论
2.1 液固比的影响
图1 硼酸精制提纯的工艺流程图
常温下硼酸微溶于水,随着温度和液固比的升高硼酸的溶解度是不断增大的,以工业硼酸完全溶清为基准,在75℃的条件下,考察了不同液固比对工业硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe杂质纯化的影响。试验结果见表2。
表2 工业级硼酸提纯及检测结果 (单位:ppm)
由表2 可知,试验中重结晶的液固比为4:1,K、Na、Ca、Mg 的含量明显降低,符合产品标准,Fe 的含量略微超过标准,重结晶的液固比为5:1 时,全部杂质元素均在标准范围内。
2.2 洗涤方式的影响
为了考察洗涤方式对硼酸纯化的影响,对重结晶液固比4:1处理后的物料进行了淋洗和搅洗处理,淋洗和搅洗液固比均为1:1,搅洗时间5min,淋水流量0.76L/min,检测结果如下见表3。
表3 不同洗涤方式的分析结果 (ppm)
由表3可知,对重结晶液固比4:1处理后的物料,在同样液固比的条件下,搅洗1次后物料质量可满足要求。淋洗效果更为明显,淋洗后的物料中Mg和Fe的含量低于搅洗一个数量级,同时淋湿的操作更为简易,利于量产。
2.3 硼酸对不锈钢的腐蚀影响
对已提纯过的的硼酸加入4倍质量纯水,分成3等份,第1份直接煮沸8h,第2份加入304不锈钢片煮沸8h,第3份加入316L不锈钢片煮沸,保持3份溶液浓度基本一致,重结晶后送样检测杂质含量见表4。
表4 硼酸对不锈钢腐蚀结果分析
由表4 可知,不锈钢对硼酸溶液的杂质含量基本无影响,主要可能带入的杂质Fe、Cr、Ni 均在1ppm 以下,可选择价格较实惠的304 不锈钢作为硼酸量产反应容器的材质。
2.4 温度和液固比对回收率影响
为了考察温度和液固比对回收率的影响,进行了不同液固比和温度的双因素条件试验:试验1:液固比4:1,95℃溶解,冷却重结晶;试验2:液固比6:1,72℃溶解,冷却重结晶。试验3:液固比5:1,75℃溶解,冷却重结晶。试验4:硼酸母液:工业硼酸=5:1,95℃溶解,冷却重结晶。结晶后物料均进行一次淋洗处理,试验结果见表5。
由表5 可知,试验1 在低液固比高温度的条件下,物料最终的杂质含量较低,收率中等,试验2在高液固比低温度的条件下,物料最终的杂质含量偏高,收率较低;试验3 在中等液固比低温度的条件,杂质含量中等,收率最高,试验4 在中等液固比高温度的条件,杂质含量较低,收率较低。在液固比5:1,75℃溶解,可以获得最佳收率,收率可达98.4%。试验的结果表明,高温高液固比,对于回收率的影响是最为不利,低温低液固比次之,低温中等液固比最优。
表5 不同液固比和温度的试验结果分析 (单位:ppm)
3 结论
(1)工业硼酸在温度75℃、液固比4:1重结晶,液固比1:1淋洗1次的条件下,主要杂质K、Na、Ca、Mg、Fe 可以达到高纯锂盐用硼酸的标准,且操作简单易于量产。
(2)硼酸对不锈钢腐蚀试验的研究表明,不锈钢对硼酸溶液的杂质含量基本无影响,主要可能带入的杂质Fe、Cr、Ni均在1ppm以下,不引入新的杂质。
(3)高温高液固比,对于回收率的影响是最为不利,低温低液固比次之,低温中等液固比最为有利。主要杂质含量合格的条件下,工业硼酸在液固比5:1,75℃溶解,可以获得较高收率,收率可达98.4%。