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煤制油项目挥发性有机物排放特征分析

2020-12-23周其信朱国强施耀国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司宁夏银川7504浙江大学化学工程与生物工程学院浙江杭州30000

化工管理 2020年35期
关键词:煤制油连接件垫片

周其信 朱国强 施耀(.国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司,宁夏 银川 7504;.浙江大学化学工程与生物工程学院,浙江 杭州 30000)

1 背景

根据《2019年宁夏生态环境状况公报》,2019年宁东能源化工基地环境质量空气质量略有变差,O3、PM2.5和PM10平均浓度分别为147µg/m3、26µg/m3和66µg/m3,O3比2018年同比上升14%,PM2.5和PM10同比下降3.7%和2.9%。PM2.5和PM10下降,与宁东基地全面实行超低排放改造,加强日常监督管理有关。O3浓度升高,与基地企业挥发性有机物排放有关。黄彬等分析臭氧污染特征[1],宁东基地煤制油等新增项目的陆续投产,生成O3的前体物VOCs和NOx等污染物排放量增加,导致2017年臭氧污染远高于同期水平。

研究表明[2],挥发性有机物(VOCs)能被大气中OH等氧化为过氧自由基等中间产物,与氮氧化物发生反应,造成臭氧浓度积累。王佳颖等分析北京市夏季臭氧特征及臭氧污染日成因表明[3],人为排放的VOCs 对O3体积浓度的影响最大。煤制油项目采用煤间接液化制油工艺,年产油品400万吨,是宁东基地最大的煤化工企业,开展煤制油项目VOCs排放特征研究意义重大。

2 挥发性有机物检测与分析

2.1 检测仪器及检测方法

有组织检测方法及所用仪器设备见表1。

无组织检测采用LDARtools公司生产的phx21和美国赛默飞公司生产的TVA2020便携式检测仪逐点定量开展检测,运用FID(氢火焰离子化)检测器测量气体的浓度,仪器性能、仪器校准和采样检测均满足HJ 733—2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》和环办[2015]104号《石化企业泄漏检测与修复工作指南》要求。

表1 有组织废气检测方法及所用仪器设备一览表

2.2 检测情况结果及分析

2.2.1 挥发有机物排放量统计分析

通过开展有机液体储存与调和挥发损失、有机液体装卸挥发损失、工艺有组织排放、冷却塔、循环水冷却系统释放等12源项排查,采取实测和系数法法测算,无组织排放占总排放量的68.77%,有研究表明[4],无组织排放VOCs占化工企业排放的50%以上。在石化等一些行业,甚至70%以上的VOCs排放来自无组织逸散[5],控制挥发性有机物排放的重点是控制无组织排放。

2.2.2 泄漏检测与修复(LDAR)分析

本次检测无组织排放密封点共230683个,包括阀门、法兰、开口管线、连接件、泄压设备、泵和搅拌器七大类,数据统计见表2。

由表2可知,煤制油项目法兰密封点所占比例最大,占69.73%,阀门占19.29%,连接件占8.46%。检测密封点230683个,无不可达点,泄漏点169个,泄漏率0.07%,泄漏率相对较小。开展修复后,修复泄漏点166点,未修复点3个,修复率达98.22%,修复后泄漏率为0.0013%,修复率较高,修复后泄漏率较低。江浩等[6]在乙苯脱氢装置中开展泄漏检测与修复技术,泄漏率达38.2%,修复率仅为32.5%,修复后泄漏率14.2%,泄漏率较高,主要原因包括密封点元件在役时间较长老化、开口管线与采样接口使用频繁、密封点管理不到位等。郑临奥等[7]在烯烃分离装置开展泄漏检测与修复技术,泄漏率为4.05%,修复后泄漏率1.22%。通过对22家石化企业密封点检测统计,泄漏率0.10%~2.87%[8]。煤制油项目泄漏率小与装置在役时间短有关。

表2 密封点统计一览表

按密封点类型进行泄漏点数统计,法兰泄漏点数最多,占总泄漏点数的62.72%,其次是阀门和开口管线,均占13.02%,第三是连接件,占10.65%。由此可见,最容易泄漏的密封点是法兰,其次是阀门和开口管线,第三是连接件。乙苯脱氢装置[6]阀门泄漏率为55.79%,阀门泄漏最严重,其次是法兰和开口管线,烯烃分离装置[7]泄漏率最高是开口管线,达17.21%,其次是阀门和法兰,也在2%以上,可见,各企业泄漏率最高的密封点类型不同,重点管控密封点类型也不同,针对所分析的煤制油项目,加强对法兰、阀门、连接件、开口管线的管理能有效减少VOCs排放。

2.2.3 泄漏原因分析

从泄漏原因分析统计,因垫片腐蚀、磨损、垫片不平衡造成泄漏的泄漏点数占43%,因螺栓松动造成泄漏的占24%,因阀杆与填料压盖松动造成泄漏的占9%,丝堵生料带损坏造成泄漏的占7%,其余密封点处物料残留、填料损坏、阀门内漏、密封圈磨损等造成排放的占17%。加强垫片和螺栓管理,是减少VOCs排放的日常管理措施。

2.2.4 减排效益分析

通过对230683个密封点检测分析,全年密封点无组织排放50.90吨,修复后排放29.61吨,减排21.29吨,减排率41.83%(大部分企业或装置的设备泄漏减排在20%~40%[9]),可以减少物料消耗,减少挥发性有机物排放,同时改善工作员工工作环境,降低现场安全风险,促进宁东基地环境质量的改善。

3 结语

通过统计核算和检测分析,煤制油项目无组织排放占总排放量的68.77%,控制挥发性有机物排放的重点是控制无组织排放。煤制油项目法兰密封点最多,占总密封点的69.73%,其实是阀门,占19.29%;法兰泄漏点数最多,占总泄漏点数的62.72%,其次是阀门和开口管线,均占13.02%。检测密封点230683个,无不可达点,泄漏点169个,泄漏率0.07%,修复泄漏点166点,修复率达98.22%,修复后泄漏率为0.0013%,因垫片腐蚀、磨损、垫片不平衡造成泄漏的泄漏点数占43%,因螺栓松动造成泄漏的占24%,加强对法兰、阀门、连接件、开口管线管理,重点加强垫片和螺栓管理,是减少VOCs排放的日常管理措施。在煤制油项目开展LDAR工作,具有一定的经济、安全和环境效益。

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