镗削类设备故障维修实例
2020-12-22胡辉春
胡辉春
(湖南三一工业职业技术学院,湖南 长沙 410100)
TPX6113 数显镗床、TK6113 数控镗床为目前国内机械制造行业广泛使用的镗削类机床,主要作为多孔系零件及箱体类零件加工的主设备。文章针对两种镗削设备的典型故障进行分析判断,阐述故障排除方法及预防措施。
1 中捷TPX6113 镗床下滑座无动作故障分析与处理
1.1 故障现象
某TPX6113 数显镗床进给动力分配至下滑座时,出现分配到位指示灯不亮、工作台油泵电机不停机的故障,其他方向分配正常。
1.2 故障分析
该机床各移动部件的运动之间设有电-液互锁功能,本机床工作中,只允许一个部件移动,并且只允许使用一种移动方式(手动、机动、快速)。在各移动部件中,主轴箱的升降,工作台的纵横向及工作台的回转运动和夹紧装置就自动松开,而没有被分配的各项运动均处于夹紧状态。
主轴箱、工作台纵向(下滑座)、横向(上滑座)这三项运动的机动进给和快速移动的动作原理与操作方法是:按钮站上设有主轴(SB23)、主轴箱、(SB24)、工作台(SB18)、上滑座(SB21)、和下滑座(SB22)的分配按钮,分配按钮内部安装有信号灯HL2、HL5、HL6、HL4、HL4,按下按钮即可将已选方向机械部分电磁离合器接通,同时接通已选方向的控制夹紧器的液压电磁阀使其松开,夹紧器松开到位后触发行程开关,已选方向的信号灯点亮,示意该项动作分配到位。在此同时,未选方向锁紧器必须动作至锁紧位置。分配到位后,工作台油泵电机延时运转30 秒左右停止运转,用以延长油泵寿命。油泵停止后,未选方向的导轨由安装在导轨压板上的菱形块锁紧机构持续锁紧。工作台液压装置的额定压力是4Mp,仅在分配工作台运动方向时用以锁紧或松开导轨。运动分配只能选择一项,不能同时分配两项运动。
下滑座动作分配的过程是: 按下SB22-油泵电机启动(同时-电磁离合器YC3 得电)-下滑座松开(KA12 得电-YV8 得电)(其余方向锁紧)-下滑座行程开关(SQ8)发出信号(PLC 输入 X033 点位)-下滑座指示灯亮-油泵电机延时停止。
根据故障原因分析,因其他各方向分配正常,液压系统油压应该正常,且其余各方向夹紧器位置检测开关工作正常。按下下滑座分配按钮后油泵电机能正常启动,说明按钮回路正常,PLC 输入输出基本正常,故障发生存在以下几种可能:
(1)下滑座松开电磁阀动作不正常,使得下滑座夹紧器不能松开;
(2)下滑座夹紧器本身故障动作不畅,无法到达松开位置;
(3)下滑座行程开关线路故障,不能反馈夹紧器松开位置;
(4)PLC 内部故障。
1.3 判断过程
(1)为防止误判断,掀开上滑座后侧防护罩,确认液压系统油压是否达到额定值,顺便可以给油池检查油质,或者添加液压油。
(2)此时将按钮站拉刀液压装置上方,按下下滑座分配按钮SB22,观察下滑座夹紧器换向阀YV8,发现阀上指示灯正常,反复在多个方向切换时,用手触摸油管可以感觉出振动,说明换向阀工作正常。
(3)检查下滑座后侧导轨下方的夹紧器,当切换至下滑座时,夹紧器正常动作至松开位置,并逐渐压下行程开关,但是明显感觉开关压下距离不够。
(4)打开电控箱门,观察下滑座松开信号并没有反馈至PLC,PLC 输入指示X033 号指示灯不亮,可以确定下滑座松开检测开关无反馈。在夹紧器推杆与行程开关之间加入一垫片,X033 号知识点随即点亮,按钮SB22 内部的指示灯也亮起,油泵电机延时后停止,说明分配下滑座完成。
1.4 故障处理方法
调整下滑座松开检测开关位置。如果调整位置仍然不能触发,则可考虑微量折弯夹紧器推杆。如确定夹紧器在松开与锁紧两个位置时行程不够,不能正常压下和放松位置检测开关,则可考虑将夹紧器的调节螺杆适当放松,使内部的菱形块机构能正常竖起和倒下,保证油缸的行程足够。在采取多种方法后夹紧器行程仍不够,则需要拆卸检修夹紧器。
2 昆机TK6113 数控镗床光栅尺故障分析与处理
2.1 故障现象
一台昆机TK6113 数控镗床面板出现Y 轴主动编码器硬件故障报警。机床各运动轴均锁住,禁止移动。
2.2 故障分析
该机床配德国西门子公司SINUMERIK840D 进口数控系统,X、Y、W 三个直线轴采用德国 HEIDENHAIN 直线光栅尺直接检测,B 轴采用德国HEIDENHAIN RON 系列圆光栅直接测量,U 轴、Z轴采用德国西门子公司电机内置编码器间接测量。X、Y、W 三个直线轴与B 轴旋转轴的光栅尺跟电机内置编码器组成闭环控制系统,重复定位精度及坐标定位精度可以达到0.02mm 以内。
根据报警提示,机床轴出现主动编码器硬件故障并带有故障轴代码。当出现该报警时,通常为该机床闭环测量系统中光栅尺测量系统发生故障所至,该机床的电机内置编码器设为第二测量系统及从动编码器。光栅尺工作环境比较恶劣,会受到油、水、操作者违规使用气管吹铁屑等造成内部污染,继而引发故障。
2.3 判断过程
(1)遇到该类故障,应先排除外部数据线是否正常,使用光栅尺与系统连接的备用数据线进行代换,重启设备后如果故障不变,可确定为光栅尺被污染所至。
(2)该机床设有方便切换测量系统闭环与半闭环的DB 代码,通过输入机床制造商密码进入机床的PLC 状态监控表,输入DB 代码DB200.DB6,我们可以看到后面显示的8 位数字代码,该代码从右往左依次代表XYZBUWSV,具体排列顺序可从机床NC 数据里的通用机床数据排序中看到。显示为1 的轴为闭环测量系统,显示为0 的为半闭环。这时我们可通过改动相应故障轴切换为半闭环,重启设备后机床各轴均可移动,这时可将机床切换至快速移动状态移动故障轴,移动时应特别注意,速度也不能过快,因为此时机床限位失效,一般在移动100毫米左右再进入PLC 状态监控画面将该轴改为闭环后重启。重启后如故障排除,说明机床光栅尺的某一点受到污染,如果故障不变,说明很可能光栅读数头受到污染。
(3)拆除光栅尺两端防护件,用洁净的无纺布张涂上酒精清洗光栅尺内部,同时拆除读数头进行清洗。如光栅尺整体从机床上拆下清洗,则安装时必须使用百分表检验尺身与机床导轨的平行度方可试机。
2.4 故障处理方法
用高纯度酒精清洗光栅尺内部光栅标尺,因光栅尺内部为高精度的镜面与电子元器件,注意工具等硬物的使用不得对其造成伤害。
数控机床发生故障后,应通过机床故障报警信息及报警帮助信息找到大致故障点或方向。处理故障时应先简后繁条理清晰。在不明确故障时,允许代换的部件可找同型号的配件进行代换,用排除法找到故障点。操作机床时应格外提高警惕,因为通常面对的是故障设备。需要改动机床数据前应先做好改动前的记录,必要时先备份机床数据和拍下照片。维修时应注意安全,包括自身安全、维修人员安全、设备安全。维修中断时注意保护好拆卸后的设备配件,维修结束后注意设备管线等应恢复至原出厂时的状态。
3 总 结
数控类设备必须保证有相对整洁的工作环境,最好可以实现温度与湿度控制,并禁止用压缩空气清洁机床光栅尺部位。带有气密封装置的机床,需要严格控制压缩空气的含油量及含水量。