尾矿砂在混凝土中的应用试验研究
2020-12-12张萌
张萌
(河北建设集团股份有限公司混凝土分公司,河北 保定 071000)
0 引言
混凝土是由胶结材料、骨料和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大;同时混凝土还具有抗压强度高、耐久性好、强度等级范围宽的优点,使其使用范围十分广泛,混凝土已经成为最大宗的建筑材料。
砂子作为细骨料在混凝土结构中占有不可取代的作用,对混凝土的和易性、强度、耐久性等性能有重要的影响。随着我国混凝土的快速发展,混凝土结构的大量应用,消耗了大量的天然砂资源,全国每年建筑用砂石数十多亿吨。加之对砂的技术要求越来越高,特别是能满足高强高性能混凝土要求的天然砂越来越少,严重地制约了高性能混凝土的发展。天然砂是一种地方资源,短时间内不可再生和长距离运输,我国不少地区已出现天然砂资源逐步减少、甚至无天然砂的情况。
在天然砂资源日益匮乏的同时,国内矿产资源在开发过程中,丢弃了大量的尾矿。我国有大量的金属矿和非金属矿,在采矿和加工过程中伴随产生约 20% 的尾矿,由于没有合理利用,已有上百亿吨的尾矿大量堆积,占用土地,造成环境污染。而如果经过适当分选与加工,不少尾矿就可以制成人工砂。
随着矿产资源的大量开发和利用,矿石日益贫乏,废弃物作为二次资源再利用正日益受到世界各国的重视,国内也相继出现了以山砂(自然山砂)、石屑(采石场在加工碎石过程中产生的副产物)、机制砂(专门以岩石经破碎、筛分生产)、尾砂(金属矿和非金属矿在采矿过程中产生的副产物)等人工砂替代天然砂的技术。尾矿作为一种较为理想和实际的替代材料,正越来越广泛地被应用于各种工程项目中,并在实际工程中大量应用,取得了较好的经济效益和社会效益。
1 试验
1.1 试验原料
(1)水泥:涞水冀东 P·O42.5R 水泥,标准稠度用水量 26.4%,初凝时间 186min,终凝时间 223min,3d抗压强度 29.4MPa,28d 抗压强度 55.2MPa,比表面积385g/cm2。
(2)矿粉:胜芳前进钢厂 S95 级磨细矿渣粉,比表面积 450g/cm2,7d 活性指数 80%,28d 活性指数108%。
(3)粉煤灰:衡水衡冠产Ⅱ级粉煤灰,需水量比104%,烧失量 2.10%,细度(0.045mm 筛余)15.3%。
(4)石子:涞水产 5~25mm 碎石,含泥量0.3%,压碎指标 7%。
(5)外加剂:保定慕湖产泵送剂,固含量38.2%,密度 1.218g/mL,减水率 18.6%。
(6)天然砂:涞水产Ⅱ区中砂,含泥量 1.6%,泥块含量 0.3%,细度模数 2.7。
(7)尾矿砂:尾矿是矿开采出的矿石磨细后,再经选矿厂选出精矿后产生的废渣。这部分废渣主要是矿石在提纯过程中留下的,组成和细度指标相对稳定。尾矿砂的主要化学成份为 SiO2,含量与天然砂的 SiO2含量基本相同。SiO2是以石英矿物形式存在,Na2O、K2O、CaO 和 Al2O3是以长石形式存在,Fe2O3以磁铁矿形式存在,这些矿物均具有稳定的物理化学性能,SO32-含量少,不足以构成对混凝土的危害。本试验采用的尾矿砂,含泥量 1.7%,泥块含量 0.2%,细度模数 3.2,属于建筑粗砂,粒级等各项物理性能均达到建筑用砂国家标准规定指标。
1.2 C30 混凝土配合比设计1.2.1 使用尾矿砂试验
因目前 C30 混凝土在工程中较为常用,所以本试验以 C30 混凝土为研究对象,使用尾矿砂替代河砂,研究尾矿砂替代量对混凝土性能的影响。混凝土配合比和性能试验结果见表 1。
由表 1 可见,随着尾矿砂掺量的提高,坍落度明显下降。调高砂率到 50% 后,混凝土的保水性较 47% 砂率下有所改善。由于尾矿砂的细度模数较大,低砂率下砂子对石子的包裹不够充分,砂率提高可以提高砂子对石子的包裹,从而改善混凝土的和易性。但是随着尾矿砂掺量的提高,和易性有所下降,主要原因是尾矿砂的外形多为棱角状,不易流动,且其颗粒级配差,极大地影响了混凝土的和易性。
1.2.2 使用粉煤灰试验
此试验使用粗尾矿砂作为部分细骨料,固定掺量80%,通过调整粉煤灰的含量,得出矿物掺合料对混凝土性能的影响。混凝土配合比和性能试验结果见表 2。
由表 2 可以看到提高粉煤灰掺量可以改善混凝土的和易性。这主要得益于粉煤灰的形态效应,即粉煤灰是由大小不等的球状玻璃体组成,其表面光滑致密,在混凝土中起润滑作用,同时粉煤灰的粒径比水泥颗粒小,粉煤灰均匀分布再水泥颗粒之间,阻止水泥颗粒黏聚,使滞留于水泥颗粒间的水释放出来,从而改善混凝土的和易性。
此外,可以看出,提高粉煤灰惨量后,混凝土的早期强度略有降低,但后期强度随粉煤灰的增加而提高,说明矿物掺合料(此处即粉煤灰)在一定范围内可以提高混凝土的后期强度。
表 1 C30 混凝土配比及性能检测结果 1
表 2 C30 混凝土配比及性能检测结果 2
2 结论
(1)粗尾矿单掺时,由于尾矿砂的外形多为棱角状,不易流动,且其颗粒级配差,使混凝土容易离析和泌水。提高粉煤灰掺量可以弥补这一缺点,生产成本较高,但是尾矿砂价格较天然砂便宜,总成本不会提高或略有降低。
(2)利用尾矿砂代替天然砂配制混凝土的方案是可行的。此方案的应用不仅可以节约自然资源和保护生态环境,而且还有显著的经济效益,为混凝土生产节约大量成本。