接转站三相分离器排砂系统堵塞的分析与措施
2020-11-29周建新王国梁
周建新,史 昆,王国梁
(青海油田公司采油一厂跃进接转站,青海 茫崖816400)
油井在产油过程中,往往会有地层的砂子随油产出,带有泥砂的原油混合液进入三相游离水分离器,首先进行液气的分离,气进入气系统输送至联合站进一步加工,液相再通过整流、机械破沫等过程进入沉降室。液相中的油、水和少量的固相泥砂在沉降室内分离,形成上部油层,下部水层,底部固相泥砂;处理后的油进入油室,水进入水室,再分别通过管道进入站场的油储运系统和水处理系统;底部的泥砂在重力作用下进入容器下部的集砂斗,定时通过阀门开启排砂系统排出容器。最后收集在排污池内进一步处理。但在分离器处理过程中,当泥砂沉积量不断增加后,依靠重力沉降除砂效果不是十分理想,在集砂斗的远端和部分死角泥砂仍会不断沉积,泥砂沉积到一定量后,三相分离器处理效果降低,水出口机械杂质指标超标不合格,必须打开容器清理。由于排砂效果不理想,不仅影响生产的正常运行,也缩短了三相分离器的维护周期,增加了运行成本。
1 原油中砂子来源的分析
1.1 储层的胶结状态
跃进油田储层的胶结物以泥质为主,胶结类型以孔隙胶结为主,胶结物含量较少,胶结疏松,尤其在油层含水后,部分胶结物被溶解,降低了岩石胶结强度,导致储层易出砂。砂子和原油一同进入接转站的三相分离器中。
1.2 应力状态的变化
储层垂向应力的大小取决于油层埋藏深度和上覆岩石的密度。钻井前砂岩油层处于应力平衡状态,但随着油田的开发,油层压力下降,储层砂岩体承载的负荷逐渐增加,砂粒间的应力平衡被破坏,增加了地应力对岩石颗粒的挤压作用,扰乱了颗粒间的胶结,也易导致地层出砂带入接转站的三相分离器中。
1.3 细粉砂影响
部分油井地层压力较高,进行绕丝管充填防砂充填施工时,地层细粉砂回吐进入充填层,使砾石层不致密,生产过程中地层砂容易进入井筒,使油井出砂被带到接转站的三相分离器中。
2 排砂系统堵塞的原因分析和风险因素
2.1 工艺流程的分析
三相分离器到排污池的排砂管线有弯头、三通、阀门等,容易造成局部阻力,砂子在管线中容易沉积下来,排完砂后需进行扫线,当天然气吹扫压力低时会吹扫不干净,正常运行情况下外输天然气低于0.2MPa。天然气的推力减小,砂子的流动性降低,排砂管线就会堵塞。由于排砂系统的管线都是金属管材,加之来液流速高且掺杂着大量泥砂,对三相分离器下部造成很强腐蚀性的水相,分离出来的污水,不仅矿化度,Cl2含量高,pH值低,而且含有CO2、H2S以及硫酸盐还原菌。这些因素使污水成为了腐蚀性极强的介质,并导致三相分离器内部受到强烈的电化学腐蚀。不但产生腐蚀,如果不及时排除砂子还会使其堆积在分离器内,大量积砂使容积变小,设备的液体有效处理能力大大减小,沉降时间缩短,甚至阻碍液体的正常流动,造成系统不平稳,增加了岗位工人的劳动强度,也缩短了三相分离器的维护周期,增加了运行成本,最终导致三相分离器无法正常运行。
2.2 环境温度的分析
冬季时三相分离器排砂系统容易冻堵,天气越冷冻堵越频繁。分离器到排污池排砂管线比较长,阀门、三通、弯头处存在的流动阻力,会使水合物滞留在管线中,温度越低凝结速度越快。管线中的泥砂杂质吹扫不干净,会积聚在管线中,泥砂越聚集越多,最后造成堵塞而无法流入排污池。冻堵后用热洗车加热水烫管线解冻。时间越长,地面的冰越多,增加了工人的劳动强度和不安全因素,也造成三相分离器和管线鳖压。严重时管线冻裂造成天然气泄漏,会使人员中毒或伤亡,增加了安全隐患,也造成了环境污染。
2.3 人为因素的分析
在排砂操作过程中,由于工作人员责任心不强,手动排砂时间太短,排砂不彻底,或者排砂阀门没关严,导致排砂管线中泥砂积聚。排完砂后没有用天然气吹扫管线,或者吹扫时间太短,会导致排砂管线中泥砂积聚,造成堵塞。由于阀门没关严造成的泄漏,可能造成排污池溢池,还会造成环境污染或着火爆炸,严重时带来人员伤亡。还可能造成分离器液位太低,污水系统进油,加大污水处理工作量,调储罐污油上升,增加污水处理难度。严重时造成污水系统核桃壳过滤器和石英砂过滤器堵塞,使系统停产。
2.4 设备因素的分析
分离器原有的排砂阀门是球阀,球阀具有密封性能好、操作方便、使用寿命长等优点,可球阀用在排砂系统开关并不实用,使用过程中会造成砂卡,使控制阀门失灵而无法正常生产,导致管线清砂和维修工作量巨增,分离器附件及内壁腐蚀严重,维护周期短,成本高。在整个分离过程中,由于来液流速高且掺杂着泥砂,对分离器造成很强的冲蚀与磨蚀。排砂系统的泥砂如果不及时排出,砂子会越积越多,会造成水箱去污水处理系统的水质变差,机杂含量升高。不仅增加了岗位工人的劳动强度,还会使整个系统不平稳,使水箱油水界面无法控制而停产。
3 三相分离器排砂系统堵塞的措施
3.1 预防措施
提高三相分离器气体的压力,运行时天然气气压控制在0.2~0.3MPa。压力低于0.2MPa时,管线中的砂子流动性降低。保证砂子流动时的压力必须大于0.25MPa,压力越大推动砂子流动的速度越快。为了使排砂顺利进行,天然气气压控制在0.25~0.3MPa,保证天然气压力能保证砂子流到排污池。
严格控制好水套炉的温度,正常运行时水套炉出口温度为60~70℃,也是三相分离器运行的正常温度。温度越低三相分离器分离的效果越差,液体的流动性也越慢,分离器集砂斗分离砂子的效果也变差。使排砂管线内介质的流动黏度增加。为了减少流动阻力,增加流动性,需严格控制好水套炉的加热温度。
降低排污池的液位,排污池的液位越高,分离器与排污池的压力差越小,砂子的流动越差。排污池的液位越低,分离器与排污池的压力差越大。为使排污池与分离器的压差增大,增加泥砂的流动速度,需降低排污池液位。
排砂时开大排砂阀门。排砂阀门开得越大,水冲砂子的压力越大,液体的流量增加,砂子的推力会增加,流动阻力就会降低,加大流动速度。
气温低于5℃时,排砂管线增加电伴热的运行时间,排砂管线到排污池的管线缠上电伴热后,外包毛毡,起到保温效果,防止排砂管线内介质被冻堵。
严格按照操作规程,排完砂后关好排砂阀门,打开天然气管线的吹扫阀门进行吹扫,吹扫时间不少于10min。
扫线时先用排污泵出口启泵压力扫线后,用天然气外输气压扫线,正常泵出口压力可达1.5MPa,天然气压力为0.25MPa。泵压力和负压导流管的共同作用,使排砂系统的扫线更彻底。
3.2 进行工艺性适应性改进
针对分离器排砂系统正常堵塞、排砂系统冬季冻堵,无法正常排砂的情况,通过规划、论证、实验,最后确定利用零位泵出口管线与分离器排砂系统连接,形成了一组冲砂系统,冲砂系统的液体进入排砂系统,通过零位泵的压力和负压导流管的双重作用,将砂子顶出,顺利地排到排污池,从而达到排砂的目的。新的排砂系统工艺管线全部采用钢骨架复合管线,既防腐又防结垢。排砂系统安装了远程自动排砂装置,只要在电脑上设置好排砂时间就会自动完成。取代了原有的手动排砂,解决了手动排砂不彻底的问题,操作方便好用。这样不但解决了三相分离器堵塞问题,而且降低了岗位工人的劳动强度,也提高了排砂质量,减少了三相分离器的内部腐蚀,延长了三相分离器的清理周期,保障了注水水质,保证了三相分离器的平稳运行。
3.3 进行零部件适应性的改换
将球阀改换成闸阀,球阀操作方便,但容易砂卡,如果砂卡会造成阀门关不严而泄漏,排污池液位上升,排污泵起泵频繁,增加了岗位工人的劳动强度和操作难度。泄漏量大还会造成排污池溢池,增加安全风险。闸阀流动阻力小,启闭行程长,流动方向不受限制,结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,使用寿命长,密封可靠,操作轻便灵活,不易砂卡。所以,将排砂阀门改换成闸阀,解决了排砂系统堵塞问题。
4 效益评价
通过改进,解决了排砂系统堵塞问题,单次可节约清罐8000元,每年清罐两次需要16000元。利用泵车顶线大约需要3000元,每个月泵车顶线一次,每年需要36000元。每年清罐加上泵车顶线共花费5.2万元。接转站两台分离器每年可节约10.4万元。大幅延长了清三相分离器使用周期,减少了三相分离器内部的腐蚀。保证水质机杂超标问题,保障了三相分离器的正常运行,降低了成本,减轻了工人的劳动强度,为接转站的平稳运行做出了实实在在的贡献。