一种高效反相破乳剂在渤海某油田的应用探究
2020-11-27李冬宁杜冠乐李嘉俊李志平
李冬宁,杜冠乐,李嘉俊,李志平
(中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300452)
随着海洋油田开发的进行,产出液含水率逐步升高,O/W 型乳状液的比例逐步增大,乳化性更强,致使后期处理难度不断攀升,开发新型高效的反相破乳剂成为必需[1]。且随着环保力度的加大,对于排海和注水水质均提出了较高的要求。目前,单纯、常规的反相破乳剂已不能满足海上油田污水处理平台空间有限、处理设备少、停留时间短等问题处理的需要[2]。
本文针对渤海某油田产出液性质,评价出一种高效反相破乳剂,并成功在在渤海某FPSO开展了现场试验。现场结果表明:当反相破乳剂加注浓度为55 mg/L时,现场应用效果优于在用反相破乳剂,可成功在油田现场推广应用。
1 现场工艺特点及药剂作用机理
1.1 FPSO处理工艺
FPSO(浮式储油卸油装置)是海洋油田油气水处理中心,它具有原油处理、储存和外输等功能[3]。渤海某油田,上游平台油井产出液经简单处理后汇集至FPSO,并做进一步处理。渤海某FPSO处理工艺如图1。
图1 现场工艺流程图
现场生产中,油井产出液经海管汇集后进入FPSO一级分离器,在一级分离器内经初步油水分离后,上部油样进入二级分离器及电脱水器继续处理,合格原油进入下舱储存,一级分离器底部水样则进入生产水系统进一步处理,合格污水回注地层。
1.2 流程特点
目前,FPSO日处理量液量约50000 m3,处理油量约8000 m3,货油舱原油含水要求低于0.5%,生产水处理后含油值低于30 mg/L,对药剂的性能要求极高。FPSO各处理单元需要时刻面对上游平台采出液性质的影响,若处理效果不好,则影响正常原油外输及生产水回注。
现场平台工况:污水处理量大,设备空间狭小,污水停留时间短,处理难度大;上游来液油中含水值高,水中乳化值较高,且不易破乳;上游来液中气量不稳定,流程波动大,进一步增大处理难度。
1.3 反相破乳剂作用机理
海管来液含有较多水及乳化,多以水包油形式存在。水包油乳液状态稳定,自由运动的小油滴带相同电荷,无法聚集扩大。反相破乳剂分子中含有不同比例的R1~R5亲油基和亲水基-OH、-N+等,这些亲水、亲油基团可依附于乳化液的油水界面,降低界面膜强度,从而破坏界面膜[4]。加入反相破乳剂后,通过架桥作用、电中和及絮凝聚集,使污油水中小油滴聚集变大,并从乳化液中脱出,进而快速破乳。
本文采用聚丙烯酸酯乳液作为实验反相破乳剂。其相对分子质量小,作用于高含水的水包油乳液时,油水分离迅速、彻底。同时,与破乳剂协同作用好,不会影响在用破乳剂效果,油水分离后大部分药剂留存在水相中,对后续的原油处理影响较少。
2 现场试验
2.1 现场瓶试试验
试验开始前,取海管来液放入分水器中,静置分层撇去上层油样,然后在脱水扁瓶中加入待评价反相破乳剂,评价试验药剂在现场加注浓度时的应用效果,并测定作用后水中含油值。现场验证结果见表1。
表1 现场验证
由现场瓶试试验可知:对标现场在用药剂,试验反相破乳剂FP-01在加注55 mg/L条件下,现场应用效果优于现场在用药剂,可开展现场试验。
2.2 药剂配伍性试验
取试验药剂FP-01与现场在用其他药剂分别按照1∶10、10∶1、1∶1不同比例进行配伍性验证。两种药剂混合后,静置24 h观察混合液状态。试验结果表明:试验反相破乳剂与现场药剂混合后,无沉淀、分层及药剂析出现象,药剂配伍性良好。
同时,取试验反相破乳剂,按照现场加药条件分别加注反相破乳剂和破乳剂,验证两者的协同破乳作用。试验表明:反相破乳剂对破乳无影响,两者协同作用良好。
2.3 药剂现场试验
结合现场流程情况,开展为期一周的反相破乳剂FP-01现场试验。试验开始时,录取1天空白数据,然后,加注试验反相破乳剂FP-01,加注量60 mg/L,稳定观察24 h后,将药剂加注浓度降为55 mg/L(同现场在用药剂),检测各监测点油水指标。试验过程各级分离器油中含水值见表2。
表2 油中含水值
由试验结果可知:在相同加注浓度条件下,加注试验反相破乳剂后,一级分离器、二级分离器油相含水及乳化值均稍有降低,可降低电脱水器处理压力;下舱含水值降低5.6%,表明试验反相破乳剂对于油系统无影响。
同时,加密监测现场油系统水相出口及水系统各级分离器出口水质,试验结果见图2、图3。
根据试验结果及图2、图3可知,在试验反相破乳剂FP-01加注浓度55 mg/L情况下,现场处理效果良好。根据检测结果,加注试验药剂FP-01以后,在相同加注浓度条件下,一级分离器水相出口水中含油值降低17.8%,斜板撇油器入口水中含油值降低15.4%。斜板撇油器出口水中含油均值降低28.2%,加气浮选器出口水中含油均值降低25.1%。注水水质均值由14 mg/L降至11 mg/L,降低21.4%。表明加注试验反相破乳剂后,水质变好,满足现场流程需要。
图2 一级分离器水相出口及撇油器入口含油值
图3 水系统各级含油值
根据现场油系统及水系统处理试验结果:加注试验反相破乳剂FP-01后,现场油相含水值、水系统各级含油值均有一定程度的降低,试验反相破乳剂满足现场油水系统处理需要。
2.4 核桃壳处理情况
以现场1号核桃壳滤器为例,监测试验期间核桃壳滤器的现场应用情况,主要检测指标为:核桃壳滤器反洗前压差及流量、反洗前后水质变化。检测期间,维持现场在用清水剂加注量16 mg/L,助滤剂加注4 mg/L。试验结果见表3。
表3 现场1号核桃壳滤器检测数据
根据试验前后核桃壳滤器处理情况可知:试验药剂加注过程中,反洗前后压差、反洗前后水质变化均基本相当,反洗前流量稍有增加,表明试验反相破乳剂FP-01加注后,不会增加核桃壳滤器处理压力;且出口水中含油值更低,表明水质变好。
3 结论及建议
根据反相破乳剂FP-01现场试验结果,加注试验药剂后,油水系统均有一定程度的改善,注水水质更好,不会增加核桃壳处理压力,满足现场应用需要。
1)在与现场药剂加注量相同条件下,加注试验药剂FP-01后,油系统各级油水含水值均有一定程度降低,下舱含水值降低5.6%,表明试验药剂对油系统无影响;一级分离器水相出口水中含油值降低17.8%,斜板撇油器入口水中含油值降低15.4%,斜板撇油器出口水中含油均值降低28.2%,加气浮选器出口水中含油均值降低25.1%,注水水中含油均值由14 mg/L降至11 mg/L,降低21.4%,现场水系统均有一定程度提升。表明在相同加注浓度条件下,试验反相破乳剂现场应用效果优于在用反相破乳剂,可正常替换。
2)试验反相破乳剂加注后,核桃壳滤器反洗前后压差、水质变化、流量均相当,表明试验反相破乳剂不会增加核桃壳滤器处理压力,对注水水质无影响。