APP下载

减少曲轴车拉侧壁刀崩刃的有效措施

2020-11-27黄永辉

装备制造技术 2020年6期
关键词:侧壁曲轴工位

黄永辉,陈 健,王 刚

(上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司,山东 青岛266555)

1 课题现状

某公司一条年产35 万件四缸铸铁曲轴生产线(下称曲轴线)上,OP20 工位负责曲轴主轴颈、法兰盘、芯轴端及链轮端的粗、精加工,采用的装备是配有自定心中心架的双刀盘型5 轴联动的德国产Boehringer 车拉机床(图1)。

图1 Boehringer 车拉机床图片

侧壁刀对主轴颈相邻的曲臂侧面车削(见图2)时,受切削深度ap大、切削刚性差及工况恶劣的影响,极易产生崩刃等问题,造成工件返修/报废与机床停机换刀。

图2 侧壁刀车削曲臂侧面示意

2 课题选定

近一年,曲轴线OP20 工位的清根刀、开槽刀、侧壁刀等刀具共计发生崩刃73 次。其中,侧壁刀崩刃54 次,占比73.98%,累计锁定崩刃工件546 件。这既严重制约产品质量,又造成工件不良返修,还带来大量人力、物力浪费。因此,公司成立攻关型QC 小组(省略小组成员情况及活动甘特图),对曲轴M1 进行“降低曲轴车拉侧壁刀崩刃”课题攻关。

3 设定目标

QC 小组对曲轴M1 在OP20 工位发生的54 次侧壁刀崩刃进行统计,据崩刃部位的不同,绘制出图3所示的帕累托图。

图3 OP20 工位侧壁刀崩刃的帕累托图

由图3 看出:侧壁刀崩刃主要集中于A4A5 及A2A3 侧壁部,由帕累托图数据分析:A4A5 左侧壁及A2A3 左侧壁崩刃占总崩刃数量70.3%,找到导致A4A5 左侧壁及A2A3 左侧壁崩刃原因并采取有效措施,降低至A4A5 右侧壁崩刃频次,在其它问题不增加的情况下,侧壁刀崩刃的发生频次可以降低到:54× [1 -(70.37% -(85.19% - 70.37%)] = 24.0 次。即侧壁刀崩刃的发生频次由4.5 次/月控制到2 次/月。

4 目标可行性分析

QC 小组对曲轴M1 和M2 在OP20 工位某年度发生的侧壁刀崩刃进行统计,如图4 所示。2012 年平均每月崩刀1.42 次,经团队讨论,将目标由每月4.5次降低到每月2 次,是完全可以实现的。

图4 曲轴M1 历年度侧壁刀崩刃次数对比

5 原因分析

QC 小组运用头脑风暴法,从人、机、料、法、环方面分析侧壁刀崩刃问题,绘制出图5 所示的因果分析图,找出曲轴线OP20 工位侧壁刀崩刃的11 个末端原因。

图5 侧壁刀崩刃因果分析图

6 要因确认

6.1 要因确认的计划编制

结合侧壁刀崩刃的因果分析图,QC 小组编制了要因确认计划表(见表1)。

表1 要因确认计划表及验证分析

6.2 要因确认的验证分析

QC 小组运用要因确认的排查方法,对每一个末端原因进行验证分析,给出相应结论(是否要因)、确认人和确认时间。

7 制定对策

QC 小组最终确认造成曲轴车拉侧壁刀崩刃的要因,制定对策实施计划表(表2)。

表2 要因实施计划表

8 对策实施

8.1 对策实施一

辨识出员工在操作机床过程中存在导致崩刀的潜在失效模式后,在机床上张贴温馨提示,培训员工严格按照要求进行机床操作,同时将该潜在失效模式更新到PFMEA 中并更改操作标准。

8.2 对策实施二

针对加工过程中由于突然断电或静电等其他原因导致机床刀盘CCA/B 原点丢失问题:

(1)增加原点丢失检测刻盘(图6)。

(2)电机编码器的屏蔽线接地(屏蔽线为弱电信号,接地后可以释放静电)。

图6 增加原点丢失检测刻盘

8.3 对策实施三

针对M1 侧壁刀刀寿偏高问题,通过自主改造,对车削刀盘进行结构优化,增加侧壁刀刀夹数量,刀寿由450 降低至225。

8.4 对策实施四

因A5 左侧壁存在断续加工优化加工参数,降低侧壁刀进给速度:A2/A3/A4/A5 侧壁刀进给速度F0.35→F0.2 。同时为平衡节拍,将清根刀及拉刀进行微量调整:清根刀进给速度F0.12 →F0.14,拉刀进给速度F0.2 →F0.3。

8.5 对策实施五

曲轴M1 OP20 工件加工A5 左侧壁时,由于入刀时存在断续切削,容易发生崩刀导致工件加工尺寸出现偏差而报废。

优化侧壁刀走刀路径,增加CL20 的加工余量,减少CL 加工余量,将螺纹孔处由CL 加工改为CL20加工,同时将A5 油领圆弧改为由CL20 加工,以降低侧壁刀CL 的崩刀频次(如图7、图8)。

图7 优化前侧壁刀加工工艺

图8 优化后侧壁刀加工工艺

9 效果检查

经过一系列的行动措施得以实施,侧壁刀崩刀频次由平均3.5 次/月降低至0.5 次/月,完成活动前制定的目标。

10 结束语

通过本次活动,QC 小组成员对分析问题解决问题的各种工具的运用水平得到提高,分析问题、解决问题的能力进一步加强。下一步我们会定期和各部门沟通,熟悉业务,通过各难题的攻关来提升公司整体质量,减少返修浪费,提高客户满意度。找到问题发生的原因和解决方法,对于提高设备开动率、降低刀具成本、减少工件报废率等方面具有极其现实的意义。

猜你喜欢

侧壁曲轴工位
侧壁设计对双环栅场效应晶体管电热性能的研究
QPI-2200M柱塞泵分体式曲轴机加工工艺方法研究
LCA在焊装车间人工上件工位应用和扩展
精确WIP的盘点方法
工位大调整
浅析曲轴磨床的可靠性改进
越野车侧壁加强筋板工艺改进
汽车冷冲压U形梁卷曲的控制
层合板上层建筑侧壁抗空爆性能研究
滨江:全省首推工位注册