思山岭铁矿1#回风井掘进工作面预注浆实践
2020-11-23张洪海王宏勋朱月飞
张洪海, 王宏勋, 朱月飞
(1.中国恩菲工程技术有限公司, 北京 100038; 2.本溪龙新矿业有限公司, 辽宁 本溪 117000)
1 前言
井筒(巷道)掘进通过含水层,裸露井筒预测涌水量大于20m3/h或井、巷穿过导水断裂破碎带,围岩稳定性较差或涌水量大于基建期的排水能力时,应注浆堵水加固后再掘进,以保证安全。若受注岩层埋藏深,含水层之间间隔较远时宜采用工作面预注浆[1]。
思山岭铁矿1#回风井由中国恩菲工程技术有限公司设计,它主要承担回风任务,井筒内装备有梯子间,作为矿山的一个安全出口。井筒净直径7.5m,井口标高+265m,井底标高-1 053.5m,井深1 318.5m。锁口段采用厚800mm的双层钢筋混凝土支护;井颈段以下至-895m正常段采用厚500mm的混凝土支护,较破碎岩层段采用锚网一次支护+厚500mm的混凝土支护,破碎岩层段采用锚网一次支护+厚500mm的双层钢筋混凝土支护;-895m至井底井筒段采用锚网一次支护+厚500mm的混凝土支护。
1#回风井井筒掘进至井深197.1m时,工作面出现涌水,涌水量为76.22m3/h。为了改善井筒施工条件,保证混凝土施工质量,降低排水费用,决定进行工作面预注浆。
2 工程、水文地质概况
1#回风井岩土工程勘察报告显示,137.15~203.45m段为千枚岩,岩心较完整,呈柱状-短柱状,个别块状,RQD值为87%;层理较发育,岩心轴与层理夹角10°。203.45~217.65m段为构造角砾岩,原岩为千枚岩,岩心破碎,呈碎块状和块状,个别短柱状,RQD值为11%;裂隙发育,裂面粗糙,充填泥质矿物,有地下水活动迹象。217.65~247.35m段为泥灰岩,主要矿物成分为黏土矿物,层状构造,岩石较完整,呈短柱状-柱状,个别块状,RQD值为61%;裂隙较发育,裂面倾角45°;其中221.85~223.55m、224.00~225.05m、231.95~232.85m岩石破碎,裂隙发育,裂面粗糙,裂面倾角50°,有地下水活动迹象。247.35~260.30m段为构造角砾岩,原岩为泥灰岩,构造角砾明显,胶结差,岩心较完整,呈短柱状-块状,岩石蚀变强烈,岩心采取率100%,RQD值为64%;构造裂隙发育,被泥质充填。
根据工作面预注浆钻孔施工情况进行综合分析,受岩石产状等因素影响各钻孔揭露情况略有差异,施工情况如下:井深200.6~212.6m段钻进速度较慢,部分钻孔出现不冲击现象,结合岩粉判断该段岩性破碎,充填有泥质矿物,地下水活动频繁;212.6~234.6m段岩性与上一段相比相对较完整,但局部破碎,富水程度差异较大;234.6~242.6m段岩性破碎,充填泥质矿物,胶结较差,遇水软化影响钻进,有明显地下水活动。从检查孔施工情况来看井深242.60m以下岩性仍破碎,充填泥质矿物,遇水软化,有地下水活动迹象。
3 注浆方案及设计参数
3.1 注浆段高
由于井筒197.1m工作面涌水较大,不具备直接进行工作面预注浆施工条件。故采用敷设滤水层、浇筑止浆垫进行工作面预注浆的治水方案。
3.2 主要设计参数
钻孔参数:段高控制在50m,钻孔数量28个,其中24个钻孔为切向斜孔,钻孔切向角为149°52′8″、钻孔顶角为3°26′23″;4个为垂直检查孔,孔深为55m。注浆孔布置如图1所示。
图1 1#回风井工作面注浆孔布置
浆液类型与注浆参数:浆液类型选用单液水泥浆和水泥-水玻璃浆。水灰比为4∶1~1∶1,水泥-水玻璃浆体积比为1∶0.5~1∶0.2,注浆终压控制在8 MPa。
4 施工主要情况
4.1 滤水层、止浆垫施工
1)滤水层施工
首先安装2只高度分别为4.7m和4.85m的φ600mm滤水管,然后进行裸井段导水措施,之后向井底抛碎石子(20~40mm)敷设滤水层,滤水层敷设高度为1.7m。
2)止浆垫施工
为防止井壁上部淋水影响止浆垫的质量,浇筑止浆垫前通过截水槽将井壁淋水导入吊盘临时水箱。在确保井底排水、供电、下料等设施均能正常运行后,采用C30商品混凝土浇筑止浆垫,浇筑厚度为2.8m。
4.2 主要施工设备
采用MKQJ120/40潜孔钻机凿孔,设备数量3台,两用一备;注浆选用2TGZ-60/210 X型双液注浆泵2台,一用一备。
4.3 孔口管及其埋设
按设计位置采用潜孔钻机开孔5.0m,钻孔孔径130mm,钻孔压浆预埋孔口管。孔口管采用φ108mm无缝钢管加工而成,孔口管上部焊接法兰盘,管体部焊接防拔筋。孔口管安装好后,注入适量单液浆或双液浆固定好孔口管[2]。养护至6h后,压水进行耐压抗渗试验。
4.4 钻孔及扫孔复钻
注浆孔分两序间隔施工,单、双数编号孔数目相同,交叉布置。钻孔沿同一方向,先施工单数编号孔,双数编号孔作为检查孔。双数编号孔若未探到水,注浆终止;若探到水,继续注浆,中间的4个孔作为检查孔。周边的24个注浆孔均斜插钻进,可以确保钻孔穿过纵向裂隙。
扫孔和向下钻进时采用φ90mm钻头,钻进过程中若涌水量超过5m3/h时,应立即停止钻进而改为注浆;若出水量不大,则钻孔一次达到设计深度,然后再对该孔注浆。另外,钻孔时要在孔口管法兰盘上安装高压球阀和防喷装置,防止突然出大水,造成淹井事故。
4.5 浆液类型
注浆材料选用新鲜无结块的P.O42.5普通硅酸盐水泥和水玻璃。工作面预注浆以单液水泥浆为主,固定孔口管、漏浆严重或裂隙跑浆时,采用水泥-水玻璃双液注浆。水灰比为4∶1~1∶1,水泥-水玻璃浆体积比为1∶0.5~1∶0.2。
止浆垫接缝及滤水层段注浆时采用单液水泥浆和水泥-水玻璃双液浆。水灰比为1∶1,水泥-水玻璃浆体积比为1∶0.5。
4.6 注浆终压
设计规定注浆终压原则上按照2~4倍静水压力确定,本次注浆段设计注浆终压为8MPa。实际施工过程中,根据浆液类型及各孔段的具体受注条件进行了必要的调整。实际注浆终压一般控制在10~12MPa,个别钻孔注浆终压为15MPa。
4.7 完成的主要工作量
从开始预埋第一序孔口管到28个钻孔全部终孔,施工工期21d。完成的主要工程量为:钻孔总进尺1 434m,总扫孔1 502.5m,消耗水泥136.45t,水玻璃7.2t,耐压抗渗28次,压水74次。其中11#钻孔注浆成果见表1。
表1 11#钻孔注浆堵水成果表
5 本次注浆段存在问题分析
1)注浆参数与含水构造之间存在明显的不适应性
1#回风井虽然进行了工程地质勘察,但由于地质条件的特殊性加上工勘孔的深度大,工程勘察对井筒地下水的富水性特征认识片面。本次工作面预注浆钻孔揭露情况说明实际水文地质条件(含水层富水性、含水构造特征、涌水量及其变化)复杂程度远远超过预测。因此,设计阶段很难做到设计参数与实际地质条件应满足的参数相适应。
2)设计终压不能满足本次注浆要求
设计时预计该注浆段注浆终压8MPa,且达到设计终压稳定15~30min、注入量小于10~15L/min时,结束注浆。但在实际注浆过程中发现,当注浆压力高于8MPa时,浆液的注入量仍较大,结合工程实际本次注浆的注浆终压最终控制在10~15MPa。
3)受注段地层水泥浆可注性较差、扩散半径偏小
结合工勘资料及实际钻孔揭露情况来看,本次注浆段内岩石透水性弱、裂隙宽度小、部分段泥化严重、富水性差异大给注浆带来一定困难。本次注浆过程中水泥浆对于受注段地层来讲可注性较差,因而影响浆液的扩散半径。
6 结论
(1)因受注段地层水泥浆可注性较差,可能造成部分裂隙未被完全充填密实,故在井筒下掘过程中应采取浅孔探水措施,若发现探水孔有涌水,必须及时采取工作面堵漏注浆,保证达到预期的注浆效果。
(2)通过施工注浆孔发现本次注浆段内存在两段明显的破碎带,破碎程度高、泥化严重、遇水易软化。因此,在通过这两段破碎带时,应采取相应的井壁支护措施。
(3)根据工勘报告所提供的资料并结合井筒下掘工作面的实际情况,总结本次工作面注浆经验,应根据工作面岩性情况在合适的位置预留下一含水层注浆段岩帽,避免施工止浆垫。