34MnB5 钢汽车空心稳定杆疲劳失效分析
2020-10-29汪永国吴胜付
刘 阳 汪永国 崔 磊 马 聪 吴胜付
(马鞍山钢铁股份有限公司技术中心,安徽 马鞍山 243000)
0 引言
汽车稳定杆能够防止汽车车身发生较大的横向倾斜和横向角振动,从而在车辆转弯或者颠簸时起到提高驾驶员及乘客的舒适性[1]。 某车型新开发的空心稳定杆在台架试验过程中提前发生疲劳失效,疲劳试验结果约为15 万次,未达到要求的25 万次,而同批次的其他零件疲劳试验结果基本约为40 万次。 该零件材质均为34MnB5-P 酸洗板, 零件加工工艺流程为: 酸洗板→分条→焊接→热处理 (退火)→酸洗润滑→冷拔→热处理(正火)→矫直切管(精密钢管)→冷弯成型→热处理(淬火+回火)→矫正→(内防腐)→端头加工→喷丸→磷化→涂装→成品[2-5]。由于提前失效零件的化学成分、洛氏硬度检测均满足技术规范要求,因此本文通过对失效零件开展断口形貌及组织进行分析,以确定该零件提前断裂失效原因。
1 试验结果和分析
1.1 断口形貌
零件断裂位置位于稳定杆右侧橡胶固定点,断口宏观形貌如图1a, 可以看出断口基本与钢管轴向垂直,其断口呈现出典型的扭转疲劳断口,且该断口可以分为2 个(裂纹扩展区、过载瞬断区)部分。 采用扫描电镜对断口进行观察,结果如图 1(b~d)。 可以看出:(1)裂纹起裂点均位于管内壁,从内壁首先向外壁扩展贯穿,然后沿着管壁向两侧扩展;(2)起裂点位置附近未见明显的凹坑、夹杂物等缺陷;(3)裂纹起裂点附近及扩展区呈现典型的脆性断口特征,由于受到交变应力作用,使得垂直于裂纹扩展方向存在明显的微裂纹;(4)过载瞬断位置呈现典型的韧窝形貌,为典型的韧性断裂。
图1 断口SEM 形貌
1.2 金相组织
通过对断口形貌分析, 找出裂纹起裂点对应位置,并在试样上标注。如图2(a)所示,对断口附近的横截面进行金相分析,结果如图2。 可以看出:(1)裂纹起裂位置非焊缝位置(如图2b),表明开裂非焊接原因导致;(2)金相组织为回火马氏体。 此外,外壁未见明显脱碳(如图2d),内壁存在明显的脱碳层,局部位置全脱碳层厚度为 20~30 μm(如图 2e、2f)。 这可能与零件加工过程中对外壁进行喷丸强化处理有关。
图2 断口金相组织
为进一步分析导致内、 外壁脱碳层差异产生的工序, 选取同批次生产的精密钢管及疲劳寿命约为40 万次的零件取样进行金相观察,结果如图3。 可以看出:(1)精密钢管组织为铁素体+珠光体(如图3a),且内壁没有全脱碳层;(2) 疲劳寿命合格的零件内壁仅局部位置发生轻微脱碳,未见明显的全脱碳层(如图3b);(3)结合零件生产工序可知,导致内壁产生全脱碳的工序为冷弯成型后的正火热处理过程中。
2 结论
(1)零件台架试验评估时,由于零件受到交变应力作用裂纹优先在内壁厚度为20~30 μm 的全脱碳层位置产生并向外扩展,是导致零件早期疲劳断裂的原因。
(2) 导致内壁脱碳的主要工序为最后一道热处理,即冷弯成型后的(淬火+回火)热处理工序。 因此,为保证成品零件批量稳定性,需要严格控制该热处理工序相关规范。
图3 精密钢管及合格零件金相组织