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低压气井增产技术应用与效果

2020-10-21莱建伟李欣韩跃涛

名城绘 2020年4期
关键词:效果应用

莱建伟 李欣 韩跃涛

摘要:米采油工区属低孔低渗气藏,储层物性差,均为压裂投产,随着不断开发,储量动用的提高,井筒积液、压力降低、储层污染等影响正常生产的问题逐步显现,导致产气量下降。本文主要对低压气井增产技术应用进行了阐述,以供参考。

关键词:低压气井;应用;效果

1概述

米采油工区目前负责米登-温西十西山窑、温西一西山窑两个气藏开发现场管理,属低孔低渗气藏,储层物性差,均为压裂投产,随着不断开发,储量动用的提高,井筒积液、压力降低、储层污染等影响正常生产的问题逐步显现。

米区块西山窑气藏含气面积6.89平方千米,天然气地质储量21.48亿方。累计产气6.16亿方,采出程度28.7%。西区块西山窑气藏含气面积3.17平方千米,天然气地质储量21.33亿方。累计产气11.8亿方,采出程度55.3%。  其低压气井生产主要有以下三个问题。

一是自喷井,随着地层压力下降,携液能力变差,井筒积液导致产气量下降。积液深度大部分在700-1800m。

二是单井日产气量小于5000方气井,占比63.3%,由于地层压力逐年下降,部分气井井口油压接近或低于集输系统压力,影响天然气进站生产。

三是机抽井作业过程中修井液漏失进入地层造成污染,导致排液时间加长或者气井产能大幅下降,单井气量损失高达31.2%。

2关键技术研究

2.1如何判断井筒积液

当生产气井出现以下三种情况时,可判断其井筒内有积液影响,一是气井生产时套压上升、产气量下降;二是套压不变,产气量下降;三是套压、产气量周期性波动。

2.2 技术对策

通过系统分析生产气井的地质、动态特征,开展不同类型增气技术效果评价及优化,分析工艺适应性,提出开发生产不同阶段,所适用的气井增产技术。

速度管柱技术,通过应用38mm连续油管作为生产管柱,增大井筒气体流速,提高了携液能力;施工过程带压作业,避免了储层伤害、施工时间短。其选井条件是气量大于3000方/天,气液比大于2000;气层中深(2000m—3000m);流压介于4.0—6.8MPa。

工区优选典型积液影响自喷井m706、m703、mc305三口井应用速度管柱技术,实现气井平稳生产,累计增气228万方。

该技术优点是一次性投入,依靠气井自身能量排水,节省了人力物力,工艺可靠,采取不压井作业,减轻了对地层的伤害。缺点是成本高、投资大。

泡沫排水采气技术,应用起泡剂,减小液体表面张力,产生大量的较稳定的含水泡沫,减少气体滑脱,降低自喷井油管内的摩阻损失和井内重力梯度,提高气井的携液能力。操作简单,见效快,适用性强,经济效益高。 其选井条件是气层中深流压大于4MPa、压大于油压2-3MPa、含水大于50%。

泡沫排水采气技术在自喷井mc53、m703井应用取得较好效果后,在4口机采井mqc2、wj1-1、wq1、wx1-404井实施泡排试验,两口见效,累计增气63.2万方。

该技术优点是设备简单、施工容易、见效快、成本低。其缺点是加入泡排剂时需要关井,气井复产后,气量波动大,压力波动大,生产压力波动易造成管线破损、分离器系统不平稳等次生伤害。

负压采气技术,以抽吸强采的方式增大生产压差,提高气井携液能力,有效恢复低压气井的产气能力,发挥气井的最后一丝能量,提高气井的最终采收率和经济效益。

3经济效益评价

2018年三种增气技术在米采油工区低压气井应用实施11井次,平均单井增气4600方/天,累计增气707.26万方。

2018年三种增气技术在米采油工区低压气井应用累计成本210万元,收益644万元,投入产出比1:3.0。

4总结

速度管柱、泡沫排水采气、负压采气等气井生产工艺技术应用,可以大幅增加单井产气量,延长气井的生产周期;三种关键技术对于气井稳产上产起到了较好的效果,但各个措施的优缺点也同样明显,仍需要在今后的工作中不断总结优化。

参考文献:

[1]陈庆辉. 低压低产气井排水采气工艺技术的应用分析[J]. 科学家,2016,4(9):78,125.

[2]余辉,张雅婕,杨小春,邹翔. 低压低产气井排水采气工艺技术[J]. 化工管理,2018,(9):177.

(作者單位:中国石油吐哈油田公司)

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