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本安型采煤机外迁液压拔轴器的研制与应用

2020-10-20刘国新

写真地理 2020年11期
关键词:液压泵

刘国新

摘 要: 本安型采煤机液压拔轴器通过采用手动液压泵作为动力源,超薄型液压千斤顶作为支撑力输出,支撑限位架作为支撑和限位,活动连杆使行走轴受到的拉力始终保持垂直位置,平衡架作为中间承力部件,支点压板配合活动连杆保持输出力垂直,从而实现了采煤机外迁拔轴功能。

关键词: 液压泵;超薄型千斤顶;支撑限位架;活动连杆

【中图分类号】TD421     【文献标识码】A     【文章编号】1674-3733(2020)11-0202-01

交流电牵引采煤机广泛应用于煤矿井下综采工作面,与工作面刮板输送机、液压支架配套使用,完成综采工作面截煤、落煤、装煤作业。采煤机采用交流变频调速、销轨式牵引,通过变频电机拖动,经过减速箱减速后带动外迁主动轮、从动轮在刮板输送机齿条上行走。主动轮、从动轮靠外牵引箱行走轴支撑并承载力,依靠导向滑靴导向,当行走轮损坏或滑靴损坏时,需要拆卸行走轴。目前井下采煤机拆卸外迁行走轴主要使用悠锤,通过人力悠动悠锤,将外迁引轴拔出。该方法在操作过程中容易产生火花,输出力小,体力耗费大,有时难以将行走轴拔出,针对该种现状,研制了本安型采煤机液压拔轴器。该装置可直接将整体固定到外迁引轴外侧,只需人力操作手动液压泵即可完成外迁拔轴工作,整个工作过程中不易产生火星,操作人员省力,操作安全,可短时间完成外迁拔轴工作。

1 采煤机外迁拔轴器构成

1.1 构成。该套装置主要由手动液压泵、高压油管、超薄型液压千斤顶、高强螺栓、高强垫圈、行走轴变径、平衡力支撑架(包括:支撑限位架、活动连杆、平衡架、支点压板、千斤顶托架)构成。

1.2 各部分作用。手动液压泵:通过手动打压,输出高压液体,为千斤顶打压。超薄型千斤顶:可提供最高30T的输出力,用以将行走轴拔出。平衡力支撑架:千斤顶托架用以拖住超薄型千斤顶,提供其稳定支撑;平衡架一端连接与活动连杆,另一端与超薄千斤顶输出接触,中间可通过高强螺栓,依靠高强螺栓带动行走轴变径及行走轴,其作为中间承力部件;活动连杆一端连接于底部固定板,另一端连接于平衡架,活动连杆可根据高强螺栓受力情况改变其活动位置,使行走轴受到的拉力始终保持垂直位置,避免倾斜力将高强螺栓拉弯;支点压板采用点接触方式和平衡架接触,配合活动连杆始输出力始终保持垂直位置;支撑限位架起支撑平衡架并限制其游动位置装置。

2 工作流程

2.1 将本安型采煤机外迁液压拔轴器准备好,放置于拔外迁工作地点附近。

2.2 将行走轴变径和行走轴连接,将支撑架、平衡架、支点压板放于外迁轴合适位置并校准,支撑架不能压住外迁轴边缘。

2.3 将带高强垫圈的高压螺栓和行走轴变径连接,液压千斤顶放在行走轴另一侧平衡压板下,用六方将高强螺栓紧固带力。

2.4 用快速接头高压油管(带索姆)一端和高压千斤顶连接,另一端和手动液压泵连接并锁好。

2.5 顺时针拧紧手动液压泵螺母,均匀上下搬动手动液压操作杆打压。

2.6 液压千斤顶到达行程后,泄压、加垫,重复以上步骤继续打压,直到外迁行走轴被拔出为止。

3 输出力矩计算

行走轴受拉力为F2,行走轴承受拉力力矩长度为L2,千斤顶侧输出力为F1=30T,千斤顶侧力矩长度为L1,L1=3L2,根据杠杆平衡原理,F1*L1=F2*L2,F2=90T。克服行走轴和牵引箱之间摩擦力大约需要20-80T,满足实际需要。

4 部件材质选取

4.1 螺栓选取。为保证在外迁拔轴过程中,连接采煤机外迁引轴的螺栓能够承受拉力,经过计算选取10.9级高强度螺栓。与螺栓配套使用的螺母、垫圈均采用相同级别的高强钢材制作,以保证在施加预拉力时,螺母不会断裂或丝扣损毁,弹簧垫出现断裂现象。

4.2 其它受力件。支撑限位架、活动连杆、平衡架、支点压板均采用钢材厚度为30mm,以保证在整个受力过程中不发生弯曲变形,不发生断裂。

5 采煤机外迁拔轴器特点

5.1 该套装置采用手动液压泵作为动力源,压力输出稳定、均匀。

5.2 采用超薄型液压千斤顶作为直接支撑力输出,具有体型小、输出力均衡、输出力大特点。

5.3 采用分体结构件,便于搬运组装、拆卸。

5.4 千斤顶动作缓慢,实现了本质安全操作。

5.5 支撑架、平衡架、支撑压板采用点接触,具有根据输出力和轴位置自动调节功能,输出力效率更高。

5.6 操作简单,操作人员技能要求较低,非维护人员仍能熟练操作。

6 结束

本安型采煤机液压拔轴器,采用液压泵为动力源,采用超薄千斤顶作为输出力,具有输出力大,操作安全,操作简单方便,而且能够根据行走轴受力情况,通过活动连杆及支点压板自动调节受力方向,保持输出力方向始终不变,使拆卸更加容易,既能保证操作人员人身安全,又可大大降低操作人员体力劳动,节省拔轴工作时间,提高拆卸的工作效率。通過该套装置的使用,使井上采煤机外迁维修效率得到了提高,保证了采煤机外迁备件供应,当井下采煤机外迁行走轮、滑靴损坏后,更换效率得到提高,减少了行走轮、滑靴损坏事故影响生产时间,大大降低了采煤机外迁事故处理时间,增加了采煤机开机率,为综采工作面正常回采提供了保障。该套装置不仅适用于采煤机外迁拔轴,还可以应用于水泵、电机、减速器对轮等拔轴场合。

参考文献

[1] 陈秀宁,顾大强,陈宗农.机械设计基础.

[2] 闻邦椿.机械设计手册.机械工业出版社.

[3] 吴宗泽,冼建生.机械零件设计手册.机械工业出版社.

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